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专业技术工作总结
专业技术工作总结 本人自一九八九年任化工工程师以来,在各专业技术人员
的支持下,在本人的勤奋努力下,工作取得了一些成绩,以下谈谈我的几点工作
体会。如有不够,敬请原谅。 一、专业技术人员应充分理解科技是第一生产力
的意义,应将专业技术和市场经济紧密结合起来。 我认为, ____ 同志倡导的“科
技是第一生产力”的深远意义,在于将专业技术转化为生产力,并应用到实践工
作中,在转化过程中实现专业技术的升华, 造就自己, 体现个人对社会的价值。 将
专业技术转化为生产力,我做了一定的工作,也取得了一定的成绩。比如 91 年,
将我厂硫酸车间“一转一吸”生产工艺改为“二转二吸”生产工艺,原“一转一
吸”生产流程所产生的二氧化硫转化率低,造成排放于空气的二氧化硫超标,产
量低,影响了本公司的经济效益又污染了环境。通过这次改造,二氧化硫排放量
达到国家的排放标准,并通过了省、市两级环保部门的验收,硫酸产量由原来年
产 1.5 万吨提高到 2 万吨,大大满足了我厂磷肥生产的需要。还有更重要的一点
是减少了空气污染, 改善了工人工作环境和附近居民的生活环境。 另外,1992 年,
我引进华南理工大学化工研究所研制的换热器新技术,即把硫酸车间换热器更换
成空心环管壳式换热器。在这次技改中被换下的六台换热器,由原来的折流板式
更换成空心环管壳式, 使用面积由原来的 1835m2减少到 1210m2,气体总压降由原
来的 15050pa 降到 6320pa,硫酸产量均换 87t/d 计,所需用热面积由原来的
22.1m2(t?d) 降至 14.58m2(t?d), 使我厂每年节约生产用电 270000kwh,达到节能降
耗的目的 , 取得了直接经济效益。 lOCAlHOST在实行技术改革实践的过程中,成效
比较显著的是普钙车间的湿法生产改造工程。 1990 年 8 月— 12 月,普钙车间投资
120 万元,将传统的干法生产改为湿法生产, 年产量由原来的 3 万吨提高到 6 万吨。
工艺流程缩短了,省略了干法生产中的干燥、配酸系统和除尘设备,从而使生产
成本降低了,据统计, 就燃料、电耗、大气污染三项每年共计节约 50 万元。 二、
基础理论是搞好专业技术工作的前提。 “万丈高楼从地起”,人类历史从一开始
就存在着这样一条自然规律,即人类无论从事何种社会活动都是从基础开始。基
础是否牢固,直接影响其今后的发展,因此,没有基础,就谈不上发展,没有扎
实的基础理论去指导专业技术工作,就没有技术成果的产生。而每一基础理论的
突破,都孕育着一场技术革命,可见基础理论对专业技术工作来说,是何等的重
要。 我一向都比较注重基础理论的学习,而且根据本企业的生产实际系统地学。
我任职化工工程师以来, 每年都参加专业学习。 如 91 年的 《无机盐化工产品技术》、
95 年的《无机化工生产流程设计工艺》 、97 年的《磷肥湿法生产工艺》等理论的
学习,在以后的工作中得到很好的应用。 90 年 8 月至于 12 月,普钙车间将传统
的干法生产改为湿法生产,经过八个月的技改和试产摸索,一次投产成功,实现
了不用脱水设备,直接进行“湿法磷肥生产”的工艺生产线。我厂从 64 年建厂以
来,普钙生产经历了三次不同的生产方法。前两次都是“干法生产”,这些传统
的流程具备干燥、配酸系统、除尘设备,工艺流程繁琐、耗费大、污染环境,不
利于工人和附近居民的身体健康,还给企业造成浪费。湿法工艺流程的成功投产,
不仅降低了生产成本,而且减少了工人的劳动强度,提高了工人的生产效率,改
善了工人的劳动环境,附近居民对我厂的怨言减少了。在这次技改工
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