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提高涡流筒工作效率
莲水公司QC小组
2015年10月
一、QC课题组概况
小组成员情况
序号
姓名
性别
岗位
学历
小组分工
1
张以胜
男
继电保护工
本科
组长(编写报告、发布)
2
鲁靖超
男
继电保护工
本科
组员(查找资料、制表)
3
谢君
男
机械检修工
本科
组员(绘图)
制表人:鲁靖超
二、课题研究背景和意义
2.1课题概述
常规水电发电机组,根据机组运行情况和机组投产时间,规定每5至6年将有一台机组进行A级检修,发电机结构为悬式机组机构,推力头位置在上机架,拆装工序都十分复杂,工作量较大,持续时间长。
推力头的回装可采用冷压和热套两种方式,考虑实际工作情况,一般采用热套的方式,即需要使用加热设备将推力头加热至一定温度后,利用受热后的膨胀量,实现顺利回装。如何优化设备结构,提高热设备产热量,减少工作时间,将直接影响机组检修工期进度。
2.2课题研究必要性与实践意义
公司要求提高设备安全性,节约经济成本,加强人员动手操作性,提高技术
公司要求
提高设备安全性,节约经济成本,加强人员动手操作性,提高技术
攻关能力。
实际工作需要及时对设备进行烘烤或加热,
实际工作需要
及时对设备进行烘烤或加热,
便于工作开展,缩短检修工期,
提高工作效率
三、问题的提出
3.1公司在历次A级修检修试验过程中,使用加热设备(涡流筒)的过程和记录进行了调查和统计。
1)设备使用过程中加热时间的记录
检修年份
2007
2008
2010
2013
2014
加热时间(h)
9
9.5
10
14
16
制表人:鲁靖超
根据加热时间记录绘制成柱状图如下:
绘图人:谢君
结论:2013年开始,加热时间明显增加。
2)设备使用过程中加热至规定温度(100摄氏度)时使用的功率损耗记录
检修年份
2007
2008
2010
2013
2014
功率损耗(Kwh)
239.4
253.5
271.8
379.6
436.8
制表人:鲁靖超
根据加热至规定温度所消耗的功率记录绘制成柱状图如下:
绘图人:谢君
结论:随着加热时间的延长和使用年数的增加,功率损耗明显增加,效率降低。
3.2确定课题
根据上述调查发现的问题,为提高动手能力,降低公司成本开支,实现下一台机组检修时缩短设备使用时间,降低功耗,我们QC小组决定动手对加热设备研究,通过采取措施后实现缩短时间、降低功耗,以达到提高涡流筒工作效率的目的。
四、设定目标
4.1目标提出
根据涡流筒历史数据分析,小组将活动课题的目标设定为优化设备结构,已达到提高涡流筒工作效率。
序号
目标
1
优化加热设备结构
2
通过优化结构达到工作效率提高至90%
制表人:鲁靖超
4.2目标可行性分析
分析一:优化加热设备结构。对加热设备进行现场查证,发现目前使用的涡流筒绕线松散、绕线老化,密封不严等情况,小组认为对现有的设备进行改造优化,可以提高设备的性能,从而达到提高效率的目的。
结论:设备维护保养不当,结构不合理,老化严重,可以进行优化以达到提升设备性能。
分析二:工作效率提高至90%。根据历史数据资料查得2007至2008年涡流筒工作效率平均值为:93.03%,由于原加热设备绕线松散,导线老化,密闭性差,导致了功率损耗增加,2013至2014年使用时,平均效率下降至76.26%,改善结构后,工作效率将有明显提升。
绘图人:谢君
结论:优化结构后,功率损耗将明显提升,目标实现可行性较大。
五、问题分析
5.1原因分析
绘图人:谢君
5.2要因确认
小组对于各个末端因素进行了结果定性,如下表:
序号
末端因素
确认方法
检查结果
结果定性
1
监护人员粗心
现场调查
检修人员是从事检修工作多年的师傅,经验丰富。
非主要因素
2
绕制工艺不好
现场调查
线圈绕制松散,工艺差,会影响热量产生。
主要因素
3
使用的绕线质量差
现场试验
电压过高时,导线发生绝缘击穿,影响加热时间
主要因素
4
线圈绝缘老化
现场检查
绝缘存在破损,绝缘降低,但不影响加热时间和功率损耗
主要因素
5
涡流筒整体密封差
现场检查
密封件有破损,隔热效果差
主要因素
6
停电
查阅资料
供电情况良好,加热期间未出现停电
非主要因素
7
电流过小
现场测量
电流满足加热要求
非主要因素
8
电压不稳定
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