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提高数控铣床加工效率的途径

成都航天模具中心(四川成都610100)韦科

在模具行业,提高数控铣床的加工效率

是缩短制模周期,降低成本最重要的环节。一

个零件的生产时间可以粗略地分成两部分,

T=T+T,

式中T—零件生产的总时间

T,一基本时间,切出工件所耗费的

时间

T,-辅助时间,包括装夹、找正、测

量等

由于辅助时间T,在一个复杂零件的加

工过程中所占的比例相对较小,缩减的时间

很有限,因此把提高生产效率的重点放在缩

减基本时间T,上。以下是缩减加工时间T

的具体法。

(1)提高编程质量。

a.熟悉机床的指令,充分开发机床的内

部功能,寻找高效的编程和加工方法。

b.大力推广计算机编程,加强计算机切

削模拟,提高程序的可靠性,从而减少或取消

在数控铣床上调试程序的时间。

0.合理编程,尽量减少走空的情况。

(2)提高粗加工效率。

a.以前采用的是普通的高速钢具,由

收稿日期:1999年1月29日

于具材料允许的线速度较低,导致进给率

和总体的切削效率低。通过调研,引进了先进

高效的粗加工具,将线速度从原来25m/s

提高到175m/s,线速度提高7倍,进给率提

高12倍,由于受切削深度和切削宽度的影

响,总体切削效率提高了3}4倍。

b.充分利用数控铣床的主轴负荷。通过

长时间的观察和实验发现,机床主轴负荷只

利用了不到3%,利用率偏低,因此在保证设

备、工件和具安全的前提下,逐渐增大切削

用量。经反复实验,现在主轴负荷达到30%,

提高效率20%一40%·

采用可转位、镶嵌式涂层片,减少工人

刃磨具、换和对等辅助时间,不仅提高

了效率,同时由于一个片可多次使用(最多

可转8个位置),从而降低了成本。

(3)提高精加工的效率。

由于在精加工前已经进行了半精加工,

工件表而的残留量少,从切削用量上分析,此

时具的线速度对加工效率影响最大,而线

速度高的具价格一般都比较贵,选择这种

具是否合理,值得探讨。为此了一个实

验,在精铣某模具的型腔时,准备了2种

具,一种是国产的lOmm高速钢球头铣,

具单价大约80,另一种是进日的lOmm硬

质合金涂层球头铣,具单价大约800

位尺寸公差也获得了满意的效果。

参考文献

1周泽华.金属切削原理.华南理工大学,1991.

2北京农业机械化学院主编.金属工艺学.北京

农业大学,1995.

3株洲硬质合金厂.硬质合金的使用.北京:冶金

工业出版社,1973.

1CL;VV_4M1;1_4L公司.具手册,1998.

中国航空技术进出口公司清平具厂.具手

册.1997.

清华大学.高速切削机床的发展与现状.制造

技术与机床.1998门)

。用同样的程序分铣相同的型而,由于高

速钢球头铣允许的线速度较低,目_不耐磨,

铣完一个型而用时90min,工件表而质量较

差,具磨损严重,铣一个型而就要刃磨才能

再用。而硬质合金涂层球头铣一把可铣

10个相同的型而,共用时300min,平均铣一

个型而只用时30min,铣一个型而的具成

本相对较低,目_具无明显磨损,工件表而质

量好。从这个实验中可以看出,精加工时,相

同的工作,好具的切削效率是普通具的

3倍,这不仅提高了单个工件的加工效率,而

目_也提高了机床的利用率,有利于企业创造

更大的效益。此后又在相同条件(相同的具

费,相同的工作,相同的程序)下多次进行了

对比实验发现,选择合适的具,可提高切削

效率2}3倍。

(4)改善冷却效果。

随着加工速度的提高,切削时工件产生

的热量也随之增大,严重时可能导致具报

废,工件受热变形。为了控制变形,有时不得

不停I}:切削,等待工件冷却,严重阻碍了加工

效率的提高。为了解决这个问题,先后实验了

油剂冷却液和水剂冷却液,虽然解决了工件

的热变形问题,但烟雾大,污染严重,而目_

具骤冷骤热,疲劳现象严重,损坏加快,导致

换等辅助时间增加,降低了生产率。通过反

复实验,最后采用压缩空气冷却,效果相当

好,从而解决了高速加工时工件的冷却问题,

保障了数控加工效率的提高。

(5)实现数控铣床的在线加工。

由于模具中

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