油库 安全事故案例剖析.ppt

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油库安全事故案例剖析   (2)施焊时没有打开桶盖检查,没有试火,被焊桶没有垫起。焊第12只桶时已冒火,没有引起警觉,以致发生爆炸。“动火前必须将动火设备的油品、溶剂等物质彻底清理干净,并有足够时间进行蒸汽吹扫和水洗,达到动火条件”。   (3)管理教育不力,操作规程挂在墙上,老工人不在乎,新工人不知道,工人不经培训和考核就上岗。“对油库职工要定期进行安全教育”、“电工、锅炉工、起重工、电焊工、汽车与机动车驾驶员、船员、计量、化验、司泵等专业工种结合政审,进行专业安全教育”,这几条规定未落实。   (4)油库动火一定要按《安全用火管理制度》规定作业。根据《安全用火管理制度》“焊割盛装过油、气及其他易燃易爆介质的桶、箱、槽、瓶的动火”属于三级动火,动火前应填写动火票,制定动火措施,派出动火监护人员,并按用火等级审批权限报请有关部门批准。 静电引起火灾爆炸事故分析    1977年12月8日8点28分,某炼油厂催化裂化车间中间油罐区247#罐发生爆炸着火事故。 一、油罐顶部进油,静电起火爆炸 1,事故概况    247#油罐为无力矩项油罐,容量200m3,储存减压塔顶油。该油罐进油管直径DN50,从罐顶接入罐内,进油管未伸到罐底。开始进一号减压塔顶油,流量213t/h,进油20h(共进油56t)。8点10分,进二号减压塔顶油,流量为流量12t/h,二号减压塔顶油中混有一些水分和杂质。这时进油量为14~15t/h,流速为2.3~2.5m/s。在进二号减压塔顶油12min时,油罐发生爆炸起火。    油罐爆炸时,把整个罐顶和中心柱一起抛到空中,落在油罐旁边,罐内燃起熊熊大火。但罐上的泡沫灭火系统未受破坏。消防队来后,把阀门开错,泡沫产生器不出泡沫,就认为消防系统失灵,后来又用泡沫钩管将油罐中火焰扑灭。从起火到灭火,并用了8min。    因扑救及时,周围的油罐都未受到影响,仅247#油罐顶和中心柱被破坏,油罐壁板变形不大,经修理仍可使用。 2,事故原因    事后,该炼油厂邀请复旦大学、上海船舶研究所、上海海运局、上海煤矿机械研究所共同对油罐进行了静电测量。根据测量数据分析后一致认为:油品因从罐顶进入,在罐内喷溅剧烈,产生大量静电。罐内有3个液位计上用的金属漂浮物,达到一定电压时,产生放电,引起爆炸。   (1)轻质油品罐进油管应从油罐下部接入。若必须从上部接入时,应将其延伸到油罐底部,否则,油品在罐内喷溅剧烈,油滴与空气空气摩擦产生大量静电,容易发生静电事故。这次事故就是由于从上部进油,产生大量静电积聚。 3,事故教训   (2)油罐内除了必要的附件,不应有其他物品。这次事故可能就是罐内3个金属漂浮物,产生放电引起。   (3)油库消防有自身的特点,作为消防队应该熟悉油库的消防系统,在油库灭火时,应在油库有关人员的帮助下完成消防任务。   (3)半地下覆土式油罐也应设消防道路,以便火灾时消防车能接近油罐,《石油库设计规范》规定,覆土式油罐不要求对着油罐和相邻油罐进行冷却,但要求有保护用水和泡沫用水,也应有满足要求的消防用水。这次火灾就是因为这两条没有达到要求,才造成了延燃85h的火灾及重大损失。   (4)油库工人对工作必须严肃认真,严格执行规章制度和操作规程。该库李某工作不负责任,多次违犯安全制度,7月21日晚未盖5#油罐采光孔盖(其他5个油罐也未盖采光孔盖),也是造成直接雷击采光孔壁的重要原因。这起事故虽属自然灾害,但一系列的失误和违章为这起事故发生创造了条件,并使事故扩大蔓延。     武汉市某石油储库1998年7月13日下午4时10分遭受雷击,造成库区4#油罐起火爆炸,大火于下午5时40分全部扑灭,烧毁0#柴油125t及1000m3柴油罐1座,造成重大经济损失。 二、某石油储库“7.13”特大雷击火灾事故 1,事故概况     由于该段时间武汉及郊县持续高温,连续4天气温高达38~39℃,持续高温给位于洼地的地槽(地下8m)内的4#储油罐不断加热,同时由于罐体与地槽壁相隔1m,使大量热量储存在罐体周围,不易散热,这样使油罐内的0#柴油加热气化。由于该储罐为1000m,可储存2000t油,但当时油罐内仅储油211t,罐内存在较大的空间,使气化的柴油气体受热膨胀,导致油气从呼吸阀外泄。 2,事故原因     当时由于该地区强对流天气的发展,罐顶空气瞬时受抵制、少流动,这样外泄油气大量集中于油罐顶处,难以散发。4时10分,当雷击时,使罐体及油气在雷击金属罐体产生的电火花作用下,产生明火(当时有1名加油司机及1位加油工在50m外,听到一声惊雷后,首先发现4#罐顶产生明火)。由于明火燃烧后,通过呼吸阀引着罐内油气,在罐内燃烧膨胀,内压加大,使仅有2mm厚的罐顶首先爆炸引起大火。 3,事故教训   (1)从该油库防雷设施的检测结

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