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CFB锅炉启动中存在的问题及探讨预防办法
核心提示:介绍了大唐保定华源热电有限公司8、9号炉在启动过程中遇到的问题,对遇到的问题进行了科学的分析,制定了解决问题的措施,达到了一定的效果。并阐述了发生这些问题的原因,探讨了预防这些问题的办法。 关 键 字: CFB锅炉 启动 存在问题 分析 大唐保定华源热电有限公司8、9号炉是2台DG450/9.81-1型CFB锅炉,它的燃烧设备由燃烧室、给料装置、分离装置、回送装置、燃油 点火装置等主要部件组成。燃烧室底部是由水冷壁管弯制围成的水冷风室,通过膨胀节与风道点火器相连,有2台风道高能点火燃烧器,炉膛密相区水冷壁前后墙上 还分别设置了2只床上点火油抢,用于锅炉启动点火和低负荷稳燃。一次风由点火风道进入燃烧室底部的水冷风室,进而通过布风板、风帽,提供足够的流化风。1 启动中的问题及分析1.1 床料的选择床料作为一个蓄热体,在循环流化床锅炉的点火过程中具有很重要的作用,床料一般要经过加热升温、快速引燃和向稳定状态过渡等几个阶段。从 DG450/9.81-1型循环流化床锅炉的启动升温曲线可以看出,床料的加热是一个相对较长、较平稳的过程,升温的热量来自于床下热烟气。在以往启动过 程中,有时担心启动过程中出现其他问题,增加启动时间,使得在并网初期只剩下较少的床料,大部分床料以被吹走,所以选择较厚的床料启动。但是由于床料多, 炉膛床压就比较高,点火初期升温速度还比较好控制,可以按照升温曲线进行。随着床温的增加,由于床料太厚,要使床料正常流化,需要较大的流化风,加热床料 提高床温需要更多的热量,这就需要增加风道高能点火燃烧器出力,根据规程要求,将床下风道点火器出口烟气温度控制在982℃且风室风温在870℃以下,这 时还应考虑到点火风道中耐火材料的承受能力,根据厂家的要求,风道壁温要小于1300℃,由于高能点火燃烧器周界风量小,风道点火燃烧器出口烟温得不到很 好的控制,经常处于超温状态,烧坏点火风道。由于加热床料需要较长的时间,所以既增加了点火时间,又增加了耗油量。1.2 点火风道爆燃运行人员在点火过程中,为提高床温温升率,缩短点火时间,使用流化风量较小,床料得不到良好的流化,启动燃烧器燃烧不良,燃油不能充分燃烧,产 生的油气不能及时吹进炉膛抽走,点火风道内积聚大量油气,常造成启动燃烧器灭火。点火初期往往用1只点火燃烧器,待此燃烧器灭了以后,风道不进行充分的吹 扫,就紧急点另1只点火燃烧器,此时由于风道有大量的油气,有充分的空气(流化风),一但遇到明火,会使点火风道内油气爆燃,造成点火风道损坏。1.3 主蒸汽压力偏高,主蒸汽温度低保定华源热电责任有限公司8、9号炉向空排汽量设计为40t/h,在点火过程中,压力上升较快,温度上升较慢,当压力达到汽轮机冲转要求时,温度却达不到。只能缓慢升温,增加了点火时间。1.4 主蒸汽压力、温度急剧升高床温达到750℃左右时,燃煤易发生爆,床温变化率大幅上升。在几次调峰启动过程中,床温600℃时开始试投煤,此时燃煤得到加热、干燥,挥发 分析出燃烧,夹带少量的细颗粒燃烧。床温从600~750℃,床温虽然不断升高,但燃煤颗粒并没完全燃烧,当挥发分析出时,煤颗粒的表面积最小,此时随着 煤粒内部气相物质的逐渐析出煤粒开始膨胀,有时会在煤粒中形成很高的压力,使煤粒产生破损,即产生煤粒的一级破碎。使床内积聚着大量的易燃焦碳,当床温达 到750℃左右时大量的焦碳颗粒开始燃烧,造成床温变化率大幅上升,床温跳跃式升高。主蒸汽压力、温度急剧升高。2 采取的措施(1)在床料的选择上,初始床料可以是粗石灰石也可以是炉渣,粒径为0~6mm。加入量为850~900mm床高。床料添加完毕后,应做流化实 验,检验流化是否正常。按规定依次启动各风机,然后调整流化风量,随着流化风量的增加,床面才开始出现鼓泡现象,最终达到初始流化状态,记录最小流化风 量,以便在点火、运行时做为参考。床料的粒径分布应该合理,符合锅炉厂提供的粒径宽筛分要求。床料过细,不利于蓄热;床料过粗,会延长加热时间。另外床层 不能太薄,床层太薄不仅不利于蓄热,而且容易造成床面吹穿,流化不良,对后期着火及带负荷不利。选择了合适的床料量和床料粒度,在点火过程中,基本可以按 照给定的升压曲线进行,点火燃烧器的出力得到了控制,风道点火燃烧器出口烟温也控制在合理的范围内,缩短了点火时间,避免了烧坏点火风道,节省了点火用 油。(2)点火风道的防爆。根据流化实验确定的最小流化风量,在吹扫和点火过
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