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焦化切焦水泵故障
第一部分事件经过
第二部分原因分析
第三部分改进措施
第一部分事件经过
延迟焦化装置切焦水泵P1601A/B为延迟焦化除焦设备,由浙江科尔泵业制造,由电动机经增速箱带动离心泵。离心泵将高位水罐V1601的除焦水抽出,由0.5Mpa升压到32Mpa,输送到焦炭塔T1101A/B进行水力除焦。P1601A/B共用一个润滑油站,随两台泵运行情况切换使用。
2024年11月17日7时10分,焦炭塔进行切焦操作,启动P1601B运行。7时30分发现切焦水泵P1601B电机前轴承温度升高至报警值(报警值85℃),随即停泵。准备切换至P1601A运行,对P1601A油运,同时联系供电及钳工现场排查。
9时15分,开切至焦水泵P1601A运行,泵运行约15s,轴位移高触发联锁自停,联系仪表及钳工排查轴位移信号。
12时50分,仪表及钳工处理完切焦水泵P1601A轴位移,启动P1601A运行,13时35分,高压水泵P1601A电机后轴承温度升高至报警值(报警值85℃),手动停运机泵。
13时36分组织排查故障,发现P1601B变速箱回油视镜存在水珠,进行润滑油采样,对油箱底部检查口排空,发现油箱底部存水,将在用油冷器润滑油放净后投用循环水,发现润滑油侧放空见水,确认润滑油水冷器泄漏。
第一部分事件经过
解体检查P1601A、B各轴瓦损坏情况,发现P1601A电机前轴瓦和P1601B电机后轴瓦磨损,将A泵电机前轴瓦移至B泵使用,并置换、更换所有润滑油,油运合格后,开高压水泵P1601B运行正常,4时50分除焦结束停泵。
目前P1601A电机整体吊出送东达维修,预计11月25日维修完成。
泄漏油冷器处于半地下,正在制定检修方案。
第一部分事件经过
第一部分事件经过
第二部分原因分析
第三部分改进措施
第二部分原因分析
润滑油站下组水冷器泄漏,润滑油含水量大,油品乳化变质,润滑性能下降。
一、直接原因
第二部分原因分析
1、机泵润滑油系统运行方式不合理
此泵间歇运行,每日仅运行1.5小时,主泵停运期间,油站润滑油泵也停运,在除焦前1小时开润滑油泵进行油运。润滑油泵反复启停,润滑油冷却器密封胶件承受交变载荷,易出现密封胶圈失效产生泄漏,且油泵停运后循环水侧压力高,水极易进入润滑油侧,不易被发现。
按照《API614第一部分附录D:油或气体过滤器性能及油系统清洁度》提示:“常常受到水污染的其它系统包括位于潮湿的现场区域的油系统,特别是如果供油的设备处于间歇式工作,也可能会遇到水污染的问题。”润滑油泵间歇式工作使润滑油系统受水污染风险较大,并难以及时发现。
二、间接原因
第二部分原因分析
2、未及时排除故障再次启动
P1601A/B为两台泵,共用一套润滑油系统,一台设备(P1601B)出现故障后,在原因分析不清、问题未处理情况下,启动备用设备(P1601A),导致两台设备均出现故障。
依据《大庆石化公司关键机组管理规定》第四部分特护运行管理第22条“在紧急情况下,操作人员应按照操作规程、应急预案规定采取果断措施处置,避免次生事故发生。机组故障停机后,应认真检查,原因分析不清、问题不处理完成不得盲目开机。”
二、间接原因
第二部分原因分析
3、未严格执行润滑油分析检验工作
切焦水泵为B类设备,按要求每季度进行一次分析,2024年仅有7月份的润滑油分析,而分析结果中,含水为6%,已经存在含水量上升的情况。但由于分析检验单的指标是“实测”,与分析检验计划要求的指标“痕迹”不符,化验结果判定“合格”,技术人员对分析数据产生麻痹思想,未进行复核,未及时发现润滑油含水问题。
二、间接原因
第二部分原因分析
1、操作监管不足
现场泵运行记录未规定记录时间,并且记录时间空白,关键参数油箱液位需要人工现场检查后记录,视频监控也未有效覆盖,数据失真失实,操作人员和技术人员对此数据不敏感,未关注此异常参数。
三、管理原因
第二部分原因分析
2、润滑油采样、分析管理不规范
现场采样点未按照公司统一要求设置在过滤器之后,缺少采样点标识,实际采样点为油箱底部排空处。
化验分析数据含水6%出现异常,管理人员未发现。
3、润滑油冷却器检修不到位
查找该油冷器检修记录,发现自装置建设投产(2008年8月)以来,两组油冷器未进行过检修,并且查看现场检修条件,泄漏油冷器处于泵房室内半地下,油冷器底座焊接于油站台板,现场不具备检修条件。油冷器处于失修状态。
三、管理原因
第二部分原因分析
4、润滑油系统检查不到位
润滑油系统含水,现场视窗出现水雾及分层现象,操作人员检查未及时发现,管理人员
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