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除灰脱硫事故汇编 称重皮带给料机 C 滚筒调偏丝杆损坏 1. 事件前运行方式及现象 2006.12.27 02:35 值班员钱文明监盘发现称重皮带给料机 C 在自动投入的情况下, 给料量由 9.0 t/h 左右(设定值)减小至 5.9 t/h 左右。 2. 事件处理经过 02:35 立即停运称重皮带给料机 C ,联系在现场巡检的王志刚就地检查称重皮带给 料机 C 有无异常情况(开始怀疑是石灰石仓下料不畅)。检查发现称重皮带给料机 C 皮 带跑偏严重,皮带上的石灰石料落入皮带下部,给料机内积料较多,已经埋住了回程皮 带,并且后部滚筒两侧调偏丝杆与滚筒连接的铸铁已经损坏,联系检修清理内部积料并 尽快消除故障。 03:24 启动紧急备用的湿式球磨机 A ,投入运行。 03:26 称重皮带给料机 C 在短时间内不能恢复运行, 停运湿式球磨机 C,并督促 检修人员尽快处理。 3. 事件原因分析 3.1. 皮带跑偏和给料机堵料两项保护均失灵。 从真实情况和历史趋势曲线分析, 从发现称重皮带给料机 C 的石灰石给料量由正常 设定的 9.0t/h ,逐渐升高到 9.62 t/h (这是由于回程皮带已经被埋住,运转阻力增加使作 为称重的设施受到的压力增大,而不是真正的给料量增加),再下降到 5.9 t/h 左右(这 是由于调偏丝杆损坏后皮带瞬间松弛所致),中间的时间只有大约 5 分钟,并且期间无 任何音响报警。 作为防止称重皮带给料机内部积料造成损坏的跑偏和堵料保护无一动作, 应该是称重皮带给料机 C 损坏的主要原因。 3.2. 称重皮带给料机 C 至湿式球磨机 C 入口管之间的方圆节部分堵塞。 称重皮带给料机 C 至湿式球磨机 C 的入口管之间方圆节堵塞较为严重, 使该部位的 通流面积锐减。当皮带跑偏严重,大量的石灰石落入皮带下部并逐渐积成堆,给料机的 清扫机将大量的石灰石料推入落料口时,因方圆节部分的通流面积较小,很快形成了堵 塞,而堵料保护又失灵。因此这是造成称重皮带给料机 C 损坏的次要原因。 3.3. 石灰石料内粉末状物太多且潮湿。 ·1 · 除灰脱硫事故汇编 由于石灰石料中的粉末料太多,导致较湿的细碎粉末在给料机于湿磨入口管之间的 方圆节内部粘结成很硬的垢状物,使落料管的通流面积锐减而频繁发生堵料。(三台给 料机的落料管方圆节均粘结严重,导致给料通流面积很小) 3.4. 称重皮带给料机低速保护被取消。 设计的并且已经安装的称重皮带给料机低速报警保护,因在运行初期未完全调试完 毕而频繁报警,后来就取消了此项保护。因此,称重皮带给料机就少了一项防止运行中 损坏的重要保护。 4. 暴露问题和防范措施 4.1. 将称重皮带给料机的保护,作为定期检查试验项目。使设备在异常运行或发生故障之前 保护能够真正起到作用。 4.2. 脱硫机务检修人员应定期对称重皮带给料机落料口至湿式球磨机入口管之间的方圆节进 行疏通,确保该段畅通无阻。 4.3. 采购部和发电部应严格控制石灰石的品质,尽量降低石灰石中的粉末量,以增加石灰石 在下落过程中的流动性和防止在方圆节段粘结造成堵塞。 4.4. 恢复称重皮带给料机的低速报警保护。 5.

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