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电气工程设备故障诊断案例分析
在现代工业体系中,电气工程设备犹如神经网络般支撑着整个生产流程的顺畅运行。设备的稳定与可靠,直接关系到生产效率、产品质量乃至人员安全。然而,由于长期运行、环境因素、维护不当或设备老化等多种原因,故障的发生在所难免。因此,快速、准确地诊断并排除故障,是电气工程技术人员必备的核心能力。本文将结合几个典型案例,深入剖析电气工程设备故障诊断的思路、方法与实践经验,以期为同行提供借鉴。
一、故障诊断的基本思路与方法
故障诊断并非简单的“头痛医头、脚痛医脚”,它是一个系统性的工程。其核心在于通过对设备异常现象的观察、数据的采集与分析,结合设备原理和运行经验,精准定位故障点,并找出根本原因。常用的诊断方法包括:
1.直观检查法(望闻问切):通过观察设备外观、聆听运行声音、触摸温度、闻取异味等初步判断故障范围和性质。这是最基础也最直接的方法,往往能提供重要线索。
2.参数测量法:利用万用表、兆欧表、示波器等仪器仪表,对设备的电压、电流、电阻、绝缘电阻、波形等关键参数进行测量,与正常状态下的数据进行比对,从而发现异常。
3.逻辑分析法:根据电气原理图和设备工作原理,结合故障现象进行推理分析,判断故障可能发生的回路或部件。
4.替换法:对于一些难以直接判断的故障部件,在安全条件下,用已知完好的同型号部件进行替换试验,以确定故障点。
5.历史数据与经验法:参考设备的历史故障记录、维护保养记录以及技术人员的实践经验,对常见故障模式进行预判和排查。
在实际诊断过程中,往往需要多种方法结合使用,遵循“先外后内、先易后难、先静后动”的原则,避免盲目操作扩大故障范围或造成安全事故。
二、典型案例分析
案例一:异步电动机异常振动与异响故障
故障现象:某生产车间一台拖动水泵的三相异步电动机,在运行中突然出现异常剧烈振动,并伴随明显的“嗡嗡”异响声,且振动和噪声随运行时间略有增大趋势,未跳闸但输出功率似乎有所下降。
初步检查:
1.外观检查:电动机外壳无明显损伤,地脚螺栓紧固良好,与水泵的联轴器连接部位未见明显错位。
2.电源检查:用万用表测量电动机输入端三相电压,基本平衡,电压值在正常范围内。
3.“闻”与“摸”:运行一段时间后,停机触摸电动机外壳温度,感觉温升较往常略高,但尚未达到过热程度。未闻到明显焦糊味。
深入诊断与分析:
1.振动与异响源判断:考虑到振动和异响同时出现,重点怀疑旋转部件。再次启动电动机(短时),用螺丝刀(或听针)仔细听诊电机前后端盖及机座。发现异响声主要来自电动机前端盖轴承部位。
2.轴承检查:停机后,断开电源,拆除电动机与水泵的联轴器,手动盘动电动机转子。感觉前端盖轴承处有明显的卡涩感和不均匀的摩擦阻力,而后端轴承转动相对平滑。
3.参数测量验证:
*测量电动机三相绕组的直流电阻,基本平衡,排除绕组匝间短路的可能。
*测量绕组对机壳的绝缘电阻,数值远大于规定值,绝缘良好。
*进一步拆下前端盖,取出轴承进行检查,发现轴承内圈滚道有明显的磨损痕迹和少量金属碎屑,保持架也有轻微变形。
故障结论:电动机前端盖轴承因长期缺油或油脂老化,导致润滑不良,引起轴承磨损、异响和振动。
故障处理:更换同型号、同精度等级的新轴承,并按规定加注适量的润滑脂。重新装配好电动机,连接联轴器(注意对中)。
处理后验证:启动电动机,振动和异响完全消失,运行平稳,温升恢复正常,输出功率稳定。
案例二:变压器瓦斯保护动作故障
故障现象:某变电站一台主变压器在正常运行中,重瓦斯保护突然动作跳闸,同时轻瓦斯信号发出,油位计指示油位正常,油温略有升高。
初步检查:
1.现场检查:首先确认瓦斯继电器内有无气体积聚。打开瓦斯继电器放气阀,有少量可燃气体逸出,气体颜色呈淡灰色,略带臭味。
2.外观检查:变压器本体无明显渗漏油痕迹,套管无破损、无放电痕迹,呼吸器硅胶变色程度正常。
3.油样采集:立即采集变压器油样,送往化验室进行色谱分析和油质化验。
深入诊断与分析:
1.气体性质判断:根据瓦斯继电器放出气体的颜色和气味,初步判断可能是变压器内部发生了轻微的过热性故障或局部放电。淡灰色、有臭味的气体通常与绝缘材料过热分解有关。
2.色谱分析结果:油样色谱分析报告显示,总烃含量超标,其中乙炔含量有微量增加,但氢气含量不高。这进一步印证了存在局部过热故障的可能性,过热温度可能未达到使油大量裂解出氢气的程度。
3.电气试验:
*测量变压器各侧绕组的直流电阻,与历史数据对比,无明显变化。
*进行变比试验和组别试验,结果正常。
*绝缘电阻和吸收比试验,数值均在合格范围内。
*直流泄漏和介损试验,未发现明显异常。
4.综合判断:由于电气试验未发现明显的绕组或
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