水电发电机组QC小组提高涡流筒工作效率QC报告.doc

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提高涡流筒工作效率

莲水公司QC小组

2015年10月

一、QC课题组概况

小组成员情况

序号

姓名

性别

岗位

学历

小组分工

1

张以胜

继电保护工

本科

组长(编写报告、发布)

2

鲁靖超

继电保护工

本科

组员(查找资料、制表)

3

谢君

机械检修工

本科

组员(绘图)

制表人:鲁靖超

二、课题研究背景和意义

2.1课题概述

常规水电发电机组,根据机组运行情况和机组投产时间,规定每5至6年将有一台机组进行A级检修,发电机结构为悬式机组机构,推力头位置在上机架,拆装工序都十分复杂,工作量较大,持续时间长。

推力头的回装可采用冷压和热套两种方式,考虑实际工作情况,一般采用热套的方式,即需要使用加热设备将推力头加热至一定温度后,利用受热后的膨胀量,实现顺利回装。如何优化设备结构,提高热设备产热量,减少工作时间,将直接影响机组检修工期进度。

2.2课题研究必要性与实践意义

公司要求提高设备安全性,节约经济成本,加强人员动手操作性,提高技术

公司要求

提高设备安全性,节约经济成本,加强人员动手操作性,提高技术

攻关能力。

实际工作需要及时对设备进行烘烤或加热,

实际工作需要

及时对设备进行烘烤或加热,

便于工作开展,缩短检修工期,

提高工作效率

三、问题的提出

3.1公司在历次A级修检修试验过程中,使用加热设备(涡流筒)的过程和记录进行了调查和统计。

1)设备使用过程中加热时间的记录

检修年份

2007

2008

2010

2013

2014

加热时间(h)

9

9.5

10

14

16

制表人:鲁靖超

根据加热时间记录绘制成柱状图如下:

绘图人:谢君

结论:2013年开始,加热时间明显增加。

2)设备使用过程中加热至规定温度(100摄氏度)时使用的功率损耗记录

检修年份

2007

2008

2010

2013

2014

功率损耗(Kwh)

239.4

253.5

271.8

379.6

436.8

制表人:鲁靖超

根据加热至规定温度所消耗的功率记录绘制成柱状图如下:

绘图人:谢君

结论:随着加热时间的延长和使用年数的增加,功率损耗明显增加,效率降低。

3.2确定课题

根据上述调查发现的问题,为提高动手能力,降低公司成本开支,实现下一台机组检修时缩短设备使用时间,降低功耗,我们QC小组决定动手对加热设备研究,通过采取措施后实现缩短时间、降低功耗,以达到提高涡流筒工作效率的目的。

四、设定目标

4.1目标提出

根据涡流筒历史数据分析,小组将活动课题的目标设定为优化设备结构,已达到提高涡流筒工作效率。

序号

目标

1

优化加热设备结构

2

通过优化结构达到工作效率提高至90%

制表人:鲁靖超

4.2目标可行性分析

分析一:优化加热设备结构。对加热设备进行现场查证,发现目前使用的涡流筒绕线松散、绕线老化,密封不严等情况,小组认为对现有的设备进行改造优化,可以提高设备的性能,从而达到提高效率的目的。

结论:设备维护保养不当,结构不合理,老化严重,可以进行优化以达到提升设备性能。

分析二:工作效率提高至90%。根据历史数据资料查得2007至2008年涡流筒工作效率平均值为:93.03%,由于原加热设备绕线松散,导线老化,密闭性差,导致了功率损耗增加,2013至2014年使用时,平均效率下降至76.26%,改善结构后,工作效率将有明显提升。

绘图人:谢君

结论:优化结构后,功率损耗将明显提升,目标实现可行性较大。

五、问题分析

5.1原因分析

绘图人:谢君

5.2要因确认

小组对于各个末端因素进行了结果定性,如下表:

序号

末端因素

确认方法

检查结果

结果定性

1

监护人员粗心

现场调查

检修人员是从事检修工作多年的师傅,经验丰富。

非主要因素

2

绕制工艺不好

现场调查

线圈绕制松散,工艺差,会影响热量产生。

主要因素

3

使用的绕线质量差

现场试验

电压过高时,导线发生绝缘击穿,影响加热时间

主要因素

4

线圈绝缘老化

现场检查

绝缘存在破损,绝缘降低,但不影响加热时间和功率损耗

主要因素

5

涡流筒整体密封差

现场检查

密封件有破损,隔热效果差

主要因素

6

停电

查阅资料

供电情况良好,加热期间未出现停电

非主要因素

7

电流过小

现场测量

电流满足加热要求

非主要因素

8

电压不稳定

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