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440th循环流化床锅炉设计运行情况调查报告
【摘 要】本调查报告介绍了义马锦江能源综合利用有限公司装设2台135MW机组设计概况。报告介绍了440t/h循环流化床锅炉的特点、设计主要参数和锅炉燃烧系统及设备的设计情况。报告给出了1、2号锅炉测试效率为92.56%和94%,均大于锅炉91%的保证效率。报告给了烟尘、SO2和Nox排放浓度。1、2号炉脱硫效率分别为86.5%和86.3%,1、2号炉SO2排放浓度分别为470、480mg/Nm3和438、457mg/Nm3。1、2号锅炉烟尘排放浓度分别为21.5和34.5 mg/Nm3,1、2号锅炉除尘效率分别为99.92和99.94%。1、2号锅炉Nox排放浓度分别为100和105mg/Nm。均满足环保要求,通过了环保验收。报告还介绍了2×440t/h循环流化床锅炉运行情况和存在问题,也介绍了电厂对设备及运行的改进。报告对工程进行了评价,提出了建议及需要研究的问题。义马锦江能源综合利用有限公司对2×135MW机组的管理较好,经济效益较好,机组投产一年,做到安全稳定满发运行。电厂设计和运行的经验,值得借鉴。 【关键词】循环流化床锅炉 设计 运行 前言: 为提高循环流化床锅炉设计和监理技术水平,编者于2005年10月6日、7日和10日到河南义马锦江能源综合利用有限公司调查了135MW 440t/h循环流化床锅炉设计情况和运行情况。 调研工作得到义马锦江能源综合利用有限公司大力支持,受到董事长、总经理的接待,副总经理亲自陪同参观,解答问题,公司技术部提供了大量资料,在此表示感谢。 通过调研编者收获很大,许多经验值得借鉴,对编者搞好135MW机组循环流化床锅炉的设计和监理工作帮助很大。 为了交流经验,提高循环流化床锅炉的设计、运行水平,编者特编写了本调查报告。 调查报告介绍了电厂概况,电厂燃煤煤质,脱硫用石灰石分析。并介绍了循环流化床锅炉特点和燃烧系统及设备的设计特点,并介绍了电厂运行情况及存在问题,给出了锅炉效率和除尘效率测试结果,提出了编者的评价和建议。 本调查报告供设计单位、运行单位、建设单位有关人员参考。 1.概况 义马锦江能源综合利用有限公司,为民营企业,装设2台135MW汽轮机和发电机,配2台440t/h循环流化床锅炉。 1、2号机组分别于2004年9月17日和2004年11月5日完成72+24小时试运行,经半年试生产,机组运行正常。 自2004年8月至2005年7月共发电10.74亿千瓦时。 该工程由河南电力设计院设计,其中贮灰场由义马市规划设计院设计。 厂址位于义马市董马岭,在义马市西部规划的工业区内,东邻石河,北靠人民路,南边毗邻陇海铁路和涧河,西边是煤气化厂。 义马市地处河南省西部,位于洛阳与三门峡市之间,属三门峡市管辖。 电厂燃用当地劣质烟煤和煤矸石,采用汽车运输。 电厂补充水来自黄河水,由水厂澄清后供给电厂使用。 冷却水系统,采用二次循环系统,2台机组设1座5500m2双曲线冷却塔,2台机组设4台循环水泵,单独设在循环水泵房内。 锅炉补给水采用两级除尘系统,设有二列,每列设计出力55t/h,一运一备,目前实际运行出力,每列可达70t/h。 输煤采用汽车卸煤沟卸煤,带式输送机带宽800mm,出力300t/h,共2路,1路运行,1路备用,设有粗、细两级碎煤机。 锅炉渣灰比为6:4。采用机械除渣系统,经冷渣器斗链式除渣机,斗式提升机至渣仓,汽车外运。采用气力除灰,电除尘器下设仓泵,用压缩空气将灰输至灰仓,汽车外运。 每台机组一回220kV出线与当地电力系统联接,启动电源与系统110kV相接。 机组采用集中控制,2台机组一个控制室。 2005年1-9月电厂非计划停机6次,其中1号炉1次,2号炉1次,均为水冷壁管泄漏,1号机组连续运行131天,2号机组因调度让停机,连续运行133天。 全厂设计定员277人,实际人员为280多人。 2.燃料 设计燃煤为义马当地劣质烟煤和煤矸石的混煤,煤矿距电厂在6km以内,采用汽车运输。 煤质分析资料 序号 点火及助燃采用燃气,其燃气成分及发热量见下表: 燃气分析资料 序号 序号 3. 石灰石 脱硫剂采用石灰石,由当地供给,其石灰石分析资料如下: 石灰石分析资料 序号 4. 锅炉规范及特点 型号: DG440/13.7—Ⅱ 型式:自然循环、汽包、中间再热、循环流化床锅炉,平衡通风,采用汽冷式旋风分离器,“J”型阀回料器、选择性气冷式冷渣器。 生产厂家:东方锅炉厂。 主要设计参数:见下表
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