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SMED For Quick Change-over
ZSROBUST 2008.3.12.
灌装机快速切换的改善
一、背景
中山工厂酸奶线是去年 08 年 1 月新建、投产的一条机械自动化作业生产线。在
公司的提倡的保护环境,节约能源与资源的消耗,回报社会的主题。酸奶线通过分析
缩短灌装机切换产品的时间,是提高生产效率、节约能源与资源的消耗的手段,但酸
奶灌装机的切换是整线设备切换的难点, 其中主要原因是切换后, 经常出现铝箔下盖
不顺畅、戴盖不良;特别是理瓶故障性的问题频繁发生 , 造成如翻瓶不良、卡瓶等 , 严
重影响了生产进度,导致生产效率指标上不去,从而增加了能耗成本。
二、改善小组
为了使缩短灌装机切换产品的时间 , 中山酸奶线成立了相关的改善活动小组 , 小
组成员及职责如下 :
表 2-1
职务 姓名 改善小组内职务
组长 李友平 小组会议召集,组织协调,提供技术指导及监督计划实施 .
组员 马植强 改善措施提出及组织实施
组员 黄家胜 改善措施提出及组织实施
组员 潘永浪 改善措施提出及组织实施
组员 刘裕光 改善措施提出及组织实施。
组员 汪玉霞 数据的统计分析
组员 吴进全 数据的统计分析
组员 李朝亮 问题点的原因分析及改善措施的执行。
组员 罗庆枝 问题点的原因分析及改善措施的执行。
组员 宁荣华 问题点的原因分析及改善措施的执行。
组员 林永祥 问题点的原因分析及改善措施的执行。
成员照片:
三、灌装机切换时间长的原因分析
灌装机切换时间长的主要原因是切换后,经常出现铝箔下盖不顺畅、戴盖不良;
特别是理瓶故障性的问题频繁发生 ,造成如翻瓶不良、 卡瓶等,需重新再次调整灌装机
传动部件, 所以由李友平牵头成立了灌装机的改善活动小组, 并对灌装机运行存在的
问题进行分析:
机
人
操作工操作不熟练,无 各个灌装阀流量不一样
送瓶风道调整费时间
明确分工,人员混乱
高频封口铝板更换费力
理瓶机输送带张紧度的调节
对故障部位不能
准确判定 翻瓶器调整时间长
主机高度调整困难
设备原理不清晰
调整托盖位置难度大
灌
设备运行参数设置不当 瓶子变形
操作的次序
缺乏专用工具
管理不到位
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