青山电厂项目QC小组好.pptVIP

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我们根据确定的主要原因制定对策如下: 序号 主要要因 对策 目标 措施 负责人 完成 时间 地点 1 对拉螺杆套管长度偏差大 精确计算减小套管长度对半径的影响 控制在+8~-5mm范围内 ①熟悉图纸,用CAD图辅助列表计算每节筒壁壁厚,从而确定套管的长度; ②根据计算厚度,精确加工每节筒壁套管的长度,并做好标记,分类存放; ③安装时用22#铁丝绑扎牢固。 刘祺 吴荣华 2011.2 项目现场 2 测量复核误差大 改进测量方法减小测量误差 控制在+2~-2mm范围内 每节半径及时复核; ② 设计制作一个激光接收耙的活动支架,代替人手持的方法,最大限度地减小人为误差。 胥忠兴 2011.2 项目现场 第三十一页,共五十六页。 制表人:彭晓月 制表时间:2011年2月11日 3 导轨及补偿器变形大 及时较正减小变形造成的误差 控制在+5~-5mm范围内 ① 立即仔细检查所有导轨及补偿器,将变形的拆除以进行校正,达不到要求的更换; ② 检查钢翼板、微调螺丝等配件,将变形的及时较正 李顺华 2011.2 项目现场 4 爬模设备配件有磨损 更换配件减小设备磨损值 控制在≤2mm范围内 设专人定期检查爬模设备及主要配件; ② 将变形损耗的钢板销、微调螺丝等配件及时校正、更换; 彭晓月 2011.2 项目现场 第三十二页,共五十六页。 措施一:组织技术交底,用CAD图辅助列表计算每节筒壁壁厚,从而确定套管的长度 由于筒壁壁厚渐变最大1000mm,最小200mm,对拉螺杆套管长度也随之变化。项目总工彭晓月于2011年2月22日组织了技术交底,参加会议的人员有项目生产经理、现场质量、技术、工长等管理人员、作业班组长及代表。彭晓月将每节筒壁的厚度计算结果列表,并进行了专业技术交底,让施工作业人员知道每节筒壁对拉螺杆的长度 。 实施一:对拉螺杆套管长度偏差大 九、对策实施 序号 筒壁标准节 套管长度标准值(mm) 套管长度实测值(mm) 1 26节 396 397 2 27节 392 391 3 28节 388 389 4 29节 384 384 5 30节 380 382 第三十三页,共五十六页。 措施二:根据计算厚度,精确加工每节筒壁套管的长度,并做好标记,分类存放 生产经理李顺华、现场责任工程师吴荣华现场监督、施工班组自检、质检工程师刘祺现场验收,进行质量管理和控制,减少套管加工误差。 序号 误差值(mm) 序号 误差值(mm) 1 +1 6 -3 2 +3 7 +2 3 0 8 -1 4 -2 9 +1 5 +4 10 0 第三十四页,共五十六页。 措施三:套管安装时用22#铁丝绑扎牢固 质检工程师刘祺现场跟班检查,进行套管绑扎质量的验收,确保套管绑扎牢固。 实施效果:套管长度尺寸计算准确,制作精确,安装牢固;从而达到了目标值,控制在-5~+8mm范围内。 第三十五页,共五十六页。 措施一:加强过程监督,每节半径及时复核 混凝土浇筑前,将平台上杂物清理干净,且尽量不堆积钢筋,以免因荷载不均使导轨发生扭曲、倾斜。 混凝土浇筑过程中,配备专门人员随着混凝土浇筑跟班巡视,着重监控导轨、补偿器及模板紧固件等,发现异常及时调整。 混凝土浇筑完毕后,测量人员及时复核筒壁半径并做好记录,提供给工长作为调整导轨及补偿器的依据。 用激光垂准仪复核筒壁半径 实施二:测量复核误差大 第三十六页,共五十六页。 措施二:借助特制小工具,提高测量精度 项目设计制作了一个激光接收耙的活动支架,用于支托、固定激光接收耙。该支架可移动、可调整高度,与导轨螺栓连接、稳定可靠,消除了因手持激光接收耙晃动而造成的测量误差。 实施效果:半径控制准确、测量精确,达到了目标值,误差控制在-2~+2mm范围内。 激光接收耙 第三十七页,共五十六页。 措施一:仔细检查所有导轨及补偿器,将变形的拆除以进行校正,达不到要求的更换; 措施二:检查钢翼板、微调螺丝等配件,将变形的及时较正. 实施效果:导轨及补偿器顺直、平整、无变形,控制了因导轨及补偿器变形对筒壁半径的影响,达到了目标值,筒壁半径误差控制在-5~+5mm范围内。 导轨翼板面板较正 导轨较正 实施三:导轨及补偿器变形过大 第三十八页,共五十六页。 措施一:设专人定期检查爬模设备及主要配件; QC小组针对爬模设备建立了严格的质量检查制度,由生产经理李顺华任组长,由质检员刘琪定期检查爬模设备及主要配件,并做好记录; 爬模设备系统图 实施四:爬模设备配件有磨损 第三十九页,共五十六页。 措施二:将变形损耗的钢板销、微调螺丝等配件及时校正、更换; 根据对爬模设备主要配件的检查结果,项目部向厂家提交了配件加工清单,对易损件且配备了充足的备件,及时地进行了调整及更换保

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