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提高数控铣床加工效率的途径
成都航天模具中心(四川成都610100)韦科
在模具行业,提高数控铣床的加工效率
是缩短制模周期,降低成本最重要的环节。一
个零件的生产时间可以粗略地分成两部分,
即
T=T+T,
式中T—零件生产的总时间
T,一基本时间,切出工件所耗费的
时间
T,-辅助时间,包括装夹、找正、测
量等
由于辅助时间T,在一个复杂零件的加
工过程中所占的比例相对较小,缩减的时间
很有限,因此把提高生产效率的重点放在缩
减基本时间T,上。以下是缩减加工时间T
的具体法。
(1)提高编程质量。
a.熟悉机床的指令,充分开发机床的内
部功能,寻找高效的编程和加工方法。
b.大力推广计算机编程,加强计算机切
削模拟,提高程序的可靠性,从而减少或取消
在数控铣床上调试程序的时间。
0.合理编程,尽量减少走空的情况。
(2)提高粗加工效率。
a.以前采用的是普通的高速钢具,由
收稿日期:1999年1月29日
于具材料允许的线速度较低,导致进给率
和总体的切削效率低。通过调研,引进了先进
高效的粗加工具,将线速度从原来25m/s
提高到175m/s,线速度提高7倍,进给率提
高12倍,由于受切削深度和切削宽度的影
响,总体切削效率提高了3}4倍。
b.充分利用数控铣床的主轴负荷。通过
长时间的观察和实验发现,机床主轴负荷只
利用了不到3%,利用率偏低,因此在保证设
备、工件和具安全的前提下,逐渐增大切削
用量。经反复实验,现在主轴负荷达到30%,
提高效率20%一40%·
采用可转位、镶嵌式涂层片,减少工人
刃磨具、换和对等辅助时间,不仅提高
了效率,同时由于一个片可多次使用(最多
可转8个位置),从而降低了成本。
(3)提高精加工的效率。
由于在精加工前已经进行了半精加工,
工件表而的残留量少,从切削用量上分析,此
时具的线速度对加工效率影响最大,而线
速度高的具价格一般都比较贵,选择这种
具是否合理,值得探讨。为此了一个实
验,在精铣某模具的型腔时,准备了2种
具,一种是国产的lOmm高速钢球头铣,
具单价大约80,另一种是进日的lOmm硬
质合金涂层球头铣,具单价大约800
位尺寸公差也获得了满意的效果。
参考文献
1周泽华.金属切削原理.华南理工大学,1991.
2北京农业机械化学院主编.金属工艺学.北京
农业大学,1995.
3株洲硬质合金厂.硬质合金的使用.北京:冶金
工业出版社,1973.
1CL;VV_4M1;1_4L公司.具手册,1998.
中国航空技术进出口公司清平具厂.具手
册.1997.
清华大学.高速切削机床的发展与现状.制造
技术与机床.1998门)
。用同样的程序分铣相同的型而,由于高
速钢球头铣允许的线速度较低,目_不耐磨,
铣完一个型而用时90min,工件表而质量较
差,具磨损严重,铣一个型而就要刃磨才能
再用。而硬质合金涂层球头铣一把可铣
10个相同的型而,共用时300min,平均铣一
个型而只用时30min,铣一个型而的具成
本相对较低,目_具无明显磨损,工件表而质
量好。从这个实验中可以看出,精加工时,相
同的工作,好具的切削效率是普通具的
3倍,这不仅提高了单个工件的加工效率,而
目_也提高了机床的利用率,有利于企业创造
更大的效益。此后又在相同条件(相同的具
费,相同的工作,相同的程序)下多次进行了
对比实验发现,选择合适的具,可提高切削
效率2}3倍。
(4)改善冷却效果。
随着加工速度的提高,切削时工件产生
的热量也随之增大,严重时可能导致具报
废,工件受热变形。为了控制变形,有时不得
不停I}:切削,等待工件冷却,严重阻碍了加工
效率的提高。为了解决这个问题,先后实验了
油剂冷却液和水剂冷却液,虽然解决了工件
的热变形问题,但烟雾大,污染严重,而目_
具骤冷骤热,疲劳现象严重,损坏加快,导致
换等辅助时间增加,降低了生产率。通过反
复实验,最后采用压缩空气冷却,效果相当
好,从而解决了高速加工时工件的冷却问题,
保障了数控加工效率的提高。
(5)实现数控铣床的在线加工。
由于模具中
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