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探讨锅炉氧量不足的原因及解决措施

作者:刘华

来源:《山东工业技术》2017年第13期

摘要:广东省罗定电厂锅炉氧量不足,导致机组出力受限,经常需限负荷运行。本文分

析了产生故障的原因及防范措施。

关键词:氧量;风机;出力;限负荷;改造

:DOI10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.13.050

前言0

炉膛氧量是反映炉内燃烧情况的一个重要参数。排除外扰,可以直接从氧量的变化判断出

机组负荷的变化情况。但如果炉内氧量太大,入炉空气太多,炉膛温度将下降,烟气量增多,

风机电耗增加,厂用电率增加。如果氧量太小,燃料在炉内燃烧不完全,飞灰可燃物增加,大

量煤粉进入尾部烟道甚至会造成二次燃烧,威胁机组安全。因此,锅炉运行中只有保持炉内合

理的氧量,才能保证锅炉安全运行,提高锅炉效率。

存在1的问题

广东省罗定电厂两台锅炉均为东方锅炉厂生产的DG420/13.7-Ⅱ2型锅炉,该锅炉为一次

中间再热Ⅱ型布置、超高压自然循环汽包炉,单炉膛,燃烧器四角布置、切圆燃烧、平衡通

风。于2004年投产,先后进行了脱硫、烟煤、供热、脱硝等改造。

近年来,罗定电厂两台机组高负荷运行时,经常因锅炉氧量不足,无法满足额定负荷要求

(两台机组额定总负荷为270MW),最高只能带230MW负荷左右,(在供热情况下,供热

机组最高负荷只能带110MW左右,非供热机组只能带120MW左右),如表1,且此情况愈

来愈严重,这严重降低了机组效率。

氧量不足的原因分析2

燃烧2.1器故障的影响

我厂自改烧烟煤后,煤的挥发分达到近30%,燃烧器经常出现提前着火现象,下层燃烧器

尤为突出。由于下层燃烧器故障多,转速低,甚至堵塞停运,为满足负荷要求,不得不提高

中、上层给粉机转速,这样使得火焰中心上移,煤粉在炉内停留时间缩短,燃烧不完全。因

此,同样负荷情况下,所需燃料量必然增加,风量也随之增加,炉膛氧量反而降低。

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制粉系统的影响2.2

我厂制粉系统为中间储仓式制粉系统。中间储仓式制粉系统的缺点是系统复杂,漏风大,

且带有煤粉,对锅炉燃烧有较大影响。高负荷时,我们对制粉系统停运前后参数进行了对比,

发现制粉停运前,炉膛氧量严重偏低,一侧氧量甚至到零,引风机出力已到极限,然而制粉系

统停运后,同样负荷情况下,炉膛氧量明显升高,且两侧氧量趋于平衡,炉内燃烧状况明显好

转,引、送机出力也增加明显。我们分析认为,主要是由于制粉系统漏风较大,木块分离器、

锁气器、冷风门等多处漏风。另外,三次风带粉较多,且燃烧不完全,制粉停运后,给粉机转

速并未增加,但由于煤粉在炉内燃烧更充分,更完全,所以不但带负荷能力增加了,氧量也随

之上升了。

风机2.3故障影响

我厂引风机高转速运行时,经常振动经常超过规定值,转速900转以上,振动值都达到了

10丝以上,均已超出规程规定值(规程规定值为1000转振动不得超过10丝)。其中#1机组

#1引风机尤为突出,正常运行最高转速只能在850转运行,且振动已达到20几丝,每次都要

利用停机时间对其叶轮进行吹灰,并做动平衡试验,然而效果不佳。为保证设备安全,不得不

降低引风机转速运行,从而使得炉膛风量受限。

锅炉2.4改造影响。

随着国家环保的要求及市场形势的变化,罗定电厂先后进行了烟煤、脱硫、脱硝改造。烟

道布置与原来相比,发生了很大变化,增加了两层脱硝催化剂,尾部烟道两侧还增加了低温省

煤器,且原省煤器、再热器受热面也增加许多,这样使得烟气在烟道内的阻力大大增加,从而

增加了引风机负担,同样工况下,引风机出力显然与改造前差了许多。由表1看出,高负荷运

行时,引风机已全力运行,仍无法满足要求,可见,现有风机容量已完全不能满足负荷要求。

受热面积灰2.5影响

煤粉炉燃烧产生的灰分如果不能及时排走,将导致受热面积灰,从而增加烟道阻力。从每

次停机检查来看,水平烟道、脱硝催化剂积灰较多,空预器堵塞严重,由此可见,运行当中烟

气流出很不顺畅,从而增加了引风机负担,炉内风量也随之受限。

解决措施及建议3

(1)运行调整措施:

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