QC成果提高转炉终点命中率.pptxVIP

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提高转炉终点命中率;小组概况;; 转炉终点命中率是衡量钢水质量的一个关键指标, 冶炼三车间自2010年7月份率先在柳钢把转炉终点控制考核要求从C-T双命中提升为C-T-O-P四命中。;;;车间目标:75%; 从上图可以看出,P偏高、C偏低、T偏低所占比例为78.65%,是影响转炉终点不命中的主要问题。 ;;;车间指令;炉体测厚随意性大;序号;末端因素1:废钢杂质多 ;末端因素2:副枪动态计算系数未及时修正 ;末端因素3:吹炼技术水平低;末端因素4:炉体测厚考核力度不够 ;末端因素5:铁水条件不稳定 ;末端因素6:石灰活性度低 ;末端因素7:化验结果偏差大 ;末端因素8:未定期点检副枪 ;末端因素9:终点范围设置缺陷 ;转炉终点命中率低;;实施一:针对副枪动态计算系数未及时修正 ; 2011年6月13日上午,田宇航、廖道瀚对丙班6月12日副枪动态计算偏差情况进行了统计(共32炉),并于当天由技术员根据统计结果对副枪二级系统进行调整。;副枪计算系数调整表;; 田宇航、廖道瀚对丙班6月14-16日,连续三天(共92炉)的动态计算偏差情况进行了跟踪(如右图)。 说明次次动态计算偏差超标,经查为探头质量问题导致测量探头测量过程曲线异常,属设备问题,故在此不做处理。 ; 通过对上述数据的分析可以看出,除了设备问题引起的偏差量超标外,副枪动态计算值与实测值偏差已经控制在了目标范围以内,即:△T≤12℃,△C≤0.02%,副枪动态计算的准确性有了明显提高,达到了预期要求,措施有效。;炉体测厚考核力度不够;激光测厚仪; 陈利于6月2日对丙班5月25日至5月30日的测厚情况进行了统计,结果如下表所示:;班次; 由上表来看,车间加强《考核制度》的执行力度后,各班组对测厚及炉况的稳定性给予了足够的重视,三座转炉的炉况稳定性得到了明显好转,能够以良好的状态进行冶炼生产。表明该措施是可靠、有效的。; 终点范围设置缺陷; (1)2011年6月5日小组成员田宇航协助车间技术员庞军对《转炉终点目标设定范围表》错漏的钢种进行了修改补全,不对应钢种5个,遗漏7个,补全后钢种共计395个。;效果检查:;1、目标值检查;小组本次QC活动取得了成功!; ???上可知,P偏高、C偏低、T偏低仍为导致转炉终点不命中的主要问题,但总比例由实施前的78.65%下降到实施后的64.15%,各因素的分布整体趋于均衡。 ; P偏高、C偏低、T偏低三问题在总炉数中发生的比例为:;3、经济效益;4、意外收获 ;序号;车间指令:≥75% ;项目; 因此,2012年小组的QC课题为:;49;50

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