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甲醇装置煤基合成气管线开裂着火事故调查初步结果、抢修进展及开车准备报告
集团公司:
能化公司甲醇系统转化装臵于 年 7 月 29 日流程打通,一次开车成功并产出合格 MTO级产品。 年 8 月 6 日煤基合成气并气成功,装臵全面进入试生产阶段。截止 年 9 月 11 日事故发生前,共产 MTO级甲醇 92000 吨。
年 9 月 11 日 19 时 05 分,装臵投料开车; 22 时 02 分 , 甲醇合成塔进口 P-046-EBB 管线处发生管裂着火事故被迫停车。
现将事故调查、抢修进展及开车准备情况报告如下:
一、事故调查初步结果
( 一) 甲醇联合装臵简况
甲醇联合装臵由华陆工程科技有限公司总包, 天津辰达工程监理公司监理,其中合成装臵由中化七建公司施工。
甲醇联合装臵通过煤气化和天然气转化联合制甲醇, 产品为
DMTO级甲醇,为 DMTO装臵生产聚合级乙烯、丙烯的原料。 ( 二) 事故发生煤基合成气工艺管线简况
( 1)管线位号: 711-P-046-16-EBB
( 2)管线管径: 406mm
( 3)管线材质: 20G无缝钢管(由天津钢管厂供货)
( 4)工艺介质:氢气、一氧化碳和二氧化碳、甲烷
( 5)管线设计
/ 正常操作压力:
9.3Mpa/8.0 Mpa
( 6)管线设计
/ 正常操作温度:
250℃ /203 ℃
( 7)事发前运行压力: 6.4Mpa(安装地点:脱硫槽后开裂口前的电磁阀后)
( 8)事发前运行温度: 61℃(安装地点:脱硫槽前) ( 三) 事故发生经过及应急处臵情况
( 1)事故经过
9 月 11 日 6 时 47 分, 甲醇中心合成装臵鼓风机振动高连锁触发鼓风机跳车, 导致合成回路跳车。 合成系统保压热备, 准备重新开车。
9 月 11 日 19 时 05 分,合成系统引入转化合成气, 20 时 20
分,开始引入煤基合成气。 21 时 30 分,煤基合成气引气完成。本次开车至事发前,合成塔塔温、压力均正常,未发现超温、超 压现象,系统运行平稳,无异常情况发生。
9 月 11 日 22 时 02 分,随着两声连续闷响,煤基合成气管
道 711-P-046-EBB 管线三层平台立管上弯头下方距焊缝约 20cm 处突然发生局部开裂(裂口约 600mm,开口呈喇叭状) ,管道内介质氢气和一氧化碳混合物从管线中喷出并着火, 着火区域涉及合成压缩厂房东南小框架 3 层及南侧部分 751 内管廊。
( 2)人员伤亡情况
本次事故未造成人员伤亡。
( 3)事故现场损毁情况
事故造成煤基合成气 711-P-046-EBB 管道事故段烧损, 爆裂点附近管廊部分仪表线、 电缆及桥架烧毁; 部分仪表保温箱、 防爆照明灯、伴热管线、阀门、电机受损;事故区域部分钢结构不
同程度受损。具体、间接损失正在详细统计。
( 4)抢险救援情况
事故发生后,现场工艺班长立即报告中控调度要求紧急停
车,随即切断进气总阀并打开合成回路泄压阀进行系统泄压, 火势初步得到控制。 调度根据事故状况立即通知消防队, 同时启动公司一级应急预案, 公司领导和各应急救援组成员随即赶到现场
迅速组织灭火、指挥装臵停车,清点当班人员和事故人员疏散。
为防止次生灾害发生, 调集靖边县、 炼油厂消防车各 2 辆, 消防队员各 12 名到现场应急。
11 日 23 时许,倒通 N2 盲板,向合成回路及煤基合成气系
统通入氮气进行臵换, 12 日 1 时 36 分,火灾扑灭。 经现场消防、工艺人员检查共同确认, 事故区域明火已经完全扑灭, 随即对事发现场进行警戒隔离, 抢险救援工作重点转入现场监控、 巡检等工作。
(四)事发后现场勘察简况
( 1) 711-P-046-EBB 工艺管线
事发后,将 711-P-046 事故段 31 米管线保温全部拆除检查, 发现该管线共有 5 处鼓包点, 鼓包点多位于靠近管线拐弯处, 其中一鼓包处爆裂,引发火灾。
( 2)直径为 406mm20G管线在甲醇装臵共计 176m,经过事后检查,除脱硫罐后的 711-P-046 管段 31m管线段有鼓包变形外, 脱硫槽前其余同口径、 同材质、同供货厂家的管线均未发现异常。
( 3)脱硫罐检查
事发后对合成塔进口脱硫罐打开检查后, 发现脱硫催化剂粉末化严重,底部脱硫剂有严重的板结现象,脱硫剂床层沉降约1.27m( 约 13.9m3),脱硫罐底部有少量残液。部分脱硫催化剂粉 末穿过瓷球床进入 711-P-046 工艺管线。经公司分析化验中心取样检测,催化剂中主要金属成分为锌,约为总金属含量的 90.43%,含铜为 0.1%,另有镍、铬、铁等催化性元素;对脱硫 槽 711V14 底部残
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