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321事故调查报告
一、事故概况
(一)事故发生时间与地点
2023年5月21日14时35分许,XX省XX市XX化工有限公司(以下简称“XX化工”)位于厂区3号车间内的2号反应釜发生爆炸事故。事故发生时,车间内有当班操作工8人、车间管理人员2人,共计10人。事故地点位于厂区西北侧3号车间二层反应区,该区域主要用于生产XX化工产品(主要原料为XX、XX催化剂,产品为XX中间体)。
(二)事故经过与现场情况
据初步调查,事故发生前,2号反应釜正在进行投料后的升温反应过程,反应釜温度设定为180℃,压力设定为0.6MPa。14时20分左右,操作工张某发现反应釜温度上升速率异常(较正常快约15℃/分钟),随即向车间主任李某报告。李某指示张某“降低升温速率,继续观察”,未采取其他措施。14时30分,反应釜温度达到195℃,压力升至0.8MPa,超出安全操作规程规定的上限值(温度≤185℃,压力≤0.65MPa)。14时35分,反应釜顶部压力泄放装置未启动,随即发生爆炸,爆炸冲击波导致车间二层部分墙体坍塌,相邻1号储罐区发生泄漏并引发小范围火灾。
事故现场勘查发现:2号反应釜釜体破裂成3块,最大一块约200kg,位于车间东侧10米处;压力泄放装置的爆破片未发生破裂,泄压管道与反应釜连接处法兰存在松动;车间内消防设施部分损坏,灭火器被爆炸冲击波震落,消防水系统未能及时启动;事故区域地面有大量化工原料残留,空气中可燃气体浓度超标。
(三)人员伤亡与财产损失
事故造成3人死亡(均为当班操作工,死因系爆炸冲击伤及高温灼伤)、5人重伤(2人烧伤、3人骨折)、2人轻伤(1人擦伤、1人吸入性损伤)。截至5月22日12时,所有受伤人员均已送医救治,其中2名重伤员生命体征平稳。
直接经济损失初步估算为856万元,包括:反应釜及附属设备损失约320万元、车间维修费用约180万元、原料及产品损失约120万元、人员医疗及赔偿费用约236万元。间接经济损失(包括停产损失、环境治理费用等)正在进一步统计中。
(四)应急处置情况
事故发生后,XX化工立即启动企业级应急预案,组织厂区人员进行初期自救,疏散车间周边员工,并拨打119、120、110报警。14时45分,市消防救援支队、市应急管理局、市卫健委等部门相继到达现场,开展灭火、救援及现场管控工作。15时30分,现场明火被扑灭;16时00分,受伤人员全部救出并送医;18时00分,事故现场得到初步控制,泄漏点被封堵,未造成次生环境污染事故。
5月22日,市政府成立“5·21”事故调查组,由市应急管理局牵头,市公安局、市市场监管局、市总工会、XX化工所在地政府等部门组成,全面开展事故调查工作。
二、事故直接原因分析
(一)反应工艺参数异常失控
1.温度监测与控制系统失效
事故调查显示,2号反应釜的温度控制系统存在严重缺陷。操作记录显示,事发当日反应釜升温阶段,温度传感器(型号PT100)反馈的温度值与实际温度存在偏差,偏差幅度达12℃—15℃。经第三方检测机构验证,该传感器因长期未校准,热敏元件发生老化,导致温度信号传输滞后。同时,DCS(集散控制系统)的温度调节模块参数设置错误,比例积分微分(PID)调节器的比例系数被人为调低至正常值的60%,使得系统对温度上升速率的响应灵敏度大幅下降。正常情况下,反应釜升温速率应控制在8℃—10℃/分钟,但实际事发时升温速率达到15℃/分钟,远超安全阈值。
2.压力泄放装置功能失效
现场勘查发现,2号反应釜的爆破片式安全泄放装置未在压力超限时启动。经技术鉴定,爆破片的设计爆破压力为0.7MPa,而事故发生时反应釜内实际压力已达0.8MPa,但爆破片未发生破裂。进一步检查发现,爆破片与泄压管道连接处的法兰螺栓存在松动现象,其中3颗螺栓的预紧力不足标准值的40%,导致爆破片与法兰之间出现0.8mm的间隙,使得泄压通道无法形成有效密封。同时,泄压管道的弯头处存在积料堵塞,堵塞物为未反应的XX原料(占比约65%)和催化剂结块,堵塞长度达1.2米,进一步降低了泄压效率。
(二)操作人员违规操作与处置不当
1.违规调整工艺参数
当班操作工张某在14时20分发现反应釜温度上升速率异常后,未严格按照《XX化工安全操作规程》第3.2.4条“立即停止加热,开启冷却系统,并向车间主任报告”的规定执行,而是擅自将反应釜的加热功率从60%下调至40%,试图通过降低升温速率来控制温度。这一操作违反了“工艺参数异常时严禁擅自调整”的规定,且未采取紧急停车措施。同时,车间主任李某在接到报告后,仅口头指示“降低升温速率,继续观察”,未要求启动紧急停车程序,也未安排技术人员到现场排查异常原因。
2.忽视安全警示信号
反应釜的声光报警系统在温度超过185℃、压力超过0.65MPa时应触发报警,但操作记录显示,
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