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基坑边坡喷锚支护施工流程优化与工艺创新实践

作为从业十年的岩土工程施工技术负责人,我参与过十余个深基坑项目的喷锚支护作业。记得刚入行时,喷锚支护还被戏称为”粗活”——挖机随便刷坡、工人手抬注浆泵、喷枪全凭经验扫射,结果不是坡面开裂就是锚杆拉拔力不达标。直到三年前接手某商业综合体项目(基坑深12米,周长480米,地层以粉土夹淤泥质黏土为主),我们团队憋着股劲要打破”靠经验吃饭”的老传统,从流程到工艺来了场”刮骨疗毒”式的优化,这才真正摸出门道。今天就着这项目经历,和同行们唠唠我们的实践心得。

一、摸着石头过河:传统流程的”卡脖子”痛点

项目进场初期,我们按常规喷锚支护流程推进:测量放线→机械刷坡→人工修坡→锚杆成孔→注浆→挂网→喷射混凝土。可刚干了两周就状况频出,我蹲在现场记的”问题清单”足足写满三页:

1.1测量与坡面修整:精度与效率的双重困局

传统测量靠全站仪加钢尺,边坡每5米设一个控制桩,可现场土堆高低不平,钢尺拉着拉着就偏了。有次夜班施工,工人照着偏差15cm的控制桩刷坡,结果坡面局部超挖30cm,不得不回填素土再夯实——白搭了两天工期。人工修坡更让人头疼:工人拿铁锹这里铲两下、那里补两铲,说是”修平顺”,实则凹凸差能到10cm,后来喷混凝土时厚的地方15cm、薄的地方5cm,既浪费材料又影响支护强度。

1.2锚杆施工:成孔与注浆的”隐形杀手”

地层里的淤泥质黏土像浆糊,锚杆成孔用普通地质钻机,打3米就开始塌孔,钻头拔出来全是泥饼。我们试过加大泥浆护壁浓度,结果孔底沉渣太厚,注浆时水泥浆根本灌不进去,检测时锚杆抗拔力勉强达标(设计值150kN,实测162kN但离散性大)。更麻烦的是注浆工艺:传统注浆泵压力不稳定,工人全凭经验停泵,有根锚杆注浆时漏浆没及时补注,后期检测竟有20cm的空段,吓得我们赶紧补打加密锚杆。

1.3喷射混凝土:厚度与匀质性的”靠天吃饭”

喷射作业全凭喷枪手手感,站得远了混凝土回弹率能到40%(石子蹦得满脸是),站近了又容易堆厚。有次雨后施工,坡面没彻底晾干就喷混凝土,结果界面粘结力差,三天后出现3处片状脱落。最让人揪心的是厚度检测:用钢筋戳着量,200个检测点里有42个不满足设计8cm要求,不得不局部补喷——白扔了8方混凝土不说,还耽误了后续结构施工。

二、拆解重构:流程优化的”精准打击”策略

看着问题清单上的红圈越画越多,项目经理拍着我的肩膀说:“老周,咱们不能再‘头疼医头’了,得从流程上动刀子。”我们拉着设计、监理开了三次专题会,把喷锚支护拆成”测量-修坡-成孔-注浆-挂网-喷射”六大工序,针对每个环节的”卡壳点”逐个击破。

2.1测量与坡面修整:从”大概齐”到”毫米级”

我们引入RTK实时动态定位系统替代传统全站仪,在基坑四周设3个基准站,测量员带着移动站在坡面走,手机屏幕上直接显示三维坐标,误差能控制在2cm以内。刷坡时改用带坡度传感器的挖掘机,操作手盯着驾驶舱里的显示屏,挖斗角度偏差超过0.5°就报警——这招立竿见影,首段100米边坡刷完,经测量凹凸差全在5cm以内。

人工修坡环节我们做了两件事:一是用2米靠尺+塞尺验收,每5米测3个点,不达标不让进入下工序;二是给工人发”坡度导向板”(用钢筋焊成1:0.3的斜坡模型),修坡时靠在坡面上比划,工人都说”有了这个‘尺子’,再也不用‘凭感觉’了”。

2.2锚杆施工:成孔与注浆的”双保险”

针对塌孔难题,我们把普通钻机换成跟管钻机——钻头带着钢套管一起钻进,钻到设计深度后先注浆再拔管,套管像”盾牌”护着孔壁,成孔效率从每天15根提到30根。注浆工艺我们下了血本:淘汰活塞式注浆泵,改用液压双液注浆机,压力稳定在0.5-0.8MPa,还在注浆管末端加了止回阀,防止水泥浆回流。最关键的是加了”二次补注”环节:注浆完成30分钟后,用小泵量再补注一次,确保孔内浆体饱满——后来检测锚杆抗拔力,最小值210kN,平均245kN,远超设计要求。

2.3喷射混凝土:从”经验派”到”数据控”

我们给喷枪手配了”距离提示器”(挂在腰间的激光测距仪),要求与坡面保持0.8-1.2米距离,回弹率从40%降到25%。为解决界面粘结问题,喷混凝土前用高压水枪冲洗坡面,晾干后先喷2cm厚的”界面砂浆”(掺10%聚合物胶粉),再喷主料——后来取芯检测,界面粘结强度从0.3MPa提到0.6MPa,再也没出现脱落问题。

厚度控制是关键。我们在坡面预先埋设”厚度标记钉”(直径8mm钢筋,露出坡面8cm),喷完后检查标记钉是否被覆盖;同时买了台电磁感应测厚仪,随机抽测时把探头往混凝土面一放,厚度值直接显示——首段检测合格率从79%跳到98%,监理都开玩笑说:“你们这比我们检查还严。”

三、敢为人先:工艺创新的”意外之喜”

流程优化解决了”能不能干好”的问题,但要让喷锚支护更安

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