大柳塔煤矿连采工作面胶带机的研制.docxVIP

大柳塔煤矿连采工作面胶带机的研制.docx

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大柳塔煤矿连采工作面胶带机的研制 摘要:大柳塔煤矿掘进工作面胶带机已全部实现无人值守,设备数据集中显示、运维,控制权限分散下发,胶带机、各用途变压器、馈电、开关等设备均能实现远程控制,电流、电压、电阻等主要参数集中显示。针对连采工作面“透明化”生产需要解决的问题,通过将连采各个系统接入环网,利用三网交换机,将电信网、广播电视网和互联网融为一体,成功将胶带机、电器设备、移动设备运行过程中的“人-机-环-管”数据信息相融合,真正地将井下“封闭”的作业空间全方位“透明化”。 0 引言 当前煤炭生产迫切需求以综合智能控制为基础,以安全高效协同作业为目标,以优化生产工艺流程为手段,实现数据高度集成与利用,创新现代化煤炭生产运营模式,打造世界一流煤矿 1 现状与问题 1.1 大柳塔煤矿连采工作面现状 目前,全国大部分矿井都在提高矿井自动化水平,但是掘进工作面生产环境仍然相对较差,其主要原因是连采工作面涉及的范围广,搬家倒面频繁,设备布置较为分散、移动频繁,人员劳动强度大,且每个连掘队均由多部胶带机组成,实现自动化控制比较困难。目前大柳塔煤矿已经实现了胶带机、移动变压器和馈电开关的远程控制及数据监控(电压、电流、分合闸状态等),将各连采队所有胶带机集中控制。取消了连采胶带机岗位工,减少了井下作业人员数量和人员劳动强度,改善了工人作业环境。连采面局部通风机实现远程自动切换,不仅减少了工作面的停风时间,而且避免了作业人员浪费时间和体力到配电点送电等问题。但是生产区域因为条件复杂、移动设备多、电器设备数据上传难度大,生产情况除当班人员外,其他管理人员不能及时了解各掘进工作面生产运行情况。 1.2 需要解决的问题 为解决上述连采工作面生产数据无法及时、具体的呈报给相关人员进行分析、研究的问题,文中将从生产区域的网络、设备数据、视频影像等系统进行分析,并制定成报表以供参考。连采工作面要实现工作面“透明化”生产,需要解决几个方面的问题。 自动化网络建设:在连采自动化控制项目启动后的首要任务是要进行自动化网络建设,但由于连采工作面各系统的设备都分布在巷道的不同位置,涉及范围广,给网络建设带来较大困难。在建设网络过程中,单靠一个简单的串联网络,面对连采设备搬家较为频繁,移动设备较多等特点,系统使用起来必然会影响其稳定性。因此,为使连采集控系统能够安全可靠运行 数据通信:随着科技的发展,市场上诞生了很多种通讯接口和数据传输方式,大柳塔煤矿建矿已有30年历史,设备较为老旧,很多设备都不具备通讯功能,因此需要选择一种自动化改造成本低、数据传输稳定的通讯方式,实现连采系统的自动化控制和数据上传 信息采集量:工作面的实际生产情况目前只能从跟班人员汇报的进尺情况判断,生产时间、支护时间,是否故障无从得知。为了能够更准确地了解工作面的实际情况,需要将工作面的煤机馈电和锚杆机馈电、梭车馈电等设备数据上传,通过数据分析,制成报表。 视频传输:地面工作人员无法通过视频等渠道更直观地了解工作面的生产情况,且工作面多为移动设备,需要加装无线传输设备,从而更清楚地了解工作面的运行情况 2 解决方案 2.1 搭建自动化工业环网 构建综合自动化工业环网,不仅要兼顾功能强大、结构简单、维护方便,扩展性强、传输性能高等优点,而且将连采各个系统接入环网,利用三网交换机,将电信网、广播电视网和互联网融为一体,实现了数据的统一管理、网络的互联互通、资源的合理利用。为连采集控系统提供一个高速、安全、可靠的传输平台 2.2 设备接入方案设计 为方便供电,连采工作面配电硐室均布置在局部通风机附近,主要供电设备包括:风机移变、生产和排水移变、风机等馈电设备、开关和照明综保组成。胶带机头主要电器设备包括胶带机馈电开关、华宁控制器、摄像头和照明综保,照明综保主要负责配电硐室照明、向工业视频和数据采集箱提供电源。考虑到连采工作面设备分布不集中,许多设备距数据采集箱较远,且设备移动比较频繁等特点,胶带机和供电设备均采用RS485通讯方式。RS485通讯方式,是将抗干扰的硬接线和串口服务器直接相连,传输质量安全可靠。而且现有的大部分电器设备都支持RS485通讯方式,即使有部分老旧设备无法通讯,也只需升级保护插件即可具备RS485通讯功能 但是RS485通讯模式不具备在工业环网中直接传输的功能,所以就需要借助串口服务器将RS485转化成TCP/IP信号。配电硐室通讯接线方案如图2所示。 2.3 报表设计与应用 大量的电器设备具备数据上传功能,实现了远程控制,节约了人工和时间成本,可是海量的数据并没有得到有效的利用,大柳塔煤矿利用现有的数据资源,充分挖掘数据潜能,将连采生产区域设备数据进行集中分析,制成生产报表,如图3所示。 原有的连采机生产运行时间取自移动变压器,通过生产

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