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喜河水电厂机组水导冷却器优化设计及应用(电力系统及自动化范文)
目录
TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1
正文 1
文1:喜河水电厂机组水导冷却器优化设计及应用 1
文2:高压喷射灌浆在喜河水电站大坝围堰上的应用 6
1、概况 6
1.1 工程概况 6
1.2 完成工程量 7
2、施工参数及工艺 7
2.1施工参数 7
2.2 施工工艺 7
3、特殊情况处理 9
3.1 原位灌注 9
3.2 使用掺合料、外加剂 9
3.3 回填灌浆与高喷灌浆相结合 10
3.4 增加防渗排 10
4、效果分析 10
5、提示 10
参考文摘引言: 11
原创性声明(模板) 11
正文
喜河水电厂机组水导冷却器优化设计及应用(电力系统及自动化范文)
文1:喜河水电厂机组水导冷却器优化设计及应用
ZengYifeng
(shaanxihanjianginvestmentanddevelopmentco.LTD,Shiquancounty,shaanxiprovinceZipcode725271)
Summary:Xihehydropowetationpoweinceitwasputintooperatioincetheturbineguidebearingcoolerforcoolingtubeswithsmalldiameter,singleoperation,poorheatexchangeefficiency,easytoplugthehiddendangercausedbywaterguidebearinghightemperatureoftheunitoperation,seriouslyaffectsthesafeandstableoperationofturbine.
Keywords:hydropowerunit;cooler;optimizationdesign;application.
1概述
喜河水电厂位于陕西省石泉县喜河镇下游约10Km的汉江干流上,电站总装机容量180MW(3×60MW),2006年6月30日首台机组发电,2006年12月19日电站三台机组全部投产并网发电。水轮机为轴流转桨式,型号:ZZD394-LH-580,设计水头25m,设计出力61.5MW。
喜河水电厂水导轴承为浸油式自循环润滑的分块瓦结构,轴承油箱底部设有环管式水冷却器,冷却器为两瓣结构,由两组带翅片铜管及底座组装而成,机组运行时,冷却器内通过0.2—0.5MP的冷却水,用以冷却轴承润滑油,保证水导轴承在许可温度内安全运行。为监视冷却器工作状况,在管路上装有压力表、温度计和自动控制报警的流量信号装置,当冷却水中断时能自动报警。水导轴承冷却器投运10年来,管路内部氧化日趋严重,冷却器管路堵塞时有发生,导致冷却水温升高,水导轴承温度增高,轴承温度最高达53℃,逼近报警温度55℃。
2水导轴承基本参数和冷却器结构形式
2.1水导轴承基本参数(见表1)
表1水导轴承技术参数表
2.2冷却器的结构形式
水导轴承冷却器为两瓣结构,由两组带翅片的环形铜管几底座组成,铜管直径为φ16χ1mm。冷却器经组圆后安装于水导轴承油槽的底部,冷却器底座设有进出口焊接接口,与冷却水进排水管相连。正常工作时,水流经油槽底部的焊接接口进入冷却器两组铜管,各自循环一圈后由另一端排出,进排水管路上装有压力表、温度计和自动控制报警的流量信号装置,当冷却水中断时能自动报警。
(图一)
(图二)
(图三)
3冷却器运行状况分析
水导轴承冷却器投运10年来,管路内部氧化日趋严重,冷却器管路堵塞时有发生,导致冷却性能降低,冷却水温升高,水导轴承温度偏高,轴承温度最高达53℃,逼近报警温度55℃。2010年首次大修时对水导冷却器进行全面分解,检查发现铜管内部已出现氧化现象,有些弯管处由于焊接工艺原因内径变细,过流量减小,易滞留和滋生水生物(主要为蚌壳),因受工期限制和改造方案的不成熟,故未对其进行改造。之后在运行过程中水导冷却器时有堵塞,且愈加频繁,甚至发生断流现象。当管路堵塞时,机组被迫停机,检修人员迅速对水导冷却器进出水管路进行分解,想方设法进行疏通清理,直至排水畅通,疏通出来的异物多为水生物和泥沙。经疏通处理后,冷却器能够恢复正常运行一段时间,但治标不治本,而且耗费大量的人力物力和时间,直接影响机组的安全经济效益。
水导冷却器冷却性能降低,瓦温升高的根本原因:一是结构不合理,冷却元件铜管管径偏小,弯管多,管路长,焊接工艺不合理;二是设计不合理,两组环管单路运行,增大了冷却水的流程;三是运用时间长,铜管内部氧化,结垢严重,加之检修时造成翅片变形。综上所述,水导轴承冷
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