2005年全国大钢事故死亡案例.doc

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PAGE 一、班前安全不交底,私自进入危险区 事故时间:2005年1月11日上午8点20分左右, 事故类别:淹溺 事故经过: 2005年1月11日上午,福建三钢闽光股份有限公司炼铁厂4#高炉丙班接班后,按计划准备出铁。值班工长龚?做例行检查,无发现异常现象,回到值班室。8点20分左右,他通知水泵房值班人员给下渣沟送水,准备出铁。水泵房接到通知后立即送水。此时,临时来加班的甲班副班长邱??,从下渣沟上的安全通道经过时,发现沟边有一个手套,还有手抓的痕迹,怀疑有人被冲走。立即到值班室报告,4#高炉炉长吴??马上通知水泵房值班人员停止送水。清点人数后,发现炉前工陈??不在了,炉前所有的人沿着渣沟找人,都没有找到,后到水渣池里打捞,约9点钟捞到陈??(男,28岁),已不幸身亡。 事故原因: (一)直接原因: 死者本人到下渣沟修补流嘴,未向炉长或值班工长报告,私自下沟作业,且在下沟之前未将冲渣水管的蝶阀关闭。 (二)间接原因: 1.通知泵房送水冲渣前,值班工长龚?没有去现场再次检查确认。 2.班组、工段未进行班前安全交底。 预防措施: (一)新年伊始,公司就发生了工亡事故,全年的安全生产形势十分严峻。各单位要汲取事故的教训,在进一步完善安规的基础上,组织职工进行安规再学习、再教育,不断提高职工的安全意识和安全防范技能,克服麻痹思想和侥幸心理,把安全工作做细做实。当前,要认真贯彻落实全国和省安全生产电视电话会议精神,切实做好春节期间的安全工作。 (二)各单位要组织职工开展“查找事故隐患,增设安全防火墙”的安全活动,凡是能够从本质安全的高度实施安全整改的,都必须增设安全防线,不能满足于已有的简单安全防范措施。 (三)在全公司推行安全确认制,凡未经安全确认,任何人不得盲目下达任何影响安全生产的指令;凡未经安全确认,任何人不得随意进行可能造成人身伤害和生产事故的任何操作。严防类似的事故再次发生。 二、未进行可靠的安全确认,导致搅拌机转动绞死人 事故时间:2005年1月17日9时10分 事故类别:机械伤害 事故经济损失:约12万元 事故经过: 2005年1月17日早上8时许,太钢耐火材料公司炉衬车间喷枪工段制枪乙班班长孙??安排本班职工宿??、邹??在搅拌机平台清理搅拌机内积料,陈??开天车,郭??、王??在底下进行装枪、卸抢、挂钩等作业。8时20分许分别开始作业。来到搅拌机平台后,孙??和邹??将压缩空气接到风镐上,拉闸断电后,卸下搅拌机上方的两块盖子,邹??进入搅拌机内用风镐清理底料。孙??发现手把灯坏了,就下去联系电工处理,销后电工来到平台上修理手把灯,宿??在一旁观看。过了一会儿,班长孙??再次来到搅拌机平台,先指挥天车将料斗吊到平台上,然后进入搅拌机内替换邹??继续清理。邹??到一旁喝水休息。搅拌机内大部分积料被清下来后,孙??让宿??启动搅拌机,宿??随即合上电气开关,依次按下油泵开关和搅拌机启动按钮,开动了搅拌机,将清下来的积料排到搅拌机外的料斗里。积料排完停车后,孙??进入搅拌机内检查积料清除情况,发现出料口处还剩下一些积料击破要清理。为便于操作,孙??蹲在搅拌机边缘,指挥宿??点动搅拌机,使搅拌机刮板和料门能够错开,反复开停几次均未成功。9时10分许,邹??站在搅拌机旁边,孙??进入搅拌机内(南侧揭盖处)试图盘车,感到不易操作,随即爬出搅拌机,宿??看见有个刮板仍有点碍事,再次点动搅拌机,就在宿??点动的同时,孙??从北侧揭盖处进入搅拌机内进行盘车。此时,听到孙??大喊“快停”。发现孙??被绞入搅拌机,宿??立即按下急停开关,待车停住,看到孙??仰面躺在搅拌机内。宿??与邹??立即高喊救人,闻讯赶到的现志人员将孙??从搅拌机内抬出,立即送往太钢总医院抢救,终因伤热过重,抢救无效,于9时40分死亡。 事故原因: 1、在清理搅拌机积料过程中,为使搅拌机刮板和料门错开,操作者未与作业者进行可靠安全确认,启动搅拌机操作按钮,导致搅拌机转动伤人,是造成事故的直接原因。 2、在搅拌机操作系统未断电的情况下,作业人员在搅拌机内作业,是造成事故的主要原因。 3、清理搅拌机内积料无作业标准,规程制定不严密;逐级安全责任制落实不到位,制度执行不好;安全教育不够,职工安全意识不强,职工自保互保能力差,是造成事故的重要原因。 预防措施: 1、吸取事故教训,扭转安全生产被动局面。立即召集相关单位在咸故现场开安全紧急会议,汲取事故教训,开展专项安全检查。 2、宣传教育。将本次事故立即传达到耐火公司每个职工,并组织计论汲取教训,对全公司班组长以上的管理人员进行一次安全责任落实方面的培训。 3、制度完善。对全公司各种作来是否有操作标准,作业标准是否可行进行一次全面检查。对查出的问题要制定整改计划,六月底以前全部整改。 4、动态控制。加强现场动态安全管理,

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