量热仪常见故障及原因.docxVIP

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量热仪常见故障及原因 现象 原因 处理 1.氧弹漏气 橡胶密封圈老化或磨损 更换密封圈 2.点火失败 1.线路不通或接触不良 1.检查连线是否连接好, 氧弹头与点火帽是否接触 好,氧弹内筒是否放好 2.试样潮湿 2.充氧过快溅湿试样 3.点火丝或棉线与试样接 触不良 3.重新装样 4.两电极过脏 4.用砂纸打磨电极 5.点火帽氧化 5.用砂纸打磨点火帽氧化 物 6.两电极与土甘埸短路(此 时容易烧毁土甘埸和电极) 6.更换电极或土甘埸重新装 样 3.试样燃烧不完全 试样不易燃 氧气未充足或氧气压力不 足 用擦镜纸包好试样延长充 氧时间,更换氧气瓶 4.点火后湿度上升过高, 热值过高 1.搅拌器不转 1.搅拌轴卡死,线路不通 2.搅拌叶脱落 2.用一棉线插入与搅拌轴 连接的尼龙棒孔内,重新 插好 5.试验长时1日」小结束 环境温度过高 调外筒水温与室温基本一 致,或降低室内温度 6.充氧时漏气 充氧中密封圈老化或磨损 更换密封圈 氧弹弹头的拆卸方法: 1、 拆下电极杆。 2、 拆下隔热板。 3、 用两把扳手,分别套住弹头两端,逆时针拧动充氧头,将其拆下。 4、 取出放气阀。 5、 用一字螺丝刀拧开密封题,可更换其密封胶圈 6、 取出密封阀,可更换其密封圈。 1、充氧头2、放气阀3、密封圈4、绝缘套5、充氧体6、氧弹盖 7、氧弹头8、弹桶9、电极杆10、隔热板固定螺丝11、遮火罩 12、点火丝13、土甘埸架14、土甘埸15、电极杆16、电极杆固定螺母 17、隔热板18、弹头密封圈19、弹头压圈20、绝缘套 充氧头放气阀孔口处漏气: 密封块上密封圈占有污物或密封圈老化,活除污物或更换密封圈。 密封阀上密封圈占有污物或密封圈老化,活除污物或更换密封圈。 氧弹盖白色绝缘套处漏气 绝缘套表面占有污物或老化破损,活除污物或更换绝缘套。 氧弹盖处漏气 弹头密封圈处沾有污物或密封圈老化,活除污物或更换密封圈。 氧弹内气体放不出 放气阀内顶针短,接触不到氧弹内的放气阀,可用小铁棍代替放气阀,顶住氧 弹内的放气阀放气。 氧弹密封阀上密封圈脱离位置,重新将密封圈安装好。 氧气充不进氧弹 充氧仪套口内密封圈老化,可往里涂上一层硅脂或更换密封圈。 密封阀装反,重新安装密封阀。 氧气减压器: 表头漏气:表现为打开氧气瓶时高压表头不起压或者调节减压器时,低压表头 不起压,当能听到嗤嗤的漏气声。如果出现上述情况,请退回厂家或经销商处维 修,也可以自己买表头更换(一定要氧气表头或者此表头禁油) 。更换时一定要 拧紧。如果6MPA的氧气表头买不到,也可以用 4MPA的氧气表头代替) 重开氧气瓶时,低压表头显示的压力不是上次关瓶时显示的压力。如果出现上 述情况,请把调节螺钉旋回到原始状态, 低压表头回到零位,再重新调节到你所 需要使用的压力即可。按照国家相关规定,应该在每次使用完毕后把减压器调到 原始状态。 自流:表现为当把氧气瓶打开时,出气接头有气体漏出或者低压氧气表头继续 上升,此时应重新更换减压器,退回厂家维修。这种情况出现的概率较低。 进气大螺帽未拧紧,表现为当把氧气瓶关闭后,高压表头慢慢的回落到零位,此 时用扳手把大螺帽拧紧即可。如果高压表头回落到和低压表头压力值相近,此时 应该是氧气瓶瓶阀漏气,需要更换氧气瓶。如遇到氧气瓶比不好时,也有可能把 进气螺帽的比弄坏,此时可以在本地买一个合适的螺帽换即可。更换时注意不要 把减压器中的配件掉出来。 膜片损坏:表现为减压器后盖的小孔处有嗤嗤的漏气声,此时应退回厂家更换 膜片,不要自行维修。 安全阀处漏气:此时用扳手把安全阀螺母松开,然后用螺丝刀把安全阀螺钉拧 紧到不漏气为止,再用扳手把安全阀螺母拧进驻即可 此外还有可能出现出气接头漏气,用扳手拧紧即可。 测试结果不稳或超差: 环境温度不符合测试要求。 试样粒度不符合测试要求。 称样不准确及人为误差。 热容量随季节变化而不适宜,应重新标定。 测温不稳定。 试样燃烧不完全或爆燃。 氧弹充氧时间不足或压力不够 氧弹漏气。 外界电源干扰。 点火失败的故障分析及处理方法: 检查试样是否已经烧完,如果已经烧完,通常称为假失败,其原因有: 搅拌效率低或不搅拌,检查搅拌系统。 测温探头坏或探头表层占有污垢。 计算机与量热仪数据通信线损坏,不接收通讯信号。 如点火丝已烧断,而试样未烧着,其原因有: 点火丝离试样太远。 充氧不足或氧弹漏气。 如点火丝未烧断,可将一个点火丝捆在两根点火电极上,运行点火测试功能, 看点火丝是否烧断,如点火丝烧断,点火失败原因为点火电极与氧弹的接触问 题或氧弹本身的问题: 点火电极杆端口或氧弹盖表面有氧化层,须用砂纸打磨。 点火电极上的连接弹簧弹性不够,使其不能接触到氧弹盖,更换弹簧。 氧弹内的隔热板与点火电极杆短路,须重新调整其位置。 氧弹内点火丝固定螺

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