【实施方法策略】纺织靛蓝废水的治理.doc

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纺织靛蓝废水的治理   位于深圳市大鹏湾的中冠、鸿华、捷德、中宝、金隆等5家印染厂曾是深圳市环保局的“老大难”问题,它们都是地方政府引进的外资项目,建厂时均配套建设了污水治理设施,但由于工艺落后、设施老化、管理不善,加上扩大生产使污水超标排放,严重污染了大鹏湾海域 。深圳市环保局把某纺织厂作为先期推荐治理的对象,治理工程从1996年开始至1997年底 结束,历时一年多,从1998年连续运行以来,出水水质稳定且达标,被深圳市环保局推荐为样板工程。   1 某纺织厂简介   某纺织厂是一家香港独资的大型企业,1991年从香港迁移过来,总投资2亿港币,集 纺纱、染色、织布一条龙,产品为牛仔布。废水主要来自染厂,其主要成分是靛蓝粉(含石 灰、染料、木薯粉),另外还有NaOH、低硫酸钠,废水量在1000m3/d左右。正常情况下的废水水质如表1。 表1 废水水质表 pH 色度(倍) CODcr(mg/L) 水温(℃) 浓度 10.0-13.0 400-1200 750-1800 18-35   改造前的处理工艺流程见图1。   该流程设计处理能力1000m3/d,刚投产时水量300m3/d,后逐渐增加至1000m3/d ,但出水水质渐渐恶化,色度和CODCr都严重超标,出水色度在300(倍)左右,CODCr在700mg/L左右。其主要原因如下:   ①设计时对原水水质估计不足,当初设计原水的CODCr为700~1 300mg/L,而现在原水CODCr为1000~2000mg/L。   ②生物滤池有2个,大小一样,圆形,直径13m,总高2.5m,中间布水,池内装填大小10cm(长宽)左右的石头块,池底有通风孔层,自然充氧,污水靠水力作用自然旋转 喷洒布水。由于充氧不足,加上厌氧水解池出水浓度过高,导致生物滤池内部呈厌氧状态,厌氧污泥阻塞石头(滤料)空隙,造成水流短路。这样,好氧生物滤池的处理效果大大降低,二级生物滤池对有机物的降解率只有30%~40%。   ③缺乏有技术的管理人员,操作工人素质差。   2 工艺改造   2.1 前期改造   捷德纺织厂采取边改造边生产的方式进行。由于二级生物滤池对有机物的降解率只有30%~4 0%,且滋生蚊蝇,决定利用现有的厌氧水解池,打掉二级生物滤池,改成生物接触氧化池。 但厌氧水解池对COD的去除率仅有10%~20%,大量负荷会带给后续处理构筑物,为减少生化改造期间的污染,在厌氧水解池前加一套物化处理设备(即化学混凝沉淀),以降低负荷。   前期改造的工艺流程见图2。      由于该项改造工程具有很强的实用性,实际上是边生产、边研究、边制定方案的改造过程,在确定物化处理流程时,先做了大量的化学混凝脱色试验。采用传统方法,对硫酸亚铁、净水剂、聚合铝和三氯化铁主要以去除色度、COD为目标,通过小试先确定适合本厂的脱 色效果和去除COD的最佳药剂为硫酸亚铁,其最佳投药量在800~1000mg/L,最佳pH值范围在9.5~11之间。   物化处理流程各项参数:设计流量Q为1000m3/d;提升泵两台,每台Q′为80m3/h;静态混合器2个,每个外形尺寸L为800mm,D为250mm;机械反应池2个,1.5m×1.5m×4m,设计停留时间20min;斜管沉淀池1个,面积5m×5m,斜管用聚氯乙烯板制作,所有排泥管皆为200mm镀锌管。   经物化处理的色度平均去除率达到60%,COD的平均去除率>40%,达到了目的。投硫酸亚铁后,产泥量大增,现有的贮泥池仅能容纳气浮池刮渣排泥,造成斜管沉淀池的积泥不能及时排出。根据这一实际情况,厂方又增购了一台板框压滤机。   物化处理后的出水稳定,在控制最佳投药量和pH的条件下,出水水质COD在600~900 mg/L之间,在进行生化改造期间,属超标排放运行。   2.2 后期改造   后期改造的工艺流程见图3。      改造的主要构筑物及设备:   ① 调节池。设计原水调节池有效停留时间为8 h,整个调节池尺寸为20m×10m×2.5m ,内分6格。在原水进调节池前有一小渠道,在渠道中投硫酸亚铁,使pH为7~9左右。废水在调节池内有一初沉时间,对池底污泥,纺织厂每年趁春节放假之际清掏外运。   ② 厌氧水解池。呈长方形,尺寸为10m×7.5m×5m,有效停留时间10h。分为两组 ,每组都有一个脉冲布水器,其对水解池内的配水是间歇式的,对厌氧池则起搅拌、冲刷作用。厌氧池内的污水分污泥层、附着层、清水区。搅拌是为了防止死水、短流,冲刷能防止附着层阻塞,厌氧池内设有斜板附着层,厌氧水解池是穿孔集水槽配水。   ③ 接触氧化池。在原生物滤池的位置上建造,外型尺寸:20m×15m×4.5m,采用三廊道 ,内悬挂半软性填料(厚3m),填料接触时间20h,底部装有微孔曝气头,气

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