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关于去除三四期密封风机用一次冷风作密封风项目的可行性报告
关于去除三四期密封风机用一次冷风作密封风项目的可行性报告
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关于去除三四期密封风机用一次冷风作密封风项目
可行性报告
编写:孙彦辉
审核:
批准:
江苏利港电力有限公司
二零零八年六月
1、
系统更改原因
—2-
1.1
密封风系统简介
1.2
系统存在的问题及改造原因
2、
系统更改方案
—3 —
2.1
改进后系统简介
22
密封风品质保证
2.3
密封风压力保证
3、
系统更改后效果
—4—
3.1
系统安全评价
3.2
经济效益评价
3.3
可行性结论
4、
预计系统改造费用及改造涉及的部门
—5—
4.1
预计经费(设备费用、安装费用、材料费用、其他费用)
4.2
实施所涉及的部门
5、
预计系统改造实施时间
—5—
5.1
#5炉密封风系统改造时间
5.2
#6炉密封风系统改造时间
5.3
#7炉密封风系统改造时间
5.4
#8炉密封风系统改造时间
6、
参考资料
—5—
7、
致谢
—5—
1系统更改原因
1.1密封风系统简介
我厂三四期磨煤机、给煤机密封风采用集中供风,密封风机的进风源取自冷一次风,经密 封风机增压后送至各用户,主要用于磨辊轴承、磨辊弹簧装置和给煤机的密封。为保证密封风 系统的可靠,采用 2台密封风机,每台密封风机按 100%容量设计。在正常运行时投运一台密
封风机,另一台作为备用。当运行的密封风机故障停运或磨煤机密封风集箱与冷一次风管压差 低时联锁启备用风机。
B测一次冷风风道
封风母管一次冷风母管
封风母管
一次冷风母管
A测一次冷风风道
去—次风道过滤器
去—次风道
过滤器
密封风的作用:(1)为防止磨煤机中的热风粉倒流到给煤机中,影响给煤机正常工作,在 给煤机机壳进煤口的下方设置一路密封空气。 (2)磨煤机是在正压下运行,密封风系统向磨碗
动静间隙提供清洁空气,用以防止热空气和煤粉逸出而污染传动部件。 (3)向磨煤机磨辊通过
耳轴中心孔提供密封风以免煤粉进入磨辊轴承。给煤机和磨煤机本体(磨辊磨碗)密封风各由 一个气动门控制,磨辊磨碗密封风两路密封风由一个密封风集管供给。在密封风机进口设有一 台空气过滤器装置,以满足用户对空气品质的要求。流经过滤器的空气被分成两部分流出过滤 器,其中90%被过滤成的清洁空气经密封风机增压作密封用。 另外10%脏空气排人二次大风箱
经燃烧器进入炉内。该过滤器是利用弯板的转向,气流中灰尘在惯性力作用下伴随少量空气一
起排出。两台密封风机进口各有一个电动调节装置,在脏空气排出管道中装设一只调节挡板,
运行中根据系统的压力调节。 出口共用一个舌形换向挡板 (裤衩挡板),当与其相连的1台密封
风机投运时,利用风机的压头将舌形挡板打开, 并转向与另1台非投运的增压风机连接的接口,
并将此接口封死。在舌形挡板轴上装有指示舌形挡板位置的指示。
密封风与磨煤机差压作为磨煤机允许启动条件(磨煤机密封风与进风混合风差压变送器大
于1.5kpa)和跳闸条件(磨煤机密封风与下磨碗差压开关 1.25kpa)。密封风与冷一次风母管间
设有一个压力开关,用于备用密封风机的启动。
1.2系统存在的问题及改造原因
系统存在的问题:密封风机增压效果不好( 2-3kpa),增压2-3kpa对于磨煤机、给煤机密封
所起的作用不是很明显;磨煤机密封管线布置不是很合理,有一定的压力损失(具体值可通过
试验的方法测得)。
改造原因:用一次冷风作密封风能够保证磨煤机、给煤机密封风的要求(压力和品质) 。系
统改造后使系统简化,增强系统运行的稳定性;三期、四期每年可节约厂用电约 304 X 104Kwh
(保守:100万人民币);每年节约检修人工、润滑油、维护和备品费用合计约 5万元人民币。
2、系统更改方案
2.1改进后系统简介
改进后的密封风系统如图所示。在一次冷风母管和密封风母管中间增加两道联通管两道联
通管道上分别安装过滤器。
过滤器A逆止门过滤器A出口压力表PI过滤器A前隔绝门X一过滤器A进口压力表PIPTB测一次冷风风道密封风母管过滤器A差压变送器
过滤器A逆止门
过滤器A出口压力表
PI
过滤器A前隔绝门
X一
过滤器A进口压力表
PI
PT
B测一次冷风风道
密封风母管
过滤器A差压变送器
过滤器B出口压力表
过滤器B进口压力表
过滤器B逆止门
;PT .—
过滤器B差压变送器
PI
过滤器B前隔绝门
一次冷风母管
A测一次冷风风道
22密封风品质保证
用于给煤机和磨台密封用的密封风对风的品质要求不是很高。磨辊和加载弹簧装置对密封 风的品质要求很高。为保证去除密封风机后密封风清洁、可靠,在冷一次风母管和密封风母管 中间安装采用2路联通管道,并在联通管道上安装过滤器。在正常运行时投运一台过滤器,
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