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提高设备精度的重要性 概述 ? 设备稳定运行 (设备空间位置状态精度和产线系统精度变化,设 备异常,生产设备运行精度降低) ? 产品质量 (带钢跑偏、褶皱、塔形、断带、振动纹等现象) ? 产能 (轧制速度上不去,产能不达标) 影响设备精度的因素 ? 设备初始安装 (安装时可能存在的精度偏差,系统检测方法的局限性) ? 设备长期运行 (磨损、锈蚀) ? 基础变化 (地基不均匀沉降) ? 检修 (检修精度偏差) ? 中心线偏离 (机组中心线、辊轴中心线偏离) 案例分析 ? 阶梯垫 事故经过: 2012 年 2 月 23 日 14 点 57 分,丙班白班,在轧制 C20215 计划第 1 块 H121167080 Q235B 规格为 5.4 × 1500mm 的第 1 块时, 带钢在正常穿出 F7 10 几米后,在 F7 入口堆钢,精轧操作人员立 即拍下快停。 事故原因:处理废钢过后,轧制第二块钢时,听到异响,带钢同时 异常波动。后发现 F1 上阶梯垫移位。处理过程中发现阶梯垫位移 传感器数据有误,人工确认位置后重新出钢。怀疑由于检修后开 轧前零调时, AGC 缸顶在阶梯垫边缘,故手动零调可通过,但传 动侧刚度较差,增加了操作调整难度。造成堆钢。 案例分析 ? 侧导板 事故经过: 2012 年 6 月 14 日 22:35 ,检修换辊后轧制第 一块。 H121458420 ,钢种 SPHC ( P ),规格 4 × 1050mm 。带钢出 F1 后撞 F2 传动侧侧导板堆钢。 23:35 恢复生产。 事故原因:未标定侧导板过后,对中度存在偏差,导致 带钢出 F1 后撞 F2 传动侧侧导板。 案例分析 ? 活套 事故经过: 2012 年 6 月 26 日 23:10 ,轧制计划第 74 块, 换规格第 4 块。 H125147610 ,钢种 SPHC(P) ,规格 4 × 1050mm 。 F2 咬钢后, 3# 活套突然从等待位下降, 头部撞 F3 入口花架鼻梁,堆钢。 23:48 恢复生产。 事故原因: 3# 活套突然从等待位下降,带钢头部撞 F3 入口花架鼻梁导致堆钢。 案例分析 ? 切水板 事故经过: 2012 年 8 月 30 日 0:14 ,换辊开轧第一 块( H121699790 )穿带至 F3 时,带钢头部 插入 F3 上切水板内堆钢,处理废钢并更换切 水板。 2:11 恢复生产。 事故原因:切水板气缸垫片磨损严重,切水板下 落,导致其与轧辊间间隙过大 , 带钢钻入。 案例分析 ? 辊道护板 事故: ① 2012-5-24 18:28:00 Q345B H121386700 9.5 × 1500 撞护 板,推中板 ② 2012-05-24 20:12 Q345B H121386820 13.5 × 1500 撞护 板,正常成卷 ③ 2012-5-28 Q345B ( B ) 21:36:12 H121400530 9.5 × 1500 撞 护板,推中板 案例分析 ? 支承辊 事故经过: 7 月 26 日 13:25 ,计划换粗轧工作辊, 工作辊回装时,因下支承辊无法下落到位,导 致工作辊无法回装,更换下支承辊,反复调整 下支撑辊, 17:41 恢复生产。 事故原因:下支撑操作侧窗口滑板变形,窗口尺 寸变小,导致下支承辊下落时卡阻。 案例分析 ? 锁紧卡板 事故经过:月 14 日 22:50 分,计划换辊, F6 因传动侧连接 缸无法打开导致工作辊无法抽出,维检组织人员检查机 械及液压设备,反复动作,连接缸仍无法打开,后决定 切割工作辊传动侧轴承座, 1:23 分工作辊抽出,单动连 接缸仍无法打开,维检将传动侧移动座朝传动侧拉至最 大位,操作工装辊, 2:15 分恢复生产。 事故原因:传动侧入口槽板连接螺栓断裂槽板变形,出口 槽板变形导致连接缸无法打开。
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