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安全检查表分析(scd记录表
单位:xx车间分析对象:行车 分析时间:2015.01.10
单位:xx车间
序
号
检查项目
检查标准
失效模式(未达 到标准的状态)
未达到标准可
能造成的后果
以往发生频率及现有安全控制措施
可 能 性
L
严
重
性
S
风 险 度
R
建议改正
控制措施
偏差发
生频率
员工胜 任程度
现有的安全
管理措施
1
钢丝绳
润滑良好、无断裂
无油断裂
人员伤害
从未发 生
胜任
日常检查有规程严格 执行
2
2
4
2
吊钩
无裂缝、有保险
有裂缝、无保险
吊装物体脱落
伤害人体
从未发 生
胜任
日常检查有规程严格 执行
2
2
4
3
手操器
完好
损坏
人员伤害
从未发 生
胜任
日常检查有规程严格 执行
2
2
4
4
电缆
完好、无破损
破损
触电事故
从未发 生
胜任
日常检查
1
3
3
5
限位器
运行正确、灵活好 用
不灵活
影响生产
从未发 生
胜任
日常检查有规程严格 执行
2
2
4
审核人:分析人:
审核人:
安全检查表分析(scd记录表
单位:xx车间分析对象:造气洗汽塔 分析时间:2015.01.10
单位:xx车间
序号
检查项目
检查标准
失效模式(未达 到标准的状态)
未达到标准可
能造成的后果
以往发生频率及现有安全控制措施
可 能 性
L
严
重
性
S
风 险 度
R
建议改正
控制措施
偏差发
生频率
员工胜 任程度
现有的安全 管理措施
1
塔体
完好无腐蚀无泄漏
腐蚀严重漏液漏
气
影响生产、中毒
从未发 生
胜任
日常检查
1
3
3
2
出口法兰
垫片螺栓安装完好 无泄漏
螺栓松动有脱硫 液漏出
影响生产、中毒
从未发 生
胜任
日常检查
1
3
3
3
压力表
灵活标准
不标准.失灵
影响生产
曾经发 生
胜任
日常检查修理
1
3
3
4
人孔
完好无泄漏
泄漏
影响生产、中毒
曾经发 生
胜任
日常检查
2
2
4
5
塔基
螺栓无松动无塌陷
塔体倾斜
设备损坏
从未发 生
胜任
日常检查
1
2
2
审核人:分析人:
审核人:
安全检查表分析(scd记录表
单位:xx车间 分析对象:造气废热锅炉 分析时间:2015.01.10
序号
检查项目
检查标准
失效模式(未达 到标准的状态)
未达到标准可
能造成的后果
以往发生频率及现有安全控制措施
可 能 性
L
严
重
性
S
风 险 度
R
建议改正
控制措施
偏差发
生频率
员工胜 任程度
现有的安全 管理措施
1
基座及固定装
置
基座平稳坚固
基座倾斜
设备损坏
从未发 生
胜任
日常检查
1
2
2
2
炉体
完好无腐蚀无泄漏
腐蚀严重漏气
影响生产、中毒
从未发 生
胜任
日常检查
1
3
3
3
出口法兰
垫片螺栓安装完好
无泄漏
螺栓松动有漏出
影响生产、中毒
从未发 生
胜任
日常检查
1
3
3
4
压力表
灵活标准
不标准.失灵
影响生产
曾经发 生
胜任
日常检查修理
1
3
3
5
人孔
完好无泄漏
泄漏
影响生产、中毒
曾经发 生
胜任
日常检查
2
2
4
审核人:分析人:
审核人:
安全检查表分析(scd记录表
单位:xx车间 分析对象:造气炉 分析时间:2015.01.10
序号
检查项目
检查标准
失效模式(未达 到标准的状态)
未达到标准可
能造成的后果
以往发生频率及现有安全控制措施
可 能 性 L
严
重
性
S
风 险 度
R
建议改正
控制措施
偏差发
生频率
员工胜 任程度
现有的安全 管理措施
1
基座及固定
装置
基座平稳坚固
基座倾斜
设备损坏
从未发
生
胜任
日常检查
1
2
2
2
炉体
完好无腐蚀无泄漏
腐蚀严重漏气
影响生产、中毒
从未发
生
胜任
日常检查
1
3
3
3
水夹套
无腐蚀无变形无漏 水
严重漏水
发生爆炸
人员伤害
从未发
生
胜任
日常检查
2
2
4
4
灰斗及风箱
无腐蚀无漏气
漏气
发生爆炸
人员伤害
从未发
生
胜任
日常检查
2
2
4
5
方门及圆门
无泄漏
漏气
发生爆炸
人员伤害
从未发
生
胜任
日常检查
2
2
4
6
大盖法兰
无泄漏
泄漏
起火、爆炸
从未发
生
胜任
日常检查
2
2
4
审核人:分析人:
审核人:
安全检查表分析(scd记录表
单位:xx车间造气分析对象: 离心风机 分析时间:2015.01.10
单位:xx车间造气
序
号
检查项目
检查标准
失效模式(未达 到标准的状态)
未达到标准可
能造成的后果
以往发生频率及现有安全控制措施
可 能 性
L
严
重
性
S
风 险 度
R
建议改正
控制措施
偏差发
生频率
员工胜 任程度
现有的安全 管理措施
1
电动机
运转平稳无杂首
温度<80 C
振动有杂首温
度过高
电机损坏
从未发 生
胜任
日常检查有规
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