法拉克系统及电气故障.docx

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法拉克系统及电气故障 法拉克故障诊断及排除 2、机床加工时出现伺服故障报警( 414 报警 等) ⑴、检查X、Y、Z三轴伺服单元电源是否正 常。 ⑵、检查X、Y、Z三轴电机的电源线和编 码器线以及三轴的行程开关线是否连接 可靠,有没有脱落、折断或接触不良现 象。 ⑶、检查X、Y、Z三轴行程开关是否正常, 有没有进水或接触不良现象。 ⑷、检查X、Y、Z三轴电机绝缘是否可靠, 电机是否进水。 ⑸、检查X、Y、Z三轴伺服单元是否出现 故障,保险是否完好, 三轴伺服单元互 换后判断伺服单元是否出现故障, 如判 断伺服单元出现故障, 请与生产厂家联 系维修。 ⑹、检查X、Y、Z三轴丝杠、导轨、镶条 以判断是否因为 X、 Y、 Z 三轴移动不 灵活造成伺服移动误差过大或伺服系 统过载从而产生伺服系统报警。 4、机床主轴高速换不上 ⑴、检查电柜内FA9保险是否跳闸,合上后 正常。 (2)、检查咼速控制继电器接触是否良好。 5、机床换第二把刀时出现 5111*报警 刀库换刀程序 O9001 中 G05.1Q.1 取消 后,机床换刀正常。 ,调整断路器过载电流,机床运行正常。 13、现象;按轴 +键,机床减速后移动一点出现 20002 报警。 常见原因:操作不正确或开关故障。 处置方法:正确操作或更换 20、FANUC-(系统常见故障 ⑴、现象:系统黑屏,DC24V开关电源无 输出,出现级别较咼的报警 ‘920---922 '。 常见原因: I/O 信号对地短路;电源缺 相;开关电源坏。 处置方法: 检查 I/O 线路电源各相; 更 换开关电源。 (2) 、现象:钻孔快速抬刀、铣小圆弧内 轮廓时出现’4X4'报警。 常见原因:机械传动太沉; 各轴加减速 时间常数太小或伺服增益系数太大。 处置方法: 维修机械传动; 重新设置参 数。 (3) 、现象:某轴多次回零,机械位置有误 差。 常见原因:回零开关松动或回零减速后机 械某位置有死点。 处置方法:检查回零开关是否可靠或把开 关向前、后移动一点。 (4)、现象;DNC加工出现’87'报警或越加 工越慢。 常见原因:传输软件不是很支持系统。 处置方法:更换软件。 、现象:机床上电后操作画面无各轴号 显示,机床强电上不起。 常见原因:系统NC参数丢矢。 处置方法:重新输入系统参数。 、现象:XH系列开机无动作且无报警。 常见原因: 刀库是否到位; 刀库限位开关是 否完好,汽路是否有故障。 处置方法: 使刀库回到位; 对汽路做相应处 理;调整开关,确保信号可靠。 (7)、现象:开机在JOG状态下主轴高速反向 旋转。 常见原因:主轴伺服控制器到主轴电机编码 器插头是否断线; 主轴电机编码器内部是否 完好。 处置方法:重新焊接信号线;更换编码器。 24、 空气开关合不闸 查看电柜侧门钥匙是否在正常位置 ,电柜 内开门断电开关是否在正常位置,或在 新机调试中,外线用三相五线制时,电 柜内的零线与地线应分开(出厂时电柜 内用的是三相四线制)°XK715、XK716、 XK718 外围有恒温油箱时,外线用三相 四线制(不用零线) 。 25、 主轴松夹刀有时不动作 关断总电源,用手按住松夹刀电磁阀上 的按钮,看松夹刀是否有动作(气源足 够) ,若不动作 ,应判断电磁阀是否坏或相 应继电器接触不良(发那科系统面板上 松夹刀按键指示灯同时亮也可能是此现 象)。 26、主轴正转中有时卡住不转,变频器上未 出现报警指示,而反转却能启动,再次启动 主轴正转又正常。 应是主轴正转的电统继电器常开触点接触 不良,换继电器(深孔钻出现时此现象) 。 27、发那科系统在机床回零过程中同时出现 “#500 报警、 #1000 报警”,机床有时开 不动停止运行。 主要是软、硬限位位置重合,将硬限位 后退一点,消除“ #100 报警”。 28、加工中心在刀库运行中,出现掉刀现象。 应该检查刀库左、右极限的磁性开关是 否良好,塑料支架是否断裂,磁性开关 感应是否良好。另外 ,主轴抓刀序号错误, 导致抓刀抓错,主要是刀库刀具表乱, 应重新排刀库表,机床断电后再次启动 应正常。 31、发那科传输中出现“ #86 报警” 若传输线及参数设置都正确, 应是 RS2321 接口坏,更换 RS2322 接口即可。 35、发那科系统面板上按键相互转换不了 按键的板子坏。 36、北科变频器主轴正常运行中出现“ Er-11 过 载报警“(变频器上)证正变频器上 N 回.75.N回.76.N回.1参数。 37、发那种系统在回零时出现“ #500”超程报警 (但实际上未超程) 应将参数 1320 数值改 为无限大,消除报警后再回零 ,然后再将 1320 参数改为原值。 39、主轴的准停位突变后, 再次又能暂时调正准 停位,准挺位不固定。 一般是编码器不可靠,应更

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