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2025年轧钢年度工作总结(通用10篇)

2025年,在公司“提质增效、创新驱动”战略指引下,轧钢车间全体员工紧扣年度目标任务,以“稳生产、控质量、降能耗、保安全”为主线,通过优化生产组织、强化设备保障、深化技术攻关、严抓安全环保,圆满完成了各项生产经营指标。全年累计完成钢材轧制量128.6万吨,超年度计划5.8万吨;综合成材率96.2%,同比提升0.3个百分点;吨钢综合能耗48.2kgce,较目标值降低1.5kgce;产品一次交检合格率99.1%,客户质量投诉同比下降32%;全年实现零重伤以上安全事故,环保排放指标100%达标。现将本年度工作总结如下:

一、生产组织高效有序,产能释放再创新高

年初面对市场需求波动、订单结构复杂(小批量多规格订单占比达42%)的挑战,车间以“订单拉动、精准排产”为核心,建立“日平衡、周调度、月总结”生产协调机制。针对10mm以下薄规格产品轧制稳定性差的问题,联合技术部门制定“小批量快速换辊”方案,将换辊时间从45分钟压缩至30分钟,单班换辊次数由日均3次提升至5次,有效保障了订单交付。二季度受连铸坯供应不稳定影响,车间主动协调炼钢、物流部门,建立“坯料库存预警”制度(设定最低库存3000吨),通过优化加热炉装炉节奏(将单炉装炉量由80吨调整为60吨),减少待坯停机时间21小时,确保了轧线连续生产。

为提升产能利用率,车间对粗轧机主传动系统进行提速改造,将轧制速度由8m/s提升至9.5m/s,单小时产量从180吨提高至205吨,全年累计增产8.2万吨。针对螺纹钢市场旺季需求,9-11月开展“达产增效”劳动竞赛,通过优化加热温度制度(终轧温度由920℃降至890℃,减少氧化烧损)、调整导卫间隙(将精轧导卫间隙由1.2mm缩小至0.8mm),实现班产最高突破5200吨,创历史新高。

二、设备管理精益求精,保障能力显著增强

全年以“预防为主、状态检修”为原则,建立“三级点检+智能监测”设备管理体系。一级点检由岗位工每2小时完成,重点检查轧辊冷却水压力、轴承温度等15项关键参数;二级点检由维修班组每日完成,覆盖齿轮箱油质、电机振动值等28项指标;三级点检由设备技术组每周完成,利用红外热像仪、测振仪对精轧机、卷取机等核心设备进行深度诊断。全年累计发现设备隐患132项,整改率100%,避免了3起可能导致停机8小时以上的故障。

针对精轧机牌坊长期使用后出现的裂纹问题,车间联合设备厂家采用“激光熔覆+应力消除”技术进行修复,修复后牌坊强度提升20%,使用寿命延长至5年以上,节省更换成本260万元。为解决加热炉烧嘴堵塞导致的温度波动问题,将原有单孔烧嘴更换为多孔式预混烧嘴,同时增加煤气过滤装置(精度由50μm提升至20μm),加热炉温度均匀性由±25℃提升至±15℃,吨钢煤气消耗降低3.2m3。

全年设备综合效率(OEE)达89.6%,同比提升2.1个百分点;故障停机时间累计38小时,同比减少15小时。特别是卷取机通过加装张力自动控制系统,解决了带钢尾部甩尾问题,卷形合格率从92%提升至97%,减少二次倒卷作业时间450小时。

三、质量管控全面升级,品牌口碑持续提升

以“全流程、全要素”质量管控为抓手,建立“原料-轧制-精整”全工序质量追溯体系,关键工序(加热、轧制、冷却)设置12个在线检测点,配备激光测厚仪、表面检测仪等智能设备,数据采集频率由每分钟1次提升至每秒5次,实现质量问题30秒内预警、2分钟内定位。针对一季度客户反馈的“带钢边部减薄超差”问题,技术组通过分析轧制力曲线,发现精轧F5-F7机架辊缝设定不合理,调整辊缝补偿系数后,边部减薄量由0.3mm降至0.15mm,客户满意度提升至98%。

为提升高端产品质量,车间重点攻关Q550高强钢轧制工艺。通过优化加热制度(均热段温度由1250℃降至1220℃,减少奥氏体晶粒粗化)、调整冷却速率(由15℃/s提升至20℃/s,细化铁素体组织),成功将产品屈服强度稳定控制在580-620MPa,延伸率≥18%,满足了工程机械客户的特殊需求,全年累计生产该钢种12.3万吨,溢价率达8%。

全年共开展质量改进项目7项,其中“提高螺纹钢负偏差稳定性”项目通过优化轧辊辊型(将K1架轧辊孔型由椭圆-圆孔型改为弧边方-圆孔型),负偏差合格率从85%提升至93%,年降本180万元。质量成本占比降至0.8%,同比下降0.2个百分点。

四、技术创新深度推进,降本增效成果显著

围绕“节能降耗、工艺优化”目标,全年实施技术创新项目5项,其中“加热炉余热回收系统升级”项目将原有热管换热器更换为板式换热器,同时增加烟气旁路调节装置,排烟温度由320℃降至180℃,预热空气温度由280℃提升至350℃,吨钢煤气消耗由185m3降至172

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