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品质异常统计表
序 日期 异常问题点 原因分析 处理措施 预防措施 责任人 跟踪人 备注
来料检验员按标准检验, 发现不合格通
7421B 齿轮箱座穿 表面批锋及铸渣过大;
1 7 月 1 日 线糟太窄,电线穿 来料检验员漏检至使不
不过 合格品流入
对现场产品及库存品进行 知采购部退回供应商, 装配品检员对箱
全检,不合格品通知供应商 座重点跟踪,对上工序来料进行接收质 谢泽球 黎先安
到现场进行磨处理 量检查。(7 月 17 日已全部返工完, 到
8 月 3 日为止,没出现不合格零件)
2
3
4
7 月 1 日
7 月 1 日
7 月 1 日
7421B 箱体与电器安
箱 体 焊 接 时 孔 位 偏 ;
由品质工程师设计检具对箱体螺丝孔
装板孔位不对(有品
品检员用拉尺进行测量,
测
现场已对生产部件进行配
位置进行检验。( 7 月 13 日检具已做好,
成浩然
秦振伟
质员要求只安装三个
量误差太大, 不能满足精度
装
给到品检员)
螺丝)
要求
已装配成品进行返修,
将镶
电机拖板与中轴板磨
镶条钻
点方法不对, 造成
条反面安装,先安装再配
合镶条配合不平行,
点角度与安装角度不一致,
先装配镶条再进行配钻
黎先安
成浩然
钻,保证钻
点角度与安装
电机拖板螺母未锁紧
锁紧螺丝后镶条不平行
角度一致
60CL 封边机输送链
来料检验员按抽样标准检验,
并对此异
来料检验未按抽样标准检
条有长一两节,也有
对现有及库存品由装配员
常重点检查,品质工程师跟进。
(员工
验,发现异常未做出拒收处
李少文
成浩然
短两三节,甚至五六
工对链条进行拆解或加长
反映: 到 7 月 5 日-7 月 23 日没有出现
理
节的( 32 条有 3 条出
质量问题)
5
6
现此问题)
MJK1333 主锯主轴放
将现有库存平放的主轴优
磨床加工后必须插入插板放置,
没有插
7 月 1 日
置方法不对,未按包
——
先使用,防止因长时间放置
牟敦玉
谢泽球
板不允许生产。
装要求插入插板放置
产生应力变形
排钻:同一台机脚踏
对更换的脚踏板进行测试;
长期跟踪使
7 月 2 日
板有时踩一脚,有时
——
更换脚踏板
黎先安
秦振伟
用稳定性
踩两脚才能运转
序
日期
异常问题点
原因分析
处理措施
预防措施
责任人
跟踪人
备注
安装电气板后气缸气管折
对已装配成品进行全检,
剪
剪短气管线,避免气管线过长造成管线
打开排钻升降气缸开
压造成不能进气; 电气安装
7
7 月 3 日
短气管线, 避免气管线过长
折压;
先安装电气安装
黎先安
成浩然
关,升降气缸无动作
板安装后品检员未对此项
造成管线折压
板,再进行性能检测
性能检查
进行一次溶胶阀试装效果
安装前溶胶阀进行全检, 只使用公差在
测验:溶胶阀已装上(机上
以下的 ,对公差在以上进行返工。 ( 8 月
装配试机过程发现:
作好标示), 5 个是合格的,
8
7 月 9 日
初步认为跟溶胶阀有关
5 日,部装员工反映已安装的
57 个溶
储俊
邱宇
封边机溶胶不均匀
2 个是不合格的, 17 日进行
胶阀,没一个出现问题;品管员
:此问
对比效果分析以下的没问
题已改善很多。 )
题,以上的效果不好
9 7 月 10 裁板锯 MJK1333C 小 ---- 试行做法: 把过长的拖链裁 技术部已同意换另一种拖链, 规格、长 王斯炎 余波
车 拖 链 太 长 ( 长 一
米),需作改良
装配试机过程发现:
裁板锯( NP330B): 主锯皮带转动摩擦, 发出很
10 7 月 13 日
启动噪音大 ----- 李工 尖的噪音
在攻关
装配试机过程发现:
吸尘糟皮带密封效果不好,
11 7 月 14 日 1333C 吸尘效果不理
导致吸尘效果不理想
想
图纸更改了,仓库里还有
推台锯 MJ263-0317C
600 多个库存没作好处理,
12 7 月 15 日 行程开关安装板孔位
车间领料时发现, 板上孔位
不对
不对
去一米。
把 皮 带 从 40MM 切 成
35MM ,
-------
将已领出的安装板, 下单到
机加车间, 按图纸要求补上
一个孔位( 7 月 15 日已下
单, 17 日返工完成)
度都有所改变。 经检验,更换后效果很
好
技术部已做出方案:把皮带从 40MM
切成 35MM ,图纸已更改。 经检验, 工 王斯炎 李小根
艺改良后,噪音比以前低。
①把纤维皮带换成橡胶皮带 (橡胶皮带
密封效果比纤维皮带好) ;②把吸尘管
接口改成移动式(接触口低于吸尘糟) 王斯炎 余波
---经检验后,改良后的吸尘效果比以前
好很多
新加工的零件严格按已更改图纸的要
求进行加工,对库存中的不合格品进行 温玉宽
返工
序 日期 异常问题点 原因分
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