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6B燃机更换转子后出力降低原因分析
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林友政
(深能安所固电力(加纳)有限公司,广东 深圳 518000)
加纳某燃气电厂的某台型号为PG6541B的燃机是从国内搬迁过来的旧机组,配17级轴流式压气机,10个燃烧室的分管回流式燃烧室和3级透平,转速为5 114 RPM,通过减速齿轮箱与发电机连接,搬迁过程中进行过大修维护,发电机转速为3 000 RPM。2018年该燃机大修后出现了出力明显降低的现象,之后又进行了一系列检修工作,但是燃机出力并没有提升。本文将对大修后燃机出力明显降低的原因进行分析。
1 大修过程进行的主要工作
与一般的燃机大修工作相比,本次大修除更换了透平第一、二、三级喷嘴,火焰筒和过渡段等主要燃烧部件外,还更换了整个燃机转子,其中压气机动叶和透平动叶也随燃机转子更换上机。新更换上机的燃机转子为该电厂另外一台同型号燃机的备用转子,并在欧洲进行过大修维护,2台燃机设计状态下拥有相同出力,与旧转子相比,新转子不同的是其设计转速为5 135 RPM。大修后,燃机出力明显降低,随后该燃机又于2019年更换了透平第三级喷嘴,于2020年2月更换了透平第二、三级喷嘴,但出力并没有提升。
表1、表2为2018年大修前后压气机和透平通流间隙表,其中R1~R17表示压气机动叶与气缸的叶顶间隙,因为表格过长,通流间隙没有异常波动,所以只截取部分数据。
表1 压气机通流间隙
表2 透平通流间隙
从表1和表2中可以看到,大修前后压气机和透平的通流间隙没有明显变化,所以压气机和透平通流间隙的变化并不是影响燃机出力的原因。该厂历次6B燃机小修表明,更换火焰筒和过渡段也几乎不会对燃机出力产生影响。
2 大修前后运行参数对比
表3为大修前后该燃机主要运行参数,表4则记录了在压气机进气温度相同的条件下,部分运行参数大修前后的变化幅度。表3中的压气机排气压力CPD和透平排气压力都是表压,表4中负号表示降低。
从表3和表4中可以看到,大修后,燃机出力、燃料冲程基准FSR、压气机排气压力CPD都降低了,其中出力和燃料冲程基准FSR降低幅度比较大,出力最明显。压气机排气温度和透平排气温度都升高了,且压气机排气温度升高幅度较明显。而进气滤压差增大,也对燃机出力有一定的影响。
表3 大修前后主要运行参数表
表4 大修前后部分运行参数变化幅度表
3 压气机的基本工作原理
图1为轴流式压气机动、静叶叶栅及基元级速度三角形,c1和c2分别表示动叶进、出口处的绝对速度,w1和w2分别表示动叶进、出口处气流相对于动叶的相对速度,u表示动叶的圆周速度。
图1 轴流式压气机动、静叶叶栅及速度三角形
根据动量原理,当q kg/s的空气流过动叶栅时,动叶栅对气流的作用力的切向分量应为
当工作叶轮平均直径上的圆周速度为u时,动叶栅施加给流量为q的空气的功率应为
所以压气机工作叶栅施加给每千克气体的功Δh为
其中
所以
忽略压气机压缩过程中的损失,假设压缩过程为等熵压缩,根据热力学第一定律开口系统能量方程,可以求得压气机工作叶栅施加给每千克气体的功为
式中:R为空气的气体常数;Ta为工作叶栅进口温度;π为压气机级的压比;γ为空气绝热指数,约等于1.4;u为基元级动叶栅圆周速度;w为基元级气流相对于动叶栅的相对速度;Δcu为气流在基元级动叶栅进出口绝对速度的变化;Δwu为气流在基元级动叶栅进出口相对速度的变化,Δwu=Δcu
4 压气机效率
本文中的压气机效率为等熵效率,有效功取理想状态下的静参数等熵压缩功,实际耗功取实际状态下静参数多变压缩功与各种损失功之和。设η为压气机效率,π为压气机压比,γ为空气绝热指数,γ=1.4,Δhp为多变压缩功,Δhr为各种损失功的和,ΔhS为理想状态下的等熵压缩功,T1为压气机进气温度,T2为压气机排气温度,T2S为理想状态下压气机等熵压缩过程的排气温度,P1为压气机进气压力,P2为压气机排气压力,表3中的压气机排气压力CPD为表压,计算时需要加上当地大气压,Pd为进气滤压差,当地大气压P0=100.008 kPa,且认为其保持不变。则
式(7)中的cp为空气的定压比热容。将表3中的相关数据代入到式(7)、式(8)和式(9)中,可以计算出压气机的等熵效率η,具体见表5。
从表5中可以看到,大修后压气机效率η降低了1.05%~1.38%。
表5 大修前后压气机效率
由于燃机转速不同,要保证有相同的燃机出力和压气机效率,压气机基元级的速度三角形必然不同,将设计转速为5 135 RPM的转子安装到设计转速为5 114 RPM的燃机上,必然导致压气机转子动、静叶级间配合发生比较复杂的改变,速度三角形也发生改变,压气机的叶型损失、环端面损失和二次流损失将增大,导致压比减小,压气机效率降低。
5 转速降低对燃机出力的影响
5.1 转速降
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