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关于 smt
关于
smt 工段的提案改善意见
改善背景
现状分析
改善建议
改善汇总
改
改善背景
我司 smt 工段作业中存在的废时耗力情况,其中清尾补料和换单作业用时较长。生产物料的管理、领用、分配、上线工艺制度不够完善。
例 1
型号 标产 平均实产 标产达成时间 实际用时
清尾补料用时
换单用时
Ms-g41 75PCS/h 56PCS/h 71H 89H
≈4H(保守时间)
≈9H
以下是一些同行的换单作业用时
公司名称 清尾 拆料 领 料 找
料
上料 核对 技 术 员 调
试
合 计 用时
公司部门规模
研祥智能科技
伟创立富士康
5min 10min 10min 15min 30min 25min 1.5H 4 条线
以下视图是某公司smt 工段换单作业的用时情况
时
时间(min)
切换作业流程
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1
程序导入
2
2
部品切换(以 100 种计)(上料)
30
3
设备夹具(顶针)安装
8
4
部品对料
7
5
5
NO.
6
软件调试
7
??一枚基板制作
5
7
QC IC 、极性部品确认
5
QC 其他部品确认
正常生产
Total: 52min
拉长
拉长、品
管核对物料
更换吸嘴,调顶 PIN,
打胶纸板,核对
打首件
大于 4H
生产/ 工程
核对首件
1.5H
大约 3H 左右
品质核
对
大于 2.5H
生产
现状分析
背
背景一
科技厂 smt 工段的生产末尾的补料清尾工作内容:
从仓库领出的散料数量和实际数量准确性差。
前线借电阻、后线借电容、西线借三极管、东线借IC,跑东跑西的借物料,机器处于待机状况。
挪用下工段物料,拆料、分料。
整理抛料,对缺料位置进行大量手贴工作,又慌忙、又急躁的手贴工作对品质影响较为严重,每到清尾工作,维修板就会呈直线上升趋势(而在报表中领导是看不到的)。
科技厂smt 工段的生产中换单作业流程图示:
上图是对我厂换线用时分析
背
背景二
部分操作员不认识物料。
上班 1 个多月后分不清电阻、电容,对贴片元件认识度差。只认料号,不认料,物料规格看
不懂。
1) 补料清尾配备产线物料员ABC仓库物料组接到计划单,按照各线进度与计划单到仓库领回物料
1) 补料清尾
配备产线物料员
A
B
C
仓库
物料组接到计划单,
按照各线进度与计划单到仓库领回物
料。
物料员
物料组提前领回各线体
物料进行备料,并将物料
装在飞达上,(在换线之前确认准确备料完毕)
产线领料、退料由
物料组配合完成并做数量保证,并且纳入考核。
A 线、B 线、C 线
产线
2)操作员不熟悉设备操作。
2)
操作员无法灵活处理异常报警,只会按自己认识的、熟悉的按钮。
异常报警处理速度慢,对报轨道、料槽空、无法拾取物料等异常处理茫然不知所措,找不到正确的处理方法。
3)操作界面不熟悉,停留在“开始”和“暂停”的按钮上。工程部的职责技能不能应付生产设备的维修和维护保养。
3)
工程部技术员在换单作业中,导入程序后的调试工作较长,超过1 小时。
技术员针对操作员无法解决的异常报警,存在恐惧心理,态度不端正。拖拖拉拉,颤颤巍巍,处理的慢,对于处理不了的问题不做汇总反应解决,而是强行关机,甚至有的技术员连关机都不会。
贴片机抛料处理中,不及时,不彻底,甚至解决不了问题。(有位技术员对抛料记录中的 400pcs
说了句“正常”,然后删除记录,只告诉操作员换飞达。)
计划单机器保养偷工减料,在丝印机、接驳台、贴片机等机 械传动齿轮和轨道没有做基本的润滑保养,贴片机在运行过程中经常出现卡道,悬臂时常发出异常的的吱!吱!声。(正常的声
计划单
4) 数据报表分析不到位,未反应生产实情。
改善建议
改善建议
具体分析:
产线各线体在工单数量剩余 40PCS 左右的时候,出现物料短缺,此时间段出现长久的待机,
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