关于smt工段的提案改善意见.docxVIP

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关于 smt 关于 smt 工段的提案改善意见 改善背景 现状分析 改善建议 改善汇总 改 改善背景 我司 smt 工段作业中存在的废时耗力情况,其中清尾补料和换单作业用时较长。生产物料的管理、领用、分配、上线工艺制度不够完善。 例 1 型号 标产 平均实产 标产达成时间 实际用时 清尾补料用时 换单用时 Ms-g41 75PCS/h 56PCS/h 71H 89H ≈4H(保守时间) ≈9H 以下是一些同行的换单作业用时 公司名称 清尾 拆料 领 料 找 料  上料 核对 技 术 员 调 试  合 计 用时  公司部门规模 研祥智能科技 伟创立富士康 5min 10min 10min 15min 30min 25min 1.5H 4 条线 以下视图是某公司smt 工段换单作业的用时情况 时 时间(min) 切换作业流程 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 1 程序导入 2 2 部品切换(以 100 种计)(上料) 30 3 设备夹具(顶针)安装 8 4 部品对料 7 5 5 NO. 6 软件调试 7 ??一枚基板制作 5 7 QC IC 、极性部品确认 5 QC 其他部品确认 正常生产 Total: 52min 拉长 拉长、品 管核对物料 更换吸嘴,调顶 PIN, 打胶纸板,核对 打首件 大于 4H 生产/ 工程 核对首件 1.5H 大约 3H 左右 品质核 对 大于 2.5H 生产 现状分析 背 背景一 科技厂 smt 工段的生产末尾的补料清尾工作内容: 从仓库领出的散料数量和实际数量准确性差。 前线借电阻、后线借电容、西线借三极管、东线借IC,跑东跑西的借物料,机器处于待机状况。 挪用下工段物料,拆料、分料。 整理抛料,对缺料位置进行大量手贴工作,又慌忙、又急躁的手贴工作对品质影响较为严重,每到清尾工作,维修板就会呈直线上升趋势(而在报表中领导是看不到的)。 科技厂smt 工段的生产中换单作业流程图示: 上图是对我厂换线用时分析 背 背景二 部分操作员不认识物料。 上班 1 个多月后分不清电阻、电容,对贴片元件认识度差。只认料号,不认料,物料规格看 不懂。 1) 补料清尾配备产线物料员ABC仓库物料组接到计划单,按照各线进度与计划单到仓库领回物料 1) 补料清尾 配备产线物料员 A B C 仓库 物料组接到计划单, 按照各线进度与计划单到仓库领回物 料。 物料员 物料组提前领回各线体 物料进行备料,并将物料 装在飞达上,(在换线之前确认准确备料完毕) 产线领料、退料由 物料组配合完成并做数量保证,并且纳入考核。 A 线、B 线、C 线 产线 2)操作员不熟悉设备操作。 2) 操作员无法灵活处理异常报警,只会按自己认识的、熟悉的按钮。 异常报警处理速度慢,对报轨道、料槽空、无法拾取物料等异常处理茫然不知所措,找不到正确的处理方法。 3)操作界面不熟悉,停留在“开始”和“暂停”的按钮上。工程部的职责技能不能应付生产设备的维修和维护保养。 3) 工程部技术员在换单作业中,导入程序后的调试工作较长,超过1 小时。 技术员针对操作员无法解决的异常报警,存在恐惧心理,态度不端正。拖拖拉拉,颤颤巍巍,处理的慢,对于处理不了的问题不做汇总反应解决,而是强行关机,甚至有的技术员连关机都不会。 贴片机抛料处理中,不及时,不彻底,甚至解决不了问题。(有位技术员对抛料记录中的 400pcs 说了句“正常”,然后删除记录,只告诉操作员换飞达。) 计划单机器保养偷工减料,在丝印机、接驳台、贴片机等机 械传动齿轮和轨道没有做基本的润滑保养,贴片机在运行过程中经常出现卡道,悬臂时常发出异常的的吱!吱!声。(正常的声 计划单 4) 数据报表分析不到位,未反应生产实情。 改善建议 改善建议 具体分析: 产线各线体在工单数量剩余 40PCS 左右的时候,出现物料短缺,此时间段出现长久的待机,

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