化工厂事故案例分析70845.pdf

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事故案例目录 第一章:火灾事故案例 一:淄博中轩生化有限公司"6.16"火灾事故 2008年6月16日16时30分左右,淄博中轩生化有限公司黄原胶技改项 目提取岗位一台离心机在由生产厂家浙江辰鑫机械设备有限公司技 术员李国奕进行检修完毕,试车过程中发生闪爆,并引起火灾,造成 7人受伤,直接经济损失12万元。 1.事故经过 淄博中轩生化有限公司位于临淄区东外环路中段,法定代表人史正富, 总经理杜金锁,现有职工人400人,主要产品黄原胶。该公司6000吨/ 年黄原胶技改项目于2007年7月5日取得设立和安全设施设计审查手续, 2007年12月21日取得试生产方案备案告知书。事发时正处于试生产阶 段。 2 .事故原因 (1)据调查分析,浙江辰鑫机械设备有限公司技术员李国奕,违反 离心机操作规程,对检修的离心机各进出口没有加装盲板隔开,也没 有进行二氧化碳置换,造成离心机内的乙醇可燃气体聚集,且对检修 的离心机搅龙与外包筒筒壁间隙没有调整到位,违规开动离心机进行 单机试车,致使离心机搅龙与外包筒筒壁摩擦起火,是导致事故发生 的直接原因。 (2)淄博中轩生化有限公司未设置安全生产管理机构,配备专职安 全管理人员;未落实设备检修管理规定,未制定检修方案,未执行检 修操作规程;未落实对外来人员入厂安全培训教育;主要负责人杜金 锁未履行安全生产管理职责,未督促、检查本单位的安全生产工作, 及时消除生产安全事故隐患,是导致事故发生的间接原因。 3 .防范措施 (1)进一步完善建设项目安全许可工作,重点抓好试生产环节安全 监管。企业严格按照《山东省化工建设项目安全试车工作规范》,规 范试生产环节的工作程序,落实试生产前和试生产过程中的各项安全 措施,确保试生产环节的安全。 (2)促进企业主体责任落实,企业内部严格开展培训教育。企业严 格执行化工安全生产41条禁令;认真组织宣贯学习《化工企业安全生 产禁令》和《化工企业安全生产禁令教育读本》,提高员工的安全意 识,减少和杜绝"三违"现象,规范生产经营行为,不断提高安全管理 水平。 (3)借鉴国外大公司的先进经验,积极探索应用危险与可操作性分 析(HAZOP)等技术,提高化工生产装置潜在风险辨识能力。 (4)逐步拓展行业的专业技术培训。建立企业异常活动报告制度, 突出异常活动(检、维修作业、停复产、开停车、试生产、废弃物料 处理和废旧装置拆除)等重点环节监管。 二:山东赫达股份有限公司"9.12"爆燃事故 2010年9月12 日,山东赫达股份有限公司发生爆燃事故,造成2人重 伤,2人轻伤,直接经济损失约230余万元。 1.事故经过 山东赫达股份有限公司位于淄博市周村区王村镇王村,注册资本 ,职工总数220人,主要从事纤维素醚系列产品、PAC精制 棉、压力容器制造等产品的生产和销售,其中纤维素醚系列产品,产 量为6000吨/年,纤维素醚项目始建于2000年。 2010年9月12日11时10分左右,山东赫达股份有限公司化工厂纤维素 醚生产装置一车间南厂房在脱绒作业开始约1小时后,脱绒釜罐体下 部封头焊缝处突然开裂(开裂长度120cm,宽度1cm),造成物料(含 有易燃溶剂异丙醇、甲苯、环氧丙烷等)泄漏,车间人员闻到刺鼻异 味后立即撤离并通过电话向生产厂长报告了事故情况,由于泄漏过程 中产生静电,引起车间爆燃。南厂房爆燃物击碎北厂房窗户,落入北 厂房东侧可燃物(纤维素醚及其包装物)上引发火灾,北厂房员工迅 速撤离并组织救援,10分钟后火势无法控制,救援人员全部撤离北厂 房,北厂房东侧发生火灾爆炸, 2小时后消防车赶到火灾被扑灭。事 故造成2人重伤,2人轻伤。 2.事故原因 (1)据调查分析,事故发生的直接原因是:纤维素醚生产装置无正 规设计,脱溶釜罐体选用不锈钢材质,在长期高温环境、酸性条件和 氯离子的作用下发生晶间腐蚀,造成罐体下部封头焊缝强度降低,发 生焊缝开裂,物料喷出,产生静电,引起爆燃。 (2)事故发生的间接原因是:企业未对脱绒釜罐体的检验检测做出 明确规定,罐体外包有保温材料,检验检测方法不当,未能及时发现 脱绒釜晶间腐蚀现象,也未能从工艺技术角度分析出不锈钢材质的脱 绒釜发生晶间腐蚀的可能性;生产装置设计图纸不符合国家规定,图 纸载明的设计单位为淄博泰科工程设计有限公司,但无设计公司单位 公章,无设计人员签字,未载明脱绒釜材质要求,存在设计缺陷;脱 绒釜操作工在脱绒过程中升气阀门开度不足,存在超过工艺规程允许 范围(0.05MP以下)的现象,致使釜内压力上升,加速了脱绒釜下部 封头焊缝的开裂。安全现状评价报告中对脱绒

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