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历年来典型机电事故案例选编
凤凰山矿选煤厂
二 0 一三年元月
1
一、厂内典型机电事故案例
(一)机电车间电工焦某触电死亡事故
一、事故经过
1989 年 9 月 9 日三点班,¢24m 浓 机因滑环碳刷错位,造成停
车,厂调度接到汇报后,立即通知电工焦某处理故障。焦某接通知后,
只身将浓 机的开关拉掉,即进入浓 池中心处开始作业。当调度员
再次通知车间值班后,值班人员派人至现场查看,现场空气开关掉下,
因无人监护和未挂停 电牌,其误认为是过流跳闸,当即送电,造成焦
某当场触 电死亡。
二、事故原因
1、焦某未执行停送 电挂牌制度,安全自保意识差,工作随意性强,
是造成事故的直接原因。
2、值班干部安排人员到现场后,在未了解现场情况下擅自送 电,
是事故发生的重要原因。
3、与焦某同班电工××脱 岗,致使焦某在无人监护的情况下作业,
也是造成事故的重要原因。
4、车间安全管理不到位,对职工安全教育不够,职工执行安全操
作规程的自觉性差,是管理方面的原因。
三、预防措施
2
1、认真执行停送 电挂牌制度和现场监督把关制度。
2、对职工加强安全教育,提高职工自保、互保意识。
3、完善安全制度,增强安全责任,堵塞安全管理漏洞。
(二)原煤车间 6#皮带抽头断带事故
一、事故经过
1997 年 6 月 1 日夜班接班后,原煤车间6#操纵室操纵工柴某与巡
检工宋某联系就地试车,试车过程中,宋某发现 6#皮带 1-1 接头北侧
边缘一根钢丝绳露出约 0.7 米长,便向班长郭某汇报,郭某安排维护
工朱某把钢丝剪掉。正常开车到 0:40 分时,宋某发现接头凹凸不平有
抽筋现象,停车向车间值班干部曲某汇报,曲某到现场查看后,认为
问题不大,嘱咐司机注意观察,又开了约 15 分钟,机头司机郝某发现
电机转,皮带停了,马上停车检查,发现 1-1 皮带接头钢丝全部抽出,
皮带下滑至机尾。
二、事故原因
1、岗位司机、维护工、班长业务素质差,发现隐患不作深入检查,
剪掉钢丝绳草草了事,存有侥幸心里,是造成事故的主要原因。
2、值班干部违章指挥,发现皮带出现严重异常不进一步查找原
因,采取措施,即命令开车,是造成事故的重要原因。
3、车间对大型设备的检查制度不完善,巡回检查制度落实不到
3
位,透视皮带工作不认真,透视记录不真实,也是事故发生的主要原因。
4、1-1 皮带接头是 5 月 11 日(距事故发生仅 20 天时间)硫化的,
硫化该接头的胶料到使用时距保质期只剩三个月,加之本厂无恒温保
质条件,胶料的质量无法保证,也是造成此次事故的原因之一。
三、预防措施:
1、加强对干部职工的安全教育,发现隐患及时汇报,查明隐患程
度,及时采取有效措施。
2、完善皮带接头的透视制度,定期透视,执行谁透视、谁负责的
原则,透视记录要真实、可靠,并设专人管理。
3、把好胶料胶糊进货关,质量没有保障的胶料禁止使用,并对胶
料的进货日期及保质期记录在案,以免混淆。
(三)原煤车间 10#扯皮带事故
一、事故经过
1997 年 1 月 8 日早班,10#皮带司机原某和本机巡检工杜某在接
班时发现皮带南侧边缘有扯现象,在没有停车的情况下通知厂调度派
人去处理。维护工李某在接通知后到达现场,在隔音间询问原某故障
情况,然后对正在运行的皮带进行检查,看到一处起皮的地方,错以
为是原某所说的故障点,即停车将其割掉,尔后告诉原某,故障已排
除,随即离开。8
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