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660MW超超临界锅炉水冷壁超温原因分
析及对策
摘要:超超临界直流锅炉容量大,热蒸发面面积大,布置复杂,管段多且长,
供热负荷高,容易出现热负荷不均匀导致管壁过热。通过优化煤种搭配、吹灰方
式和制粉系统运行方式等措施,达到控制壁温的目的。
关键词:660MW超超临界锅炉水冷壁;超温原因;对策
引言
超超临界直流锅炉容量大,热蒸发面面积大,布置复杂,管段多且长,供热
负荷高,容易出现热负荷不均匀导致管壁过热。为了保证一定的质量循环速度,
冷却水壁的内径必须小,因此垂直管道的水冷壁容易超温。影响垂直管道水冷壁
温度的因素有很多,所以对水冷壁温度过高的原因及对策进行研究对同类机组运
行具有较高的参考价值。
1设备与背景
某厂锅炉采用上海锅炉厂超超临界π型锅炉,制粉系统是正压直吹式结构,
在炉膛的四角分6层布置了24只直流式煤粉燃烧器,水冷壁下部是在炉膛四周
采用螺旋管圈布置,上部布置的是垂直管圈。
2水冷壁超温原因分析
某厂2020年烧高热值煤时,在各个负荷段区间内升降负荷过程中都会导致
中间点过热度的不同程度的幅度波动,特别是当2号炉大幅度减负荷至
300~400MW时中间点过热度最高可达60℃以上,导致水冷壁出现较为严重的区域
性超温,全年水冷壁温度超高二值达109次,其中特别是后墙水冷壁垂帘管及后
墙水冷壁悬吊管超温想象更为频发和严重,其中后墙悬吊管出口自左第50排自
前第6号管、后墙垂帘管自左第50排自前第1号管超温情况最为严重。锅炉水
冷壁长期处于超温情况下运行容易导致爆管,直接影响锅炉的安全运行及其使用
寿命。为解决水冷壁超温影响机组的安全经济运行,生产各部门通过大量数据分
析、调研和摸索总结,多次组织专业会分析后得出超温的原因主要有:①锅炉偏
烧;②煤种变化;③受热面结焦。首先2号炉的水冷壁呈现区域性超温,则意味
着区域性单位吸热量过多,传热恶化,这就是由于燃烧火焰产生偏斜而不对称所
导致的。由于2020年整年煤种热值较高,在升降负荷过程中更容易加剧火焰偏
斜造成区域性超温的程度。锅炉专业讨论后形成了如下系列的防范措施。
3控制措施
3.1调整煤种搭配
锅炉水冷壁的超温现象,与煤种的特性以及掺烧搭配有很直接的关系。相比
2020年,2021年多采用燃烧低位发热量较低的煤种,提高同等负荷下的总煤量,
总体风量也跟随煤量增加而增加,降低炉内温度从而使水冷壁温度下降。同时对
高热值煤提出了相关燃烧调整要求如下:①掺烧印尼煤磨煤机出口混温设定不得
高于70℃。②水冷壁每班吹灰两组:日班2、3组,中班1、3组。尾部烟道日班
吹一组。吹灰时注意观察冷灰斗掉焦及钢带机温升情况。如钢带机温升较快,应
暂缓吹灰,开启冷却风门。③周界风控制25%开度以上。控制脱硝进口NO不超
X
300mg/m前提下,尽量开大主燃烧区域小风门,降低还原性气氛。④控制氧量不
3
低于2%运行。⑤响应机组负荷变化时,优先启停A磨。F磨煤机仅在执行定期降
煤位工作时启动。⑥F制粉系统运行时,火下风FF原则上保持开度不小于70%,
F磨煤机正偏置3t/h风量。F制粉系统停运时,应将EF二次风当作火下风运行,
FI、F二次风关至15%开度。
3.2加强监视和控制中间点过热度
锅炉在低负荷段特别是300~400MW运行时,较容易出现超温现象。正常运行
时适当降低中间点过热度设定值,相对增加给水流量,蒸发段后移,降低水冷壁
区的热负荷。特别是当变负荷过程中壁温上升趋势较猛时,控制过热度不超过30℃
并根据实际情况调低负荷速率和退出协调外挂运行。
3.3提高总风量及氧量
由于锅炉的总风量及含氧量偏低,炉膛火焰的充满度不佳,导致炉膛部分区
域缺氧燃烧,炉内辐射传热量增大,从而使水冷壁的温度上升。鉴于这种情况,
2号炉的总风量偏置和氧量偏置都比1号炉高,提高了炉膛的整体风量和氧量水
平,从而减小了炉膛的辐射传热量,使水冷壁管壁温度相应下降。通过提高氧量
后,2号炉后墙水冷壁的管壁温度情况如下表所示:
经上表可得出,提高氧量至2%以上,对后墙水冷壁有明显的降温作用。
3.4根据煤种特性
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