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钢筋植筋施工案例分析
二、案例背景与描述
2.1案例选择依据
2.1.1项目概况
本次案例分析选取了某大型商业综合体项目的钢筋植筋施工实例。该项目位于城市中心区域,总建筑面积约15万平方米,包含办公、零售和停车场功能。施工方为国内知名建筑公司,工期要求严格,需在18个月内完成主体结构建设。植筋施工主要用于连接新旧混凝土结构,特别是在楼层转换梁和柱子的加固部分。项目采用C40混凝土,钢筋规格为HRB400级,直径从16mm到25mm不等。
2.1.2选择原因
该案例具有典型性和代表性。首先,项目规模大,植筋数量超过5000根,涉及多种直径和深度,能全面反映施工复杂性。其次,施工过程中遇到了常见挑战,如钻孔偏差和胶粘剂固化问题,便于分析解决方案。最后,项目最终通过质量验收,无重大事故,提供了成功经验。选择该案例有助于总结行业最佳实践,为类似项目提供参考。
2.2施工过程描述
2.2.1准备工作
施工前,团队进行了详细规划。材料方面,准备了环氧树脂胶粘剂、钢筋和钻孔设备。胶粘剂选用符合国家标准的A/B双组份产品,确保粘结强度。钢筋切割采用砂轮机,长度根据设计要求定制,误差控制在±5mm内。设备包括电锤钻、清孔器和注胶枪,均经过校准。人员配置上,组建了10人小组,包括2名技术员、5名操作工和3名质检员,所有人员均持证上岗。现场勘查发现,原混凝土结构存在局部裂缝,团队决定采用分区施工法,避免交叉作业干扰。
2.2.2实施步骤
植筋施工分为三个阶段。第一阶段是钻孔,使用电锤钻在指定位置钻孔,直径比钢筋大4-6mm,深度为15倍钢筋直径。例如,20mm钢筋需钻300mm深孔。钻孔时,采用激光定位仪确保垂直度,偏差不超过2度。第二阶段是清孔,用压缩空气吹除孔内粉尘,再用丙酮擦拭,确保孔壁清洁。第三阶段是注胶和植筋,将胶粘剂按比例混合后注入孔内,插入钢筋并旋转均匀,使胶体填满空隙。整个过程连续进行,避免胶体提前固化。在柱子加固部分,团队采用分层植筋法,先植入主筋,再绑扎箍筋,确保结构整体性。
2.2.3质量控制
质量贯穿全程。施工中,每完成100根植筋,进行一次拉拔测试,使用专用检测仪加载至钢筋屈服强度的50%,无滑移为合格。例如,测试中25mm钢筋承受150kN拉力,结果均达标。现场质检员每日记录施工日志,包括温度、湿度和操作细节,发现问题及时调整。针对胶粘剂固化时间受温度影响,团队在夏季施工时增加冷却措施,冬季则采用保温棚。此外,引入第三方监理机构进行抽查,确保符合GB50204-2015混凝土结构验收规范。
2.3案例结果分析
2.3.1成功因素
项目成功归功于多方面因素。技术层面,精确的钻孔定位和胶粘剂配比是关键。团队使用数字化工具优化参数,如通过BIM软件模拟钻孔路径,减少误差。管理上,实行班前会制度,每日总结进度,调整计划。例如,在停车场施工时,发现某区域钢筋密度高,团队重新设计植筋顺序,避免冲突。人员培训也发挥了作用,操作工通过模拟演练掌握旋转角度控制,提高效率。此外,材料供应商提供实时技术支持,确保胶粘剂质量稳定。这些因素共同作用,使项目提前两周完成,成本节约8%。
2.3.2挑战与应对
施工中遇到两大挑战。一是钻孔偏差问题,在老旧混凝土结构中,钢筋分布密集,导致钻头偏移。团队采用分级钻孔法,先用小钻头预定位,再扩孔至设计直径,并增加辅助支撑架。二是胶粘剂固化不均,因现场湿度变化,部分孔内胶体出现气泡。解决方案是调整注胶工艺,改用慢速注胶枪并分两次注入,中间间隔5分钟。此外,在雨季施工时,搭设临时防雨棚,控制环境湿度。通过这些措施,问题得到及时解决,未造成返工。团队还建立了应急预案,如备用胶粘剂库存,确保施工连续性。
三、
3.1技术难点分析
3.1.1钻孔精度控制
在某医院改造项目中,植筋施工面临老混凝土结构钢筋密集的挑战。现场勘查发现,原梁柱节点处存在三层钢筋网,间距仅50mm,钻孔极易碰到主筋。技术团队采用地质雷达扫描定位钢筋分布,但实际操作中仍出现12%的钻孔偏移率。主要难点在于:电锤钻在遇钢筋时产生高频振动,导致钻头偏移;老旧混凝土强度不均,局部区域抗压强度达45MPa,而薄弱处仅25MPa,钻孔深度难以统一控制;施工空间受限,梁柱节点处操作半径不足300mm,大型钻具无法施展。
3.1.2清孔质量保障
地下室植筋施工中,清孔环节暴露出关键问题。孔洞深度普遍达到350mm(Φ25钢筋),但普通吹尘枪只能清理200mm深度。残留粉尘在潮湿环境下形成水膜,降低胶粘剂附着力。现场测试显示,未彻底清孔的植筋试件,拉拔强度比标准值低32%。更棘手的是,部分孔洞底部存在积水,采用传统棉球吸水法效率低下,且易残留纤维杂质。冬季施工时,孔内冷凝水在-5℃环境下结冰,导致胶体无法充分浸润孔壁。
3.1.3
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