汪家寨选煤厂煤泥重介质工艺优化实践.pptxVIP

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汪家寨选煤厂煤泥重介质工艺优化实践汇报人:2024-01-21

目录CONTENTS引言汪家寨选煤厂现状煤泥重介质工艺优化方案实施过程与效果评估经济效益与社会效益分析未来展望与建议

01引言

提高煤泥分选效率降低介质消耗推动选煤厂技术升级目的和背景随着煤炭资源的日益紧张和环保要求的不断提高,提高煤泥分选效率对于选煤厂的经济效益和环保指标具有重要意义。重介质选煤过程中,介质的消耗直接影响到选煤成本。优化工艺以降低介质消耗,是提高选煤厂经济效益的重要途径。通过工艺优化实践,推动选煤厂技术升级,提高行业整体技术水平。

123详细介绍针对汪家寨选煤厂煤泥重介质工艺的优化方案,包括工艺流程、设备选型和操作参数等方面的改进。工艺优化方案对优化方案实施后的效果进行深入分析,包括分选效率、介质消耗、产品质量等方面的变化。实施效果分析总结本次工艺优化实践过程中的经验教训,为类似选煤厂的工艺优化提供借鉴和参考。经验教训总结汇报范围

02汪家寨选煤厂现状

汪家寨选煤厂位于贵州省六盘水市,交通便利,煤炭资源丰富。地理位置生产能力厂区设施设计年处理能力为300万吨原煤,是西南地区重要的煤炭加工基地。拥有完整的煤炭洗选、加工、储存和装运设施,以及配套的生活区和辅助设施。030201厂区概述煤准备重介质分选煤泥处理产品脱水工艺流程原煤经过破碎、筛分等预处理,去除大块矸石和杂质。采用重介质旋流器进行分选,利用煤和矸石的密度差异实现分离。精煤经过脱水处理,降低水分含量,提高产品质量。对分选产生的煤泥进行浓缩、压滤等处理,回收其中的精煤。

煤泥含量高重介质消耗大设备老化环保意识待加强存在问题重介质旋流器分选过程中介质消耗量大,增加生产成本。原煤中煤泥含量较高,影响分选效果和产品质量。随着环保要求的提高,厂区环保设施和管理需要进一步完善。部分设备使用时间较长,存在老化和故障隐患,影响生产稳定性。

03煤泥重介质工艺优化方案

通过优化工艺流程和操作参数,提高煤泥重介质分选效率,降低精煤灰分和硫分。提高分选效率降低重介质系统能耗和药耗,提高经济效益。减少能耗和药耗减少废水、废渣排放,降低对环境的影响。实现环保生产方案目标与原则

1234优化重介质悬浮液密度强化介质回收和净化改进脱泥脱水工艺优化工艺流程工艺改进措施根据原煤性质和产品要求,合理确定重介质悬浮液密度,提高分选精度。采用高效脱泥脱水设备,降低煤泥水分,提高产品质量。采用先进的介质回收和净化技术,减少介质消耗和环境污染。简化工艺流程,减少不必要的环节和设备,提高系统稳定性和可靠性。

重介质分选机脱泥脱水设备介质回收和净化设备自动控制系统设备选型及配置选用高效、节能、耐用的重介质分选机,确保分选效率和产品质量。选用先进的介质回收和净化设备,确保介质循环使用,减少环境污染。选用高效、低能耗的脱泥脱水设备,降低煤泥水分。采用先进的自动控制系统,实现工艺流程的自动化和智能化控制,提高生产效率和产品质量。

04实施过程与效果评估

实施步骤与时间安排安装与调试在选煤厂现场进行设备和材料的安装与调试,确保工艺流程的顺畅和稳定。采购设备与材料根据优化方案,采购所需的设备和材料,确保质量和性能符合要求。制定工艺优化方案通过对现有煤泥重介质工艺进行分析,找出存在的问题和不足,提出针对性的优化方案。试运行与调整进行试运行,根据实际情况对工艺流程进行调整和优化,确保达到预期的效果。时间安排整个实施过程分为前期准备、设备安装与调试、试运行与调整三个阶段,预计用时3个月。品质量检测生产效率评估经济效益分析环境影响评价效果评估方法通过对优化前后的煤泥产品进行质量检测,比较其发热量、灰分、硫分等指标的变化情况。记录优化前后的生产效率数据,包括处理能力、设备运转率等,并进行对比分析。计算优化前后的成本投入和产出效益,评估工艺优化的经济效益。对优化前后的废水、废气、噪音等环境指标进行检测和评价,确保工艺优化不会对环境造成负面影响。

产品质量提升生产效率提高经济效益显著环境影响改善实际效果展示经过工艺优化后,煤泥产品的发热量提高了5%,灰分降低了3%,硫分降低了2%,产品质量得到了显著提升。工艺优化后,选煤厂的处理能力提高了10%,设备运转率提高了5%,生产效率得到了显著提高。通过工艺优化,选煤厂每年可节约成本200万元,增加收益300万元,经济效益非常显著。工艺优化后,废水、废气、噪音等环境指标均得到了有效控制,对环境的影响得到了显著改善。

05经济效益与社会效益分析

设备购置及安装费用包括重介质分选设备、煤泥脱水设备、介质回收设备等主要设备的购置及安装费用。基础设施建设费用包括厂房建设、电力设施建设、给排水设施建设等基础设施建设费用。人力成本包括技术研发人员、生产操作人员、管理人员等人力成本。投资成本分析

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