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HotWorkingTechnology2014,Vo1.43,No.2

高速钢切削刀具的离子氮化工艺研究

姜如松,陈平,何鹤林

f1.衡阳财经工业职业技术学院,湖南衡阳421000;2.湖南工学院,湖南衡阳421002)

摘要:介绍了刀具的离子氮化工艺,同时调整氮化时气氛中的氨气和氢气的混合比例,获得了无化合物层的表面

渗层组织。也就可以获得粗糙度值更小的产品。

关键词:化合物层;离子氮化;耐磨性;高速钢刀具

中图分类号:TG156.8+2文献标识码:A文章编号:1001-3814(2014)02-0156-03

ResearchonIonNitridingProgressofHSSTool

JIANGRusong。CHENPin,HEHelin

(1.HengyangFinanceEconomiesandIndustryPlytechpic,Hengynag421000,China;2.HunnaInstituteofTechnology,

Henygang421002,China)

Abstract:TheionnitridingprogressofHSStoolwasintroduced.BymeansofadjustingtheNHdH2ratio,htenitriding

layerwihtoutcompoundlayeronhteHSStoolsurfaceWRSobtained.Sohtepartswihthighslidingwearabilitycallbe

obatined.

Keywords:compoundlayer;ionnitriding;slidingwearabiliyt;HSStool

高速钢是一种高合金工具钢,它加入了较多的试样样品是该公司自制的4)12钻头40把,它

贵重合金元素如W、Mo、Cr、V等,其含碳量为的材料是高速钢W18Cr4V.该钻头已经经过正常温

0.7wt%~1.05wt%。它在切削加工时具有良好的韧度的淬火和回火(1270~C盐炉淬火,560℃回火3次),回

性和成形性,可用于制造几乎所有品种的刀具.如火后硬度为62.3~64.5HRC。取其中的30把做离子硫

丝锥、麻花钻、齿轮刀具、拉刀、小直径铣刀等。但高氮共渗试验,另l0把作切削耐磨性试验对比的试验。

速钢的切削速度只能达20~25m/min,故切削效率1.2试验仪器设备

不够高。对硬度大于38HRC的淬硬钢和有硬皮的软氮化工艺试验在LD.75型多元离子共渗渗

铸铁的加工难以胜任。某公司的麻花钻、铰刀用于炉中进行,设备极限真空度7Pa,正常使用温度

钻削材料为HT250的制动鼓的6个通孔.HT250材(550+50)~c,最高工作电压1000V。渗氮温度用

料中含有3%~5%的渗碳体,高硬度的渗碳体极易WDL.31型光电测温计测量。

划伤刀刃,因此导致麻花钻的早期磨损。为了延长检测设备为奥林巴斯GX.5型显微镜和岛津

麻花钻的使用寿命曾采用软氮化工艺提高刀具的表FIV.2型显微硬度计。

面硬度。这种方法确实能提高麻花钻、铰刀的耐用度,耐磨性试验是在该公司的切削加工设备

但却导致内孔粗糙度值提高。经分析是由于氮化层表MAZAK的加工中心中进行的。生产中该麻花钻头

面的化合物层(白亮层)不规则的脱落引起的刀具刃口用于钻削材料为HT250的制动鼓中的六个紧固孔。

形状改变引起的。为了克服软氮化工艺的这种缺陷,同1.3试验工艺

时为了提高渗氮速度。尝试了采用改进的软氮

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