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;Contents;一、工程概况;二、课题背景;三、小组简介
QC小组成立于2017年6月29日,以“开展QC小组活动,提高混凝土施工质量”为目标,积极开展QC小组活动。小组平均年龄35岁,接受教育平均72小时以上。活动时间为2017年6月30日至2017年11月20日,活动实施记录由白杨负责编写。参加活动人员前后共11人。小组情况详见表1“QC小组成员基本情况表”。;;;五、现状调查
为进一步提高铝合金模板混凝土成型质量,我QC小组对项目已完成的楼层混凝土构件进行调查,并分类统计存在的质量缺陷,共调查1500个点,其中不合格点为200,初验合格率为86.7%,质量缺陷分析见下表:;;根据混凝土成型质量缺陷统计排列图分析可以直观的看出,气泡麻面
和墙脚烂根占缺陷总数的84.2%,是影响混凝土成型质量的的主要因素,必须采取措施加以改进,以进一步提高混凝土成型的施工质量。
通过计算,如果我们能够解决混凝土表面气泡和墙脚烂根这个问题的80%,则验收合格率可以提高84.2%×80%×(1-86.7%)=9.0%,按此理论计算混凝土成型质量验收合格率就可以提高至86.7%+9.0%=95.7%,目标就能够达到。;混凝土外观气泡及麻面;;;八、要因确认;;;;;;;;;;;;序号;十、对策实施
对策实施1:通过商混站实验室适配确定混凝土配合比设计,确保浇筑过程中不产生离析导致墙角烂根。此外尚需添加引气剂,减少麻面气泡保证混凝土成型质量。;龙升商混站实验室调整配合比后连续观察了兴隆市场安置区1#商住楼12层、
13层、宛运北大楼安置区1#商住楼5层、6层拆模后的墙面,现场墙面出现气泡麻面的现象明显减少,施工后混凝土构件观感质量得到了明显提升。;对策实施2:为模板工班组配备钢铲,拆模后专人检查模板,督促工人及时铲除模板上残留混凝土,保证后续施工拆模后混凝土观感质量。;对兴隆市场安置区1#商住楼12层、13层、宛运北大楼安置区1#商
住楼5层、6层拆模后的墙面与之前施工完毕的墙面进行对比,经过仔细清理过铝模板施工后墙面出现麻面的现象明显减少,施工后混凝土观感质量得到较大改善。;对策实施3:采用油性脱模剂,保证混凝土不产生气泡麻面等影响观感质量。;对策实施4:采取可靠加固方式,约束侧模变形。同时执行检查验收及专人看模制度。;兴隆市场安置区1#商住楼12层、13层、宛运北大楼安置区1#商住楼6层、7层经过优化改进后模板施工的混凝土基本不存在墙脚烂根现象,整体观感质量较好。;;剪力墙施工后观感效果;;;对比实施前后质量问题排列图可知,“气泡麻面”、“墙脚烂根”已从实施前的“关键少数”,成为实施后的“次要多数”,说明小组活动的改进措施有效,现场混凝土质量取得较好的改善。
通过QC小组活动,施工管理人员、施工作业人员认真的组织实施,经现场检查混凝土成型的初验合格率达到96%,高于活动前制定的目标值95%。;效果二:经济效益
小组成员根据本次QC活动所降低的铝合金模板混凝土成型不合格率比例经财务部门核算,为本项目节约成本64902.6元。
计算方法:对成型质量不合格的混凝土结构进行修补,计算修补的费用。
计算依据:宛运北大楼安置区1#商住楼、兴隆市场安置区1#商住楼住宅部分共56层建筑面积为48076㎡,减少修补的面积为:48076×(95.7%
-86.7%)=4326.84㎡,修补每平米的平均费用为15元/㎡。节约成本费用:48076×(95.7%-86.7%)×15=64902.6元。;;效果三:社会效益
经过本次活动的开展,铝模板混凝土成型质量大幅上升,多次受到南阳市质监站及业主的表扬,南阳市建设投资集团在项目召开了质量观摩会,为我公司树立了良好的形象。;十二、巩固措施;通过本次QC小组成功提高了混凝土成型合格率,为使之规范化、程序化,项目编制了了《铝合金模板施工工艺》,为后续其他项目采用铝合金模板施工提供借鉴经验。;十三、总结与下一步打算;今后打算:通过此次活动的成功开展,接下来小组计划下一步紧
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