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项目
进水
经常运行范围
出水
BOD5
120
50~100
20
CODCr
250
100~180
60
SS
150
90~170
20
NH3-N
30
15~25
10
磷酸盐(以磷计)
4
2.0~3.0
0.5
在舁 厅P
职务
姓名
职称
年龄
姓别
经验年限 (总年 限)
1
项目经理
一级项目经理 工程师
48
男
28年
2
总工程师
机电
高级工程师
40
男
21年
3
材料设备部负责人
材料员
32
男
10年
4
财务部负责人
会计师
35
男
14年
5
办公室负责人
助经
51
男
29年
6
电气工程师
工程师
37
男
15年
7
机械工程师
工程师
34
男
22年
8
仪表工程师
工程师
32
男
19年
9
电气技术员
技师
34
男
22年
10
机械技术贝
技师
37
男
15年
11
质检工程师
工程师
39
男
19年
12
实验工程师
工程师
43
男
18年
13
预结算工程师]
助经
44
女
22年
14
安全生产工程师
工程师
44
男
14年
污水处理单元
设备
厂外格栅泵房
格栅除污机提升泵
格栅问
转鼓格栅
旋流沉砂池
砂水分离器
旋流桨和抽砂泵
鼓风机房
鼓风机
各种空气阀
二沉池
刮泥机及吸泥机
套筒阀和各种启闭机
浓缩池
刮泥机
吸泥机
编号
设备类 型
故障现象
可能原因
处理措施
1
电机
1.无法启动
无电源或接线 脱落
检查电源及线路
2.运仃中电流过小或过大
:负载端故障
检查负载情况
3.温升过人
轴承或负载过 大
检查轴承或负载 端
4.噪首明显
基础不牢固; 轴承问题;负 载端故障
加固固定装置; 检查轴承;检查 负载端
5.转向错误
:电源三相调乱
调整相序
6.运行中电压升高
电源故障,负 载端故障
检查电源或负载 端
2
螺旋细格 栅除污机
1.走动轮在导轨内卡住
轴承故障
检查轴承
2.整机抖动
基础或紧固螺 栓不牢固
加固基础;拧紧 紧固螺栓
3 .冲洗水压力不足
水压/、足
增大水压,调节 阀门
3
螺旋输送 机
1.桨叶与槽体发生卡阻
传动杆偏移
调整桨叶位置
2 .传动过程有抖动
:基座/、牢固
紧固基座
3.渣料外溢
接口未能对上
调整接口位置
4
漩流搅拌 器
1.桨叶松脱
:未能上紧
重新紧固
2.整体抖动
基座不牢固
紧固基座
6
水平管式 吸泥机
1.刮泥板有卡位、突跳现象
池底坡度小合 理;刮板有松 脱
调整刮板
2.撇渣板有卡位、突跳现象
未紧固;位置 偏移
重新紧固;调整 撇赞板位置
3.中心支座传动故障
传动电机故障
检查传动电机
7
离心鼓风 机
1.压力过高或过低
进出风口调节 不当;叶轮有 磨损
调节进出风口;
更换叶片、叶轮
2.机壳过热
在调节阀关闭 情况下长时间 运转
停机冷却或打开 调节阀降温
3.风机振动
基础不牢固; 连轴器故障; 叶轮故障
加固基座;调整 连轴器;修理叶 轮
故障匚
现象
可能原因
处理措施
启动后水泉不 输水
1.吸水管路不严密,有空气漏 入
检查吸水管路
2.泵内未灌满水,后空气存在
重新灌水,开启放气门 1
3.水封水管堵塞,有空气漏入
检查和清洗水封水管
4.安装高度太高
提高吸水池水位或降低水泵和水井 水面间的距离
5.电动机转速/、够
检查电源电压和周波是否降低
6.电动机旋转方向相反
调整相序
7.叶轮及出水口堵塞
检查和清洗叶轮及出水口
运行中电流减 少
1.转速降低
检查原动机及电源
2.安装高度增加
检查吸水管路,吸水面
3.空气漏入吸水管或经机械密 封进入泵内
检查管路及机械密封
4.吸水管和压水管路阻力增加
检查管路及管路中可能堵塞之外或 管路过小
5.叶轮堵塞
检查和清洗叶轮
6.叶轮的损坏和密封环的磨损
清洗过滤网
7.进口滤网堵塞
降低吸水管端的位置 ;
8.吸水管插入吸水池深度不 够,带空气入泵
运行中压头降 低
1.转速降低
检查原动机及电源
2.水中含有空气
检查吸水管和机械苗封
3.压力管损坏
关小压力管阀门,并检查压力水管
4.叶轮损坏和密封磨损
拆开修理,必要时更换
原动机过热
1 .转速局于额定转速
检查原动机及电源
2.水泵流量大于许可流量
关小压水管上阀门
3.原动机或水泵发生机械磨损
检查原动机和水泵
4.水泵装配不良,转动部件与 静止部件发生摩擦或卡住
停泵,用手转动,找出摩擦和卡住 的部件,然后加以修理或调整
5.三相电动机有一相保险丝烧 断或电动机二相电流/、平衡
更换保险丝或检修电动机
水泵机组发生 振动和噪声
1.装置不当
检查机组连轴器和中心以及叶轮
2.叶轮局部堵塞
检查和清洗叶轮
3.个别零件机械损伤
更换零件
4.吸水管和压水管的固定装置 松动
拧紧固定装置
5.安装高度太高,发生气蚀现 象
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