焦电厂成型车间输料控制系统.pdf

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·122· 工矿自动化 焦电厂成型车间输料控制系统 秦军胜谢凤娈 宗伟林 (1.神火煤电集团2.中国矿业大学信电学院) 【摘要】介绍了焦电厂成型车间输料设备的集中控制系统,讨论了设置单传感器检测的料位控 制方法。自动给料的实现提高了生产效率和产品质量,并为减人增效创造了良好的条件。 【关键词】输料设备料位连续给料 自动控制 1引言 有高温有害蒸汽,劳动环境很差。尤其是搅拌灌的 成型车间是焦电厂的主要生产部门,车间设 进料日岗位,工人要随时检测料位情况,每2~3 备主要有输料系统和成型机械,输料的稳定可靠, 分钟需起停一次设备,劳动强度大,稍有疏忽即可 对保证产品质量的稳定和生产设备的安全起着重 造成残次产品和设备事故,因此有必要实现输料 要作用。目前,输料系统全部由人工操作,很难做 系统的自动控制。 到准确给料。此外,现场环境粉尘多、噪音大、局部 2输料系统 加热搅拌器1 分料皮带8日加热搅拌器8 图1成型车间输料系统 成型车间输料系统如图1所示。输料设备有 和刮板机才能起动。 3条输料主皮带、1台刮板机、8条分料输送皮带 (3)所有输料设备的起停符合逆煤流启动、顺 和8台加热搅拌器。其生产过程是:料仓物料通过 煤流停止的原则。 3条主皮带送到刮板机,而后由分料皮带送往加 (4)生产时加热搅拌器内物料需保证有一定 热搅拌器,加热搅拌后的物料,进入后续生产设 的料位高度(下料位点),同时要防止搅拌罐内物 备。刮板机中多余的物料由回料管送往主皮带2 料过多而溢出,即罐内物料不能超过上料位点。 继续使用。 为实现上述要求,3条主皮带和刮板机的操 对输料设备的操作要求为: 作设置了两名岗位工,每台搅拌灌的进料口,设置 (1)某台加热搅拌器运转后,对应的分料皮带 了一名岗位工,以随时检查料位高度,控制分料皮 才能起动。 带的起停。每班需配10名操作工人。由于设备分 (2)有一条分料皮带运转时,3条输料主皮带散在车间(长×宽=200米×50米)的上下三个楼 秦军胜等:焦电厂成型车闻输料控制系统 ·123· 层中,各岗位之间靠电铃信号联络,不能及时有效 本思想是采区基于时间的模糊控制策略,首先测 地对设备进行可靠控制。 算料位从上料位点下降到下料位点的时间T,开 3自动控制方案 始工作时启动分料皮带供料,使物料到达上料位 根据对输料设备的操作要求,整体来说输料 点,而后停止供料,罐内物料开始下降,停顿一段 系统的控制属于过程控制范围,设备起停的闭锁 时间(T,物料仍在下料位点之上)后恢复供料, 关系明确,可以实现自动控制。输料设备的起停操 使物料再次到达上料位点,如此循环工作实现料 作受控予两个条件,一是生产指令,即按需要启动 位控制。 哪几台搅拌罐;二是搅拌罐中的料位,控制对应分 由于分料皮带供料量和搅拌罐出料量的不稳 定性,实际T值不是恒定的,测算时求出各种进、 料皮带的运转。分料皮带的运行与否闭锁了3条 出料情况下的T值,

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