水泥企业煤磨袋收尘连续次事故的原因分析.pdfVIP

水泥企业煤磨袋收尘连续次事故的原因分析.pdf

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某 水 泥 企 业 煤 磨 袋 收 尘 连 续 3 次 事 故 的 原 因 分 析 2016 年 7 月 10 日至 8 月 4 日,某水泥厂熟料车间煤磨袋收尘器灰斗 脱焊、管道脱焊漏风造成管道积煤,系统排查不够,没及时发现问 题,连续多次造成煤粉着火,引起收尘器袋子烧损,收尘器防爆阀 和磨头防爆阀冲开,导致煤磨停机,造成停窑事故。 针对煤磨袋收尘连续 3 次事故,技术部组织相关单位召开事故分析 会,查明了事故原因,制定了切实可行的整改措施并予以落实,并 对事故责任人进行了处理和教育。 事故 1: 事故经过: 7 月 10 日晚班煤磨中控操作员汪胜开操作煤磨,入磨负压 300Pa-340Pa,入磨温度在 250℃- 256℃,磨主电机电流 38A,出磨 负压 1300Pa,出磨温度 51℃- 58℃之间,选粉机转速 900R/M,入袋 收尘温度最高 54℃,出袋收尘温度最高 48℃,入袋收尘负压 2200-2400Pa,出袋收尘负压 2900Pa-3100Pa,排风机拉 44HZ。 5:15 汪胜开去卫生间时从窗户发现 1#煤磨袋收尘烟囱冒黑烟,于是 通知现场人员张凯去检查收尘器,此时中控画面上差压、温度都正 常,并将此情况告诉了张凯。 张凯到现场后用手持式测温枪测得四个灰斗温度均在 45℃以下,打 开分格轮下面的筛网,未发现有烧的袋子,且下煤量较大,于是根 据以往经验判断可能是烟道破了或是袋子破了,并向车间马主任作 了汇报,马主任了解相关情况后也判断可能是破了袋子,让操作员 汪胜开把仓灌满,准备停机处理。 随后中控反映分格轮跳了,然后又开了起来,马主任又叫人去打灰 斗温度,并自己抽开下煤筛网,发现有烧掉的袋子,于是通知停磨 处理。在处理的过程中开启了分格轮,陆续又发现有袋子已过了火, 且煤粉温度在上升,通知中控密切监控锥部灰斗温度,不久现场就 发现煤粉冒烟,温度由 50℃上升到 60℃,很快又到 70℃,并一直在 上升,中控也反映灰斗温度上升较快,短时间到了 150℃(已经超过 热电偶量程),此时袋子已经大面积着火了。 马主任立即向公司领导作了汇报,请求派人支援灭火。余总下令将 现场铰刀等密封,关掉压缩空气,排风机停掉,让煤粉密闭隔绝空 气,待温度下来后再处理。 事故原因: 1、煤磨袋收尘原配有振打电机,可以中控控制,后因为振裂灰斗钢 板漏风而停用,导致灰斗积灰。值班长巡检不到位,未发现灰斗积 灰,也未用工具敲击灰斗查看是否正常下料。 2、缺少 CO检测报警及灭火装置,无法及时判断故障隐患和有效处 理。 3、中控操作员对参数敏感性不强,经验不足,未发现灰斗堵料后煤 粉仓涨仓速度下降。 4、发现问题后处理控制不及时,未及时停磨处理,导致袋子全部烧 掉。 5、中控参数不全,四个灰斗温度只选取最高值进入中控画面,对其 他三个灰斗温度缺少监控。 采取措施: 1、恢复煤磨灰斗振打,定时进行清灰;加强巡检,每班对灰斗锥部 进行敲打,确认无积灰。定期利用停磨机会对各风管、下料管道、 磨头、磨尾、选粉机等部位进行检查。 2、尽快推进煤磨系统 CO检测报警及灭火装置,为判断、处理隐患 提供准确数据。 3、加强操作员培训,提高对参数变化的敏感性,通过事故学习吸取 教训。 4、将煤磨袋收尘四个灰斗温度全部接进中控,加强对温度变化的监 控。 责任划分: 1、熟料车间值班长对煤磨系统巡检不到位导致灰斗严重积灰,进而 自燃将袋子烧掉,负此次事故的主要责任。 2、煤磨操作员对中控参数变化不敏感,未及时发现灰斗积灰负此次 事故的次要责任。 事故 2: 事故经过: 7 月 25 日白班,煤磨操作员汪胜开接班时 1#煤磨仓满停机, 8:45 分 准备开机,先开选粉机及 Fu拉链机, 8:46 开磨排风机,以 5HZ为阶 梯逐步给定到 44HZ,入磨温度 64℃,入磨负压

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