F8分配阀试验作业指导书.docx

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
作业指导书 F8 安排阀试验 目 录 \l “_TOC_250003“ 一、作业介绍 3 \l “_TOC_250002“ 二、作业流程图 4 \l “_TOC_250001“ 三、作业程序、标准及示范 5 作业前预备 5 启动电脑 5 F8 主阀试验 5 F8 关心阀试验 7 填写检修试验记录及保存 8 完工清理 8 \l “_TOC_250000“ 四、工装设备、检测器具及材料 9 一、作业介绍 作业地点:制动阀检修间。 适用范围:适用于F8 安排阀试验作业。 上道工序:F8 安排阀检修组装作业指导书。 下道工序:制动配件装卸作业指导书。 人员及工种要求: 了解车辆构造,娴熟把握 F8 安排阀的构造、作用原理、试验方法及标准,能够对F8 安排阀在试验台上的故障缘由进展推断处理。 娴熟把握《铁路客车段修规程》、《铁路客车空气制动装置检修规章》及本岗位作业指导书内容。 取得岗位培训合格证书〔制动钳工〕。6.作业要点: 按规定要求穿戴好劳动防护用品,正确使用工装、设备。 搬运F8 安排阀及各种零部件时轻拿轻放、严禁抛掷。 正确使用工装、设备。 检修过程中,工具、配件不得落地。 二、作业流程图 作业前预备 作业前预备 启动电脑 主阀试验 关心阀试验 完工清理 三、作业程序、标准及示范 序号 作业工程 作业内容、标准及图示 工长强调安全留意事项,确认职工身体状况良好。 按规定穿戴工作服、工作鞋,戴好工作帽。 确认工具、材料齐全,流量计的计量鉴定在有效期内;待试验F8 安排阀、 1 作业前预备 关心阀外观良好状态,不良时返回组装工位。 每日开工前对试验台进展机能检查,试验数据合格,同时,比照前一日机能检查数据,对当日机能检查数据进展核对。 依次翻开 F8 阀微控试验台电源、供风风门、打印机电源、显示器电源、微机电源。 WINDOWS XP 系统启动成功后,双击桌面的微控F8 试验台图标,进入微机 2 启动电脑 掌握界面。 2.3 在主界面的阀型选择下拉菜单中选择要试验的阀型。 选择主阀然后单击。在其中输入相关参数后,即可进入主阀试验菜单。 开夹紧开关 K1,将主阀卡紧在主阀安装座上。开夹紧开关K2,将关心阀 座盲板卡紧在关心阀座上。 3.1 试验预备 3.1.1 总风源压力大于 650kPa,开手动塞门 S1,调整调压阀,使贮风缸和试验台 风源压力调整为 600kPa〔以下称定压〕。将 F8 主阀上的转换盖板置于一次缓 解位(箭头向上)。开手动塞门 S2 及风门 1、2、3、4、13,关其它各风门。置 一位。 3.1.2 检查阀体各结合部无漏泄。 3.1.3 将操纵阀手柄在一位至七位间往复移动三次后置一位,待制动管容积风 缸、工作风缸、副风缸压力充至压力稳定后〔工作风缸至定压,副风缸压力不 小于 560kPa,下同〕置七位。将限压阀压力按运用要求调至〔480±10〕kPa 或〔420±10〕kPa〔此时开风门 5,调整完毕后即关〕。 3 F8 主阀试验 3.2 缓解位漏泄试验 3.2.1 置一位,待制动管容积风缸、工作风缸、副风缸压力充至压力稳定后关 风门 3。 3.2.2 用流量计检查缓解排风口、充气阀尾部及侧面小孔,各孔漏泄量均不大 于 160mL/min。各堵、各阀盖与阀体结合部及阀体外表均不得漏泄。 3.2.3 试完后开风门 3。 3.3 制动保压位漏泄试验 3.3.1 置六位〔制动管减压 150kPa 时置三位,停留 5~8s 后置五位〕,待制动 管减压 170kPa 后置三位。 3.3.2 用流量计检查缓解排风口、充气阀尾部及侧面小孔,漏泄量均不大于 160mL/min。 序号 作业工程 作业内容、标准及图示 3.3.3 检查充气阀上部螺帽小孔、限压阀上盖小孔、各堵、各阀盖与阀体结合部及阀体外表均不得漏泄。 紧急制动位漏泄试验 置七位,待制动管压缩空气排尽后关风门1,开风门 12。 用流量计检查 12 号风门排风口,漏泄量不大于160mL/min。用流量计检查缓解排风口,漏泄量不大于 160mL/min。 试完后关风门 12,开风门 1。 初充风试验 开风门 9、10、11,排净副风缸、制动风缸、工作风缸的压缩空气后关风门 9、10、11。置一位。 工作风缸压力由零上升至 500kPa 的时间为 45~60s,且须连续上升至600kPa。 副风缸压力由零上升至500kPa 的时间为65~95s,且须连续上升至560kPa 以上。 制动和缓解灵敏度试验 置一位,待制动管容积风缸、工作风缸、副风缸压力充至压力稳定后, 置四位,减压 40kPa 后置三位。保压 1min 后置二位。 制动管减压 20kPa 前须发生局减作用,减压 40kPa 前须发生制动作用, 且制动缸压力稳定后不大于 140kPa。 局减

文档评论(0)

写作定制、方案定制 + 关注
官方认证
服务提供商

专注地铁、铁路、市政领域安全管理资料的定制、修改及润色,本人已有7年专业领域工作经验,可承接安全方案、安全培训、安全交底、贯标外审、公路一级达标审核及安全生产许可证延期资料编制等工作,欢迎大家咨询~

认证主体天津济桓信息咨询有限公司
IP属地天津
统一社会信用代码/组织机构代码
91120102MADGE3QQ8D

1亿VIP精品文档

相关文档