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螺杆式冷水机组的工作原理
螺杆冷水机组主要由螺杆压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀及电控系统组成。水冷单螺杆冷水机组制冷原图如下:
(一)双螺杆制冷压缩机 (twin screw compressor)
双螺杆制冷压缩机是一种能量可调式喷油压缩机。它的吸气、压 缩、排气三个连续过程是靠机体内的一对相互啮合的阴阳转子旋转时 产生周期性的容积变化来实现。 一般阳转子为主动转子, 阴转子为从动转子。
主要部件:双转子、机体、主轴承、轴封、平衡活塞及能量调节
装置。
容量 15 ~100% 无级调节或二、三段式调节,采取油压活塞增减载方式。常规采用:
径向和轴向均为滚动轴承; 开启式设有油分离器、 储油箱和油泵; 封闭式为差压供油进行润滑、 喷油、冷却和驱动滑阀容量调节之活塞 移动。
双螺杆结构图:
压缩原理:
吸气过程:气体经吸气口分别进入阴阳转子的齿间容积。
轮依次进入和转子齿槽啮合的状态, 气体进入压缩腔(转子齿槽曲面、机壳内腔和星轮齿面所形成的密闭空间)。压缩过程:随着转子旋转,压缩腔容积不断减小,气体随压缩直至压缩腔前沿转至排气口。排气过程: 压缩腔前沿转至排气口后开始排气,便完成一个工作
轮依次进入和转子齿槽啮合的状态, 气体进入压缩腔(转子齿槽曲面、
机壳内腔和星轮齿面
所形成的密闭空间)。
压缩过程:随着转子旋转,压缩腔容积不断减小,气体随压缩直
至压缩腔前沿转至排气口。
排气过程: 压缩腔前沿转至排气口后开始排气,
便完成一个工作
循环。由于星轮对称布置, 循环在每旋转一周时便发生两次压缩,排
气量相应是上述一周循环排气量的两倍。
常见故障及处理
排气过程:压缩气体移到排气口,完成一个工作循环。
(二)单螺杆制冷压缩机( single screw compressor )
利用一个主动转子和两个星轮的啮合产生压缩。 它的吸气、压缩、排气三个连续过程是靠转子、 星轮旋转时产生周期性的容积变化来实现的。
转子齿数为六,星轮为十一齿。
主要部件为一个转子、 两个星轮、 机体、主轴承、能量调节装置。容量可以从 10%-100% 无级调节及三或四段式调节。
压缩原理:
吸气过程:气体通过吸气口进入转子齿槽。随着转子的旋转,星
高压故障
压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排
气压力反映的是冷凝压力, 正常值应在 1.4~1. 6MPa ,保护值设定为 2.0MPa 。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易
烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。产生高压故障的原因
如下:
冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在 30~35 ℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高, 这种现象往往发生在高温季节。造成水温高的原因可能是:冷却 塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度 很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少, 这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水 池的办法予以解决。
冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进
出水压力差变小 (和系统投入运行之初的压力差相比) ,温差变大。造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管
道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,和系统不配套。
冷凝器结垢或堵塞。 冷凝水一般用自来水, 在 30℃以上时
很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰 尘异物很容易进入 冷却水系统 ,造成冷凝器脏堵,换热面积小,
效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。
制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。
制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体。这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。
电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不
良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。这种假 故障,往往电子板上的 HP 故障指示灯不亮或微亮,高压保护继
电器手动复位无效,电脑显示 “HP RESE”T ,或自动消失,测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。
低压故障
压缩机吸气压力过低,导致低压保护继电器动作。压缩机吸
气压力反映的是蒸发压力, 正常值应在 0.4~0. 6MPa ,保护值设定为 0. 2MPa。吸气压力低,则回气量少,制冷量不足,造成电能
的浪费,对于回气冷却的压缩机马达散热不良,易损坏电机。产
生低压故障的原因如下:
制
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