A2O-MBR工艺在市政工程中的应用分析.docx

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A2/O-MBR工艺在市政工程中的应用分析 膜生物反应器(MBR)作为一种将膜分离技术和生物处理技术结合而成的新型污水处理工艺,具有占地省,耐冲击性强,出水水质优等特点,近年来已在我国市政污水处理领域逐步推广应用。通过介绍A2/O-MBR组合工艺在市政污水处理厂的应用实例,分析其处理效果、工程投入、运行成本及效益等方面内容,探索MBR工艺运行关键参数和控制要点,为具体工程的运行提供经验参考。 1、材料与方法 1.1工程概况 本文以无锡地区的一家污水处理厂的实例工程为研究对象。该厂扩建工程采用A2/O-MBR工艺,设计处理能力为30 000m3/d。污水厂主要处理附近区域的市政污水及部分工业废水,设计进水水质与研究期(2012年7月~2012年12月)实际水质见表1。 污水进入厂区后通过格栅、沉砂池等预处理后重力流入A2/O生化池,经过生化处理后泥水混合液进入膜池,通过中空纤维膜分离实现出水。出水一部分作为中水回用,另一部分排放自然水体,工艺流程如图1所示。 表1进水水质 图1 污水处理工艺流程 1.2控制参数 A2/O-MBR 工艺的生化池水力停留时间(HRT)为10.9h,其中厌氧池1.6h,缺氧池4h,好氧池5.3h。缺氧池至厌氧池污泥回流比为100%,膜池回流至缺氧池回流比为300%~400%。研究期内,好氧池污泥浓度(MLSS)控制在4000~6000mg/L,溶解氧(DO)控制在1~4mg/L。 膜组件是A2/O-MBR工艺的核心部件,工程膜系统采用加强型中空纤维膜,膜丝的平均孔径为0.04μm,平均膜通量22.28L/(m2·h),抗拉伸强度可达45kg。整个膜系统分为4座膜池,每座膜池含有10组膜箱,每个膜箱由48片超滤膜丝装配成的元件组成。每个膜池的10个膜箱连接在一起形成一个膜列,直接与透过液母管连接,透过液母管则通过一个透过液泵将过滤水抽出。整个系统运行通过PLC控制,正常产水过程以间隙方式运行,产水11min,停1min。 为了防止污染物质粘附在膜丝表面,延长膜组件使用年限,系统设置水反洗和化学药剂清洗2种清洗方式,每隔12min用出水反冲洗膜丝,耗时30s,反冲洗强度34L/(m2·h);每周间隔对膜组件进行一次短时间的酸式、碱式维护清洗,耗时约40min;每3个月间隔进行一次长时间的酸式、碱式恢复性清洗,耗时约6h。整个过程均在膜池内进 行,无需离线清洗。 1.3检测项目与分析方法 本文研究A2/O-MBR工艺的水质处理效果,检测指标有CODCr、BOD5、总磷(TP)、氨氮(NH+4-N)、总氮(TN)、固体悬浮物(SS)、粪大肠菌群数等,并在好氧池和膜池分别采样测量污泥浓度(MLSS),分析方法按照国家标准法。 2、结果与分析 2.1处理效果分析 2.1.1水质处理效果 表2为各项检测指标的处理情况,进水CODCr和BOD5值较低,经过处理出水指标分别都降至23mg/L和2mg/L以下;NH+4-N处理效果较好,因污水经过好氧池和膜池的两次曝气处理,出水浓度基本都在1mg/L以下,去除率在98%以上。在11月出水浓度有所偏高,主要是由于冬季进水水温低,硝化菌的活性受到影响,后通过加大曝气强度,12 月降至0.4mg/L;TN 出水基本在13~14mg/L,难以进一步降低,主要原因是进水BOD5/TN比低,在1.3~1.9,反硝化效果受到影响;半年间进水TP月均值低于2mg/L,出水TP基本在0.2mg/L以下,只有11月略高,期间厂区向曝气池投加除磷药剂以防进水TP过高;此外,出水SS均低于检测限,因为膜孔径在0.04~0.10μm,颗粒物基本被截留;每周测定的出水粪大肠菌群数也未检出。 表2进出水水质 说明:SS出水低于检测限。 由上述分析可知,出水水质不仅能稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A 标准,还基本达到了《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)的要求,部分指标优于规范标准。 2.1.2剩余污泥处置 由于MBR工艺没有沉淀池,膜池内的混合液作为剩余污泥直接进入脱水流程。MLSS过低会给脱水带来困难,实际运行中膜池MLSS控制在8000mg/L左右。剩余污泥由膜池污泥泵抽出经调节再采用带式压滤机进行压滤处理,脱水后外运堆肥。出厂污泥含水率均在80%左右,半年时间产生污泥约8600m3。 2.2费用分析 2.2.1建设费用 该项工程建设投资约9300万元,其中膜组件费用近3000万元。折合单位投资3100元/m3,高于传统工艺投资1000~1500元/m3。因为膜工艺比传统工艺新增膜组件、膜格栅等装置,常规的鼓风机、污泥回流泵等设备数量也多于传统工艺,设备安装调试较复杂。 2.2.2运行维护费用 该工程污水处理的运行维护

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