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350MW供热机组给水泵汽轮机汽

源切换分析

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350MW供热机组给水泵汽轮机汽源切换分析

【摘要】

:通过对任丘电厂汽动给水泵组存在的汽源切换问题进行深

度剖析,并结合我司实际情况进行探讨研究,最终提出相应的解决方

案,以实现350MW供热机组汽动给水泵平安稳定的运行

【关键词】

:切换时机;调门开度;稳定汽源;无扰切换

【概述】

:任丘电厂的机组给水系统包括两台50%容量的汽动给水

泵及其前置泵,并共用一台35%容量的电动给水泵。以四段抽汽作

为小机的主要供汽汽源,辅汽供汽、再热器冷段抽汽作为备用汽源。

在机组启动前期采用辅汽供汽,当机组到达200MW且四段抽汽压力大

于0.8MPa时,将汽源切至四段抽汽。正常运行时采用四段抽汽供汽,

机组停机或事故条件下四段抽汽缺乏以为汽动给水泵提供汽源时,将

汽源切至辅汽,仍不能满足小机需要时切至再热器冷段抽汽。

如何实现小机汽源的无扰切换,实现供汽的平稳过渡,保证小机平

安可靠地运行,是汽动给水泵组调节的重点和难点。尤其是在事故状

态下,假设小机供汽压力缺乏,可能会造成锅炉上水缺乏,严重时甚

至导致锅炉断水,MFT动作;假设供汽压力过大,稍有不慎,就可能

造成小机超速的严重事故。

任丘电厂建成投产以来曾屡次因小机供汽压力缺乏,事故条件下未

能满足锅炉给水需要,最终导致事故扩大甚至MFT动作。而因小机供

汽压力过大造成小机超速事故,也屡有发生。

2021年3月25日22时任丘电厂#2机组负荷由300MW降至150MW,

当时四段抽汽压力0.4MPa,辅汽压力0.7MPa,锅炉D磨煤机堵磨后

吹通,汽压上涨很快,为了保证锅炉给水流量,小机不断增加转速。

但由于四抽压力低,且运行人员未及时将小机起源倒换至辅汽,小机

调门开至全开,小机由锅炉自动跳为转速自动,锅炉人员调整后汽压

下降,给水流量大幅增加,快速关小调门开度,降低小机转速,造成

锅炉储水罐水位快速上升,联开锅炉紧急放水。

2021年4月13日10时任丘厂#1机组临修后启动,负荷260MW,

三台磨煤机运行,由于检修人员误碰造成A磨煤机跳闸,运行人员降

负荷过快,导致气压迅速上升,同时四段抽气压力下降,未能实现汽

源顺利倒换,小机供汽压力缺乏,转速下降,锅炉缺水信号反应至汽

动给水泵组,小机调门逐渐开启至全开。但给水压力仍然缺乏,未能

克服压力为锅炉提供应水,最终给水泵流量低再循环门联开,给水流

量低,锅炉MFT,机组掉闸。

小机汽源切换过程中除了要关注压力的平稳过渡,还应密切注意温

度的平衡。

2021年3月18日19时任丘#1机组做甩负荷试验,辅汽备用气

源蒸汽压力逐渐提供至1.8MPa,厂用汽母管压力0.78MPa,高于四

抽压力0.76MPa。由于辅汽温度低于四抽温度,使汽泵进汽温度由

304℃降至173℃,蒸汽焓值降低,做功能力变差,A、B汽泵调门全

开,给水泵出力大幅降低,导致给水泵再循环联开,给水流量低,MFT

动作。

小机调门的选择也是小机汽源切换过程中不可无视的重要问题。

近几年很多给水泵汽轮机采用了上下压双调门型式。以四段抽汽为

小机的主要汽源,通过低压调节汽门实现汽泵转速调节,辅汽作为辅

助汽源也通过低压调门进行调节,再热器冷段抽汽作为高压辅助汽源

通过高压调门进行调节。四段抽汽压力缺乏时,联开辅汽汽源供汽,

还缺乏以满足小机汽源压力要求时,切为冷再高压供汽。在此过程中,

由于再热器冷段压力很大,如果调控不好高压汽源至小机调门开度,

很容易造成上下调阀重叠度大,发生汽动给水泵上下调阀频繁抖动现

象,甚至进汽超压,造成小机超速事故。锦州盘锦电厂就曾发生过因

小机进汽超压,造成小机超速事故。

通过对任丘电厂小机汽源切换过程中出现的问题进行深度剖析,总

结出以下几点:

1、小机汽源切换时机把握不好

过早或过晚切换小机汽源,均会因进汽压力不稳引起转速较大波

动,从而导致给水压力、流量大幅波动。

2、辅汽至小机供汽电动门后未安装调整门

任丘电厂原设计中在辅汽至小机供汽电动门后安装一个调整门,以

实现辅汽和四抽无扰切换。但由于任丘电厂工程安装时因位置原因未

安装该门,使得切换小机汽源时辅汽至小机供汽门只能全开全关,无

法实现汽源的无扰切换。

3、机组运行中没有自动切换汽源逻辑

当机组发生

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