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降低闸瓦损坏
选 题 理 由
成本控制是本公司永恒的主题,节能降耗是我们的职责。
副井承担着有限公司人员和材料上下,副井的安全高效运行、降低故障率是公司安全生产和提高生产效率的需要,也是我们单位的工作目标。
由于副井卷扬盘形制动器在使用过程中多次出现闸瓦打转故障,因此本QC小组此次活动的主题为:降低闸瓦损坏
第1页/共17页
现状调查:
针对副井盘形制动器在使用过程中其部分闸瓦有打转现象,我们QC小组成员进行了现状调查:
同时我们对四组盘形制动器8只闸瓦一个月内损坏情况进行了统计,以下为现状调查表:
1 、闸瓦损坏频繁。
2、闸瓦与制动盘接触形式改变,制动力矩改变。
3 、闸瓦打转现象在时间上时不确定的,随时都有可能发生。
损坏原因
更换数量
计划单价(元)
合计
正常损坏
6
80
480
非正常损坏
14
80
1120
第2页/共17页
现状调查:
副井盘形制动器是06年主井改造时更换下来的旧制动器,以下为我矿副井卷扬设备照片:
第3页/共17页
原因分析
1、维修人员只能在白天上班的8小时内不定时地检查,及时发现问题及时处理,因维修人员少,不能安排人员24小时值班监护,这种闸瓦打转在时间上存在不确定性,无法预知它何时会打转。另外操作人员技术上参差不齐,存在操作不当现象。
2、此制动器为主井淘汰产品,在副井使用因为非原装配套产品,技术参数、结构上不配套。
3、此闸瓦上下均为圆弧结构,两侧边为直边,靠与之相吻合的上下两块带圆弧结构的压块压紧,在制动盘转动时,可带动闸瓦沿圆弧方向打转。
4、生产任务紧,人员、材料上下频繁,有时在发现闸瓦打转苗头时不能及时停罐检查,调整闸瓦,造成闸瓦进一步打转损坏。
5、闸瓦材质虽然耐磨但却受挤压易碎,造成闸瓦消耗量大。
第4页/共17页
因果分析图
根据以上分析,我们归纳出人员、设备、环境、工艺、材料五方面原因。因果分析图如下:
设备
环境
材料
工艺
人员
生产任务紧,限罐困难
维修人员不能24h监控
设备老化严重
制动器与卷扬不配套
闸瓦挤压易碎
闸瓦损耗大
操作人员技术不齐
修理工人员责任心不强
闸瓦结构不合理
闸瓦装配复杂
降低闸瓦损坏率
第5页/共17页
目 标 确 定
根据前面我们的现状调查和对四组盘形制动器8只闸瓦一个月内损坏情况进行的统计。
本QC小组活动的目标为:消除闸瓦的非正常损坏,降低闸 瓦 损耗。
第6页/共17页
确 定 主 要 原 因
为了确定主要原因,小组从因果图中找出7条末端因素进行了逐条分析,得出要因如下:
序号
因 素
要 因 分 析
结 论
1
设备不配套
设备改造不及时,制动器与卷扬不是原配
要 因
2
闸瓦结构、固定方式
圆弧型结构易打转
要 因
3
生产任务重
单一设备持续运行
要 因
4
维修人员责任心不强
不能随时观察、调整闸瓦
要 因
5
作息时间固定
不能24小时值班
要 因
6
操作工不能精心操作
责任心不强、缺乏培训
要 因
7
闸瓦材质
不耐磨、损耗大
要 因
第7页/共17页
制 定 对 策
因素项目
目标
对策
责任人
完成时间
闸瓦结构、固定方式
闸瓦不打转
改进闸瓦结构和固定方式,并将其做为本次QC小组活动的重点进行实施(详细实施过程随后介绍)
樊子法
08,10
生产任务重
卷扬尽量少运行
建议公司合理限罐
樊子法
08,11
维修人员责任心不强
增强责任心
把维修的及时准确纳入班组考核
陈元贵
08,12
操作工不能精心操作
提高技术
加强学习和培训
李 波
08,12
闸瓦材质
闸瓦耐磨
选择新型闸瓦
卜玉泉
08,12
设备不配套
此因素属公司级重大技改项目,已超出QC小组能力范围
第8页/共17页
对 策 实 施
QC小组根据现场情况,设计了闸瓦改进图及新的压块加工图,经加工投入安装、试用(有两只闸瓦存在打转现象,先改一只闸瓦)。
第9页/共17页
效 果 检 查
活动前
活动后
正常损耗
非正常损耗
合计
(只)
费用
(元)
正常损耗
非正常损耗
合计
(只)
费用
(元)
6
14
20
1600
5
6
11
880
1、改造后的闸瓦不再打转;
2、短时间内找不到更好的闸瓦做为替代;
3、统计了一个月的闸瓦消耗;
对比如下:
第10页/共17页
再 次 实 施 对 策
根据以上显著效果,QC小组决定再改造另一只打转的闸瓦。
按原有图纸再次加工一套闸瓦和压块投入更换。
第11页/共17页
再 次 效 果 检 查
活动前
活动后
正常损耗
非正常损耗
合计
(只)
费用
(元)
正常损耗
非正常损耗
合计
(只)
费用
(元)
6
14
20
1600
5
0
5
400
改造了两只闸瓦,我们又统计了一个月,对比如下:
第12页/共17页
其它要因实施情况
因
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