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公司员工合理化建议、小改小革成果推荐申报表
单位:总装分厂
成果名称
减速器箱体油漆快速吹干器
成果
提出人
李如森
岗位
钳工
出生年月
1968年4月
技术等级
技师
工作时间
21年
成果应用与
经济效益
图表
另附
减速器箱体在经过清理、涂漆工序后,箱体内油漆必须干透后才能进行下道工序,否则将严重影响减速器的组装质量。随着公司生产任务量的逐年加大,在任务急、交货期短的情况下,油漆未干透现象多次影响生产的进度,尤其天冷的时候,这种现象更加严重。为解决这一问题,操作者自行设计并制作了减速器箱体油漆速吹吹干器。
该装置的结构:选用2米长的细钢管,在钢管上每隔30mm钻均布的小孔;钢管两端焊接管接头,一头接风管,另一头组装堵;将钢管组件两端固定焊接在2件三角支架上。使用时,将该装置放置在减速器箱体上(箱体口面向上),细钢管上的小管向下,接通风管子进行风干。
该装置的特点:1、利用风能,经济实惠。2、结构简单、使用方便。3、吹干效果显著,有效保证了生产。4、使用范围广,可快速吹干各种形状的涂漆小零件。
减速器箱体油漆快速吹干器使用近半年,效果非常好。生产效率:按2008年全年组装517台减速器计算,正常情况下,一件箱体自然干透需要60小时,全年需要62040小时,利用减速器箱体油漆吹干器干透一件箱体需要24小时,全年需要24816小时,油漆干透时间缩短了2.5倍,有效地保证了生产的需要。
单位
意见
评审
意见
公司员工合理化建议、小改小革成果推荐申报表
单位:总装分厂
成果名称
机尾轴组压装工装的设计
成果
提出人
杨文英
岗位
工艺员
出生年月
1969年4月
技术等级
工程师
工作时间
17年
成果应用与
经济效益
图表
另附
针对我公司输送机、转载机上使用的83S0702、27Z2302、18Z1601等机尾轴结构的特殊性:(1)链轮与轴焊接成一体结构;(2)使用CSG5#
浮封环;(3)使用GB288-87轴承3053720带挡圈结构(采用冷装)。一直以来,轴承座浮封和轴承的组装方法不易操作,用轴承打套组装轴承由于浮封环的弹性,造成组装时轴承反弹,需要反复多次且借助其它辅助工装才能将轴承组装到位,此结构的轴组组装需2-3人配合,费时、费力,造成钳工一遇到此类结构的轴组就头疼。
为了解决这一难题,我们统计了所有输送机、转载机上使用此类结构的轴组,设计了专门适用于其结构的压板组装工装,考虑到此轴两端需加工M33和M24的螺纹孔用来协助螺杆旋紧,编制了工序衔接单由工艺部批准,三加工负责完成两种螺孔的加工。工序衔接单上详细列出所有需加工两端螺纹孔的轴及螺纹深度,今后凡进入装配的此类轴组在轴两端均加工了组装螺纹孔,便于装配。配合使用的工装结构简单:压板1件,压块2件,两种规格长螺杆1件(带螺母)。2件压块焊接在压板两端。使用时,通过旋紧长螺杆上的螺母便可实现将轴承一次组装到位的效果。
成果应用:解决了多年来困扰钳工组装此类轴组头疼问题。其轻巧、灵便,方法操作简单、安全、省时、省力,大大提高了生产效率,受到了大家的好评。
经济效益:(1)原来需要2人组装,现在只需要1人操作便可完成。(2)组装效率是原来的5倍。(3)实现了简单、轻便、安全、高效的组装和效益。
单位
意见
评审
意见
公司员工合理化建议、小改小革成果推荐申报表
单位:总装分厂
成果名称
省力扳手组合工装
成果
提出人
李镇
岗位
工艺员
出生年月
1971年7月
技术等级
无
工作时间
17年
成果应用与
经济效益
图表
另附
我公司产品中的关键部件减速器、破碎轴组等,其所用的多种紧固件均有拧紧力矩要求,例如41J系列减速器拧紧力矩达到3220N·m。一般需2-3名钳工配合,同时用加长套杆加力紧固。这种紧固方法不安全、费力、效率低。如果套杆滑脱或者发生断裂时容易伤及人身安全,存在安全隐患。由于人的力量有限,拧紧力矩难以达到技术要求规定的数值,设备在工作时,由于受到振动影响,紧固件存在松动的潜在现象,产品的可靠性得不到有效保证。
针对以上问题,利用分厂现有的一台闲置的省力扳手,其传动比i=16。同时,收集了各种紧固件的规格及尺寸、紧固件距离箱体上端面的尺寸。依据数据,设计制作了一套能
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