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机组满负荷运行低旁阀突然全开处置及
机组恢复整体分析
【摘要】某发电有限公司是四台350MW超临界循环流化床机组,三大主机均
有东方电气集团提供。机组在满负荷运行过程中,汽轮机低压旁路阀门整体脱落,
低旁阀门全开,经过紧急事故处理,采取临时措施关闭低旁阀门,机组恢复正常
运行。
【关键词】汽轮机旁路系统、事故处理、运行操作、循环流化床
1.
设备简介
某发电有限公司是四台350MW超临界循环流化床机组,三大主机均有东方电
气集团提供。锅炉采用东方电气集团自主研发的350MW超临界循环流化床锅炉,
锅炉型号为DG1127/25.4-Ⅱ1,采用单布风板、单炉膛、M型布置、平衡通风、
一次中间再热、循环流化床燃烧方式,露天布置,采用高温冷却式旋风分离器进
行气固分离;锅炉整体支吊在锅炉钢架上。汽轮机采用东方汽轮机有限公司生产
的350MW超临界、一次中间再热、单轴、高中压合缸、两缸两排汽、湿冷、凝
汽式汽轮机,型号为:N350-24.2/566/566-3。发电机采用东方电机生产的水-氢
-氢冷发电机组,型号为QFSN-350-2-20。每台机组设置一套高压和低压两级串
联汽轮机旁路系统,旁路设计容量为35%容量(锅炉BMCR工况)。
1.
事件经过
1.
事前机组工况
机组负荷340MW,主汽压力24.2MPA,主汽温度566℃,再热气压4.5MPa,
再热气温565℃,2A、2B汽泵运行,给水流量1057t/h,四抽至辅汽压力
0.69mpa,真空-78pa。
1.
1.
事件处理经过
1.
某日12点15分,三值监盘人员发现主汽压力快速,下降平均速率至
1mpa/min,负荷快速下降,下降速率平均24MW/min,汽泵调门全开,流量控制画
面禁止操作,给水流量快速下降,DCS画面2号机低旁反馈黄闪,锅炉主控切除。
主再热汽压持续下降,机组负荷持续下降,负荷200MW,自动投入辅汽供轴封用
汽,维持轴封压力20kpa。煤量减至90t/h,一次风量减至206km3/h,二次风机
量减至300m3/h,氧量至6%。
2.
12点16分,给水流量最低至219t/h,再热压力1.76mpa,四抽至辅汽
0.30mpa,真空最低至-75pa,机组负荷178MW.
3.
12点18分,启动电动给水泵。
4.
12点20分,机组负荷155MW,2B汽泵打闸,2A汽泵和电泵并列运行。
5.
12点22分,1号电泵工作油冷油器出口温度高于70℃,电泵跳闸。
6.
12点25分,机组负荷降至127MW,强启1号电泵,退出“电泵耦合器工作
油温度高”保护跳闸。
7.
12点30分,巡检就地告知低旁阀门整体脱落,低旁后温度570℃,低旁调
阀反馈显示坏点。全开低旁减温水和三级减温水,低旁后温度降至130℃。
8.
12点36分,床温最低降至743℃,就地检查开启床上油枪进油手动门,油
系统备用。此时主汽温最高至623℃,最低541℃,再热汽温最高599℃,最低
499℃.
9.
14点39分,通过增加给煤量,床温稳定至852℃,此时负荷110MW,过热度
10℃,主汽温度565℃,再热汽温560℃。
10.
15点43分,通知检修就地全关低旁调阀(千斤顶顶死)。再热汽压0.9Mpa
涨至1.8Mpa,负荷105MW涨至150MW。机组逐渐恢复正常,事故处理完成。
2.
检修临时处理措施
厂家到厂后,发现低旁阀整体脱落,(图1)经过现场勘察,低旁阀门螺栓
已全部断裂,无修复的可能,经研究决定采取用千斤顶将阀杆顶至全关,然后采
用焊接方式将其固定,保证低旁阀关死。(图2)
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