煤矿公司安全质量标准化检查汇报材料.docxVIP

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煤矿公司安全质量标准化检查汇报材料

为全面提升安全生产管理水平,推动安全质量标准化建设走深走实,我公司严格按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)》相关规定,于X月X日至X月X日组织开展了第三季度安全质量标准化专项检查。本次检查坚持“问题导向、对标提升、闭环管理”原则,覆盖井下采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水六大生产系统及地面安全管理、应急救援等辅助环节,累计投入检查人员48人次,排查作业点72处,发现问题隐患136项,现已整改129项,剩余7项正按计划推进。现将具体情况汇报如下:

一、检查工作开展情况

为确保检查实效,公司成立了由总工程师任组长,安全、生产、技术分管负责人任副组长,各专业科室骨干为成员的专项检查领导小组,提前制定《第三季度安全质量标准化检查方案》,明确“查标准执行、查现场管理、查隐患整改、查责任落实”四大重点,细化采煤、掘进等7个专业218项检查细则。检查过程中严格执行“四不两直”(不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待,直奔基层、直插现场)要求,采取“现场实测+资料核查+员工访谈”相结合方式,既查设备设施运行状态、作业环境规范程度,也查规程措施落实、员工操作行为、培训记录完整性。针对智能化工作面、沿空留巷等新技术应用区域,特别邀请外部专家参与,重点核查技术标准匹配度与现场管控有效性。同时,建立“一问题一档案”跟踪机制,对隐患位置、类型、责任单位、整改期限进行清单化管理,确保问题可追溯、整改可验证。

二、主要工作成效

通过本次检查,公司安全质量标准化整体水平较上季度提升明显,七大专业平均得分92.3分(满分100分),其中通风、机电专业得分95分以上,达到一级标准;采煤、地测防治水专业得分93分,达到二级标准;掘进、运输专业得分91分,较上季度提高2.5分。具体成效体现在以下方面:

(一)采煤系统规范度显著提升

1123智能化综采工作面作为公司标杆工程,液压支架初撑力达标率由上季度的89%提升至96%,支架中心距偏差控制在±50mm以内(标准≤100mm),端面距最大值800mm(标准≤340mm)问题通过优化割煤工艺已整改至650mm;两巷超前支护采用自移式超前支架,支护强度由28MPa提升至32MPa,巷道变形量月均减少40mm;智能化控制系统实现“一键启停”“记忆割煤”功能,煤机定位误差小于0.3m,设备开机率达92%,较传统工作面提高15%。

(二)掘进系统过程管控更加精准

1305运输巷采用“掘支运一体化”作业线,锚杆(索)安装角度偏差由±15°缩小至±5°,预紧力合格率从85%提升至98%(设计值≥120N·m);巷道成型质量明显改善,周边眼痕率由60%提高至80%,超挖量控制在150mm以内(标准≤200mm);临时支护由“前探梁+单体柱”升级为机载式临时支护装置,空顶距最大值由2.2m缩短至1.2m,有效降低了顶板事故风险。

(三)机电运输系统可靠性持续增强

井下中央变电所、采区变电所全部实现无人值守,监控系统数据上传及时率100%,设备完好率由92%提升至98%,防爆电器失爆率保持0;主运输皮带机加装防撕裂、防跑偏监测装置,带面损伤检测精度达2mm,故障响应时间由10分钟缩短至2分钟;轨道运输方面,大巷电机车安装智能信集闭系统,列车运行间隔由15分钟缩短至8分钟,轨道接头间隙合格率从88%提升至95%,道岔开程偏差控制在±5mm以内(标准≤10mm)。

(四)通风与地测防治水基础更加牢固

矿井总风量12000m3/min,有效风量率92%(标准≥85%),采煤工作面风速1.8m/s(标准0.25-4m/s),掘进工作面风筒末端风量450m3/min(标准≥300m3/min);风门、风窗等通风设施全部采用自动化控制,漏风率由5%降至2%;瓦斯抽采达标煤量占比85%,抽采钻孔孔深合格率97%,瓦斯超限次数较上季度减少60%。地测方面,建立“物探+钻探+化探”综合勘探体系,1306工作面底板注浆加固工程累计钻孔230个,注浆量12000m3,底板承压水水压由3.2MPa降至1.8MPa;防治水台账更新及时率100%,水情水害预报准确率98%。

(五)安全管理体系运行更加高效

全员安全生产责任制落实到位,隐患排查治理“五定”(定责任、定措施、定资金、定时限、定预案)执行率100%,本季度累计排查隐患427项,整改率99.3%;安全培训针对性显著提升,针对新入职员工开展“师带徒”实操培训56人次,针对智能化设备操作组织专项培训8场,参培率100%,考核合格率95%;应急管理方面,更新完善《矿井灾害预防与处理计划》,开展瓦斯爆炸、火灾事故应急演练2次,参演人员210人次,应急响应时间由30分钟缩短至15分钟。

三、

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