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数控模块损坏的应急处理
引导语:下面是小编为大家整理出来的一些关于数控机床的数控模
块损坏的应急处理资料,希望可以帮助到大家哦!
?本文通过对西门子数控系统量板局部损坏应急修理和西门子主轴
驱动用变铎器代换的全过程描述详细,介绍了量板应急处理的方法和变
频器代替主轴模块的原及代换中出现问题的解决。
?数控系统和伺服模块损坏后,在通常情况下采用更换模块来解决
现场的突发故障。但是,在备件缺乏的情况下,有时采取变通应急的方
法使数控机床恢复工作,这样既保证设备的正常运行,又缩短了机床的
停工台时,节约了维修费用。
?例一:设备概况:机床型号:CH097(长城机床厂生产)数控车床
故障现象:主轴电机运转有时反应迟钝诊断:根据操作者所述,该机床
出现故障有一段时间,时好时坏,故障出现时,主轴电机不转,大概过
十几秒左右主轴开始运转。并能持续到整个零件加工完成,整个过程中
无报警号产生。
?首先,在OG状态下,启动主轴,偶尔也出现主轴运转迟缓现
象,根据PLC程序检相应输入输出点。经检,刀架夹紧开关、主轴夹
紧压力开关、尾架开关等均正常,并且Q100.6已输出为1,于是检主
轴模块,测模拟量输人端56和14,电压为3.5V(视系统主轴设定转速
不同而不同,但是,X431插头使能信号65脚无12V电压,短接X431
插头的65和9两端,主轴可以运转,这说明系统的测量板可能损坏,
通过与其它机床的测量板互换得到了证实。该测量板型号为:
6FXH214BA02.接线原理如图一:由于该测量板主轴模拟ftE常,并且
其它两轴功能均正常,只是主使能信号不良,并且该测量板价格在万元
以上,于是采用如下应急检PLC程序,找多余PLC的输出点,经过找
Q2.4未用,修改PLC程序PB3段,在输出点Q100:6后面插人Q2.4.
将原使能信号线在主轴模块处拆除,将Q2.4输出引至主轴模块X431
的65,经过以上改动后,主轴功能恢复正常。
?改进后的线路:城机床厂生产)数控车床故障现象:主轴电机短
路诊断:机床正常工作时,由于主轴电机动力线破损,造成主轴模块和
电源模块同时损坏,将主轴电机线绝缘处理后,拆下主轴模块和电源模
块用同型号机床中的模块代换,机床工作正常,明伺服及数控系统均正
常,该电源模块型号为:6SC61122VA01,主轴模块型号为:
6SC6113OHAOO,可以用相应的611A模块代换,但是经过询价,两模
块总价在五万元左右,并且供货周期较长,影响车间的正常生产,为
此,我们采取了用变频器代替的方案:经过对伺服钟功率的计算(功率
选择根据X、Z轴电机功率西门子驱动规划手册),采用
6SNU451AA010AA1(10/25KW)电源模块供给伺服轴,接线方式与6SC
系列模块完全相同。对于变频器,根据电机功率等参数,结合该机床使
用情况,我们拟采用矢量变频器改造。
?对于变频器的要求是:
?1、能够通过选择以矢量控制方式控制电机,保证电机低速时的
恒扭矩。
?2、模拟量输人控制电机的速度和旋转的方向。
?3、抗干扰能力强,对外干扰小,超低噪音。
?经过对比各品牌变频器性价比,采用曰本三菱矢置变频器
FRA54015K―CH(15KW)代替元主轴模块,主轴电机仍用原来以上两项
费用共计2万7千元左右。
?由于主轴位置编码器装在主轴的尾部,并且直接与系统连接,因
此可以不用改动。
?实施:将原电源模块拆下,安装新的电源模块和变频器,由于新
的电源块和变频器体积较小,可以直接装在电箱里,并且新的电源模块
不需要重新打安装孔。改造前的连接原理简图如图三:连接与调试:变
频器与主轴电机连接好后,即可通电调试,首先数控系统控制信号和参
数号设定值参数7113适用电机,选择恒转矩电机。73100-5/0-10V选
择,选择0-V,极性可逆有效。809电机容量,先进磁通矢量控制。
814电机极九,先进磁通矢量控制。83290电机额定电压,设置应小于
290.相关参数设置:模拟量不与变频连接,单独调试变频器主轴电机,
根据变频器和主轴电机,根据变频器使用手册输人相关参数并使变频器
与电机的参数自动优化,试运转主轴电机。
?以上参数设定后,进行96号参数自动调整设定/状态的调整,让
变频器自动测量电机,使变频器与电机匹配更好。
?1、变频器与主轴电机调试结束后,将数控系统的使能信号以模
拟量接入变频器,试运转主轴电机,适当调整系统参数使主轴转速线性
最佳即可。
?注意事项:
?整个改造过程,最为关键的是变频器对数控系统的干扰,包括对
伺服轴的干扰。这是整个改造成败的关键。变频
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