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- 2020-09-06 发布于山东
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项目名称 责任单位
项目来源 整改级别
成立日期 项目组长
8D 质量改进报告
单位
日期
1D:成立小组
1、成立时间:
2、人员分工:
序号 姓名 组内职务 所在部门 公司职务 联系电话 组内工作分工
1 组长 公司办
项目组织、协调、推
进
2 组员 技术部 技术支持
3 组员 质量部 改善措施监督执行
4 组员 质量部 实物质量跟踪验证
5 组员 生产部 生产组织协调
6 组员 生产部 相关措施落实
7 组员 采购部 物资协调
8 组员 销售部
与主机厂协调、市场
跟踪验证
3、实施计划:
3.1 项目计划
项目
8D节点完成时间 名称
1D成立小 故障
2D项目问 3D 制定临 4D根本原 5D 制定措 6D永久措 7D预防 8D改善总 组/ 制定
模式 题说明 时措施 因分析 施并验证 施 措施 结
工作计划
3.2 工作计划
序号 工作内容 实施要求 完成时间 责任人 备注
召开项目小组启动会议, 明确职责 1 成立项目小组
要求及项目计划进度。
2 原因分析 根据主机厂反馈,
3 制定临时措施 制定临时措施并实施
采用因果图整理可能原因, 并对可
4 根本原因分析
能原因进行逐一确认, 查明影响主
要原因
制定措施并验 针对要因, 制定整改措施, 并对效 5
证 果验证
6 制定永久措施 对有效措施进行标准化
7 制定预防措施 制定预防措施
总结本次整改的结果、 经验,为后
8 改善总结
序其他产品的质量改进提供参考
2D:问题说明
1、特性失效模式分析:
备
序号 特 性 失效模式 控制要素 控制要求
注
1
2、市场表现:
对产品市场主流情况进行描述
3、生产表现:
4、改进目标:
现状:
目标
3D:临时措施
序号 措 施 责任人 完成时间 验证情况
1 5
2
3
4
4D:根本原因
从人、机、料、法、环、测进行分析(鱼刺图) :
R
法 测
部
层
检测手段健全
表面淬火工艺合理
深 金相切割机夹
紧装置失效 金相检测人员未按工艺
浅 切割检测面
和
设备维护问题
操作不当
调质后中杆未
脱
感应器验证缺
进行机械加工
未按工艺要求对新换
感应器验证
乏有效监督
未明确感应器验证要求
去除脱碳层
碳
人 机 料
层
深
2、可能因素分析 : 要因(关键因子)标识为“●” 、非要因标识为“○”
方
面
序
号
可能因素 分析、试验、确认过程
重要
度
备注
人 1 ○
机 2 ●
料 3 ●
法 4 ●
测 5 ●
5D:制定措施并验证
1、实施计划:
要因
序号 改进内容 整改措施及要求 完成时间 责任人
(关键因子)
1
2
3
2、措施早期验证:
序
号
整改措施及要求 验证情况
评
价
验证
人
备
注
1
2
3
4
综上分析:
3、市场处理方案: 6D:永久措施
序号 要因(关键因子) 永久性措施
1
2
3
7D:预防措施
类别 预防措施具体要求 责任部门
对本项目的预防措施
对同类产品及新产品
的预防措施
8D:总结激励
项目名称 责任单位
项目来源 整改级别
成立日期 8D实施日期
8D组长
一、项目完成情况确认
二、下一步工作要求及安排
三、项目激励情况
8D 组长: 日期:
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