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Fuzzy-PI控制器在钢轨同步吊运系统上的应用

田海;王晓红;耿军令

【摘要】针对并车吊运100m钢轨时要求2车各运行机构严格同步的情况,提出

基于PLC的复合模糊PID控制算法,模糊控制器和PI调节器均由PLC编程来实现,

既保留了PLC控制系统灵活、可靠、抗干扰能力的特点,还增强了控制系统的动态

响应速度和智能化程度.实践结果表明:该系统同步控制精度高、适应性好、抗干扰

能力强、鲁棒性好.%Forthesituationwhichrequiresstrictsynchronyof

travellingmechanismsofthetwocranesduringthe100msteelrail

hoistingwithtwocranes,thePLC-basedcompositefuzzyPIDcontrol

algorithmisproposed,boththefuzzycontrollerandthePIadjustorare

achievedbythePLCprogramming,whichretainsthefeatureslikeflexibility,

reliability,andanti-interferencecapabilityofthePLEcontrollingsystem

whilestrengthensthedynamicresponsespeedandintelligentization

extentofthecontrolsystem.Thepracticeresultsshowthatthesystemhas

highsynchronycontrolprecision,goodadaptability,stronganti-

interferenceabilityandexcellentrobustness.

【期刊名称】《起重运输机械》

【年(卷),期】2011(000)002

【总页数】5页(P40-44)

【关键词】控制网络;模糊控制;吊运;同步;系统

【作者】田海;王晓红;耿军令

【作者单位】内蒙古科技大学,包头,014010;内蒙古科技大学,包头,014010;包头钢

铁(集团)公司,包头,014010

【正文语种】中文

【中图分类】TM571

对于超长工件的吊装,现有的设备实现单车起吊工作较困难,需要2台吊车并车

同步吊运100m钢轨这样的超长工件。因此,有必要开发和研制安全性好、动态

响应快和同步控制精度高的对应起重设备。成品100m钢轨由制造厂通过滚道运

输到100m钢轨生产线末端台架上,因轨钢超长,需要2台磁盘起重机联合并车

才能完成吊装和运输任务。在并车运行时,2台起重机配合操作将成组重轨从台架

上吊运到成品库进行堆垛存放,或由成品库吊运到火车上,在吊运成熟的条件下,

也可直接从钢轨生产线台架上进行装车。在此过程中,为避免发生钢轨损伤、变形

和掉轨事故,要求2台磁盘起重机的大车机构、小车机构、起升机构必须严格同

步运行,保证并车系统有较高的作业效率、操作精度和快速实时的动态响应,由此

对2台磁盘起重机并车的电气控制系统、控制方式及软件设计提出了较高要求。

2台桥式起重机(以下简称桥机)的并车结构如图1所示。

在起重机并车电控系统中,采用Profibus现场总线连接西门子S7系列PLC控制

系统,用Profibus总线系统将2个CPU及CPU与各自I/O、变频器、激光测距

仪和编码器等从站连接在一起,实现对并车相关设备的控制。考虑2台桥机既可

单车运行,又可并车运行,且操纵方式完全相同,2车控制系统间的通信采用无线

通信。2车的通信协议选取FDL(FieldbusDataLink)Profibus通讯方式,它是1

种非常方便的PLC-PLC间的数据通讯方式,支持SDA(SendDatawith

Acknowledge)数据发送应答功能,以保证联动信号的有效传递。Profibus-FDL

通讯方式具有速率快、传送距离长的特点,在数据传输速率最大为12M位/s情

况,单段总线长度可达100m,完全满足2套电控系统间总线长度的工况要求。

由Profibus(FDL规范)总线连接2套控制系统处于平等地位,无主从关系,

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